張 猛
(青島金源環(huán)境工程有限公司,山東 青島 266555)
煤礦礦井水是采煤過程產(chǎn)生的涌水,涌水的懸浮物濃度一般低于1000mg/L。因所處礦區(qū)以及煤質(zhì)的不同,部分煤礦的礦井水懸浮物濃度會高達(dá)4000~5000mg/L。對于高濁度礦井水來說,其懸浮物濃度高,粒徑小,不易自然沉降,是礦井水凈化處理中一種較難處理的類型[1-3]。
門克慶煤礦隸屬于中煤集團,位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市。其礦區(qū)井下排水中的污染物以煤粉、巖粉和機油為主,煤粉成分導(dǎo)致其懸浮物含量大,巖粉成分導(dǎo)致其顆粒具有粒徑小、比重輕、與絮凝劑親和能力弱等特點。另外,井下本身建有水倉,用于暫存礦井水,實際運行時采用間歇性外排的方式,導(dǎo)致礦井排水中的污染物濃度高,水質(zhì)波動大。
礦井水的污染物以懸浮物、油類和有機物為主。因煤礦地下深度超過500m,其有機物(BOD5)濃度低于10mg/L,油類濃度低于1mg/L,已經(jīng)滿足井下消防、灑水水質(zhì)要求,故影響處理回用的指標(biāo)主要是濁度指標(biāo)和大腸菌群指標(biāo)。工程設(shè)計規(guī)模600m3/h。出水執(zhí)行《煤礦井下消防、灑水設(shè)計規(guī)范》(GB50383-2016)指定標(biāo)準(zhǔn)。
設(shè)計進(jìn)出水主要水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。

表1 礦井水設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)
礦井水原水含有的懸浮物濃度非常高,需要進(jìn)行一定程度的預(yù)處理之后,才能進(jìn)行后續(xù)的深度處理。對高濁度礦井水來說,常用沉淀的方式進(jìn)行預(yù)處理。磁分離是基于選礦行業(yè)所開發(fā)出來的新工藝,其通過在廢水中引入磁性顆粒,利用人工外加磁場的方式,加速廢水中污染物尤其是懸浮物的沉淀效果,具有能耗低、占地面積小、自動化程度高等特點。對于高懸浮物礦井水,磁分離對其懸浮物的去除效果可達(dá)到90%以上。
高效沉淀工藝是通過在平流沉淀器中加入斜管填料,利用淺層沉淀原理,加速懸浮物的沉降,實現(xiàn)污染物去除。磁分離出水的懸浮物濃度在幾百毫克每升左右,如果直接進(jìn)入過濾工藝,會導(dǎo)致濾料過快堵塞,無法正常運行。高效沉淀工藝通過絮凝沉淀作用,可使懸浮物濃度降至50mg/L以下,為后續(xù)過濾工藝營造良好條件。
高效沉淀出水進(jìn)入無閥過濾器。無閥過濾器是砂濾的一種,其通過虹吸作用自動進(jìn)行過濾和反沖洗,無需額外動力,運行方便。無閥過濾器中的石英砂填料,其過濾精度可達(dá)到50μm,出水濁度(NTU)穩(wěn)定低于5。
由于礦井水來自地下生產(chǎn)區(qū)域,輸送距離長,在輸送過程中會受到環(huán)境的污染,導(dǎo)致其大腸菌群超標(biāo)。消毒工藝是通過設(shè)置氯系殺菌系統(tǒng)(二氧化氯),對最終出水中的大腸菌群進(jìn)行殺滅,保證出水達(dá)標(biāo)。
具體的工藝流程如圖1所示。

圖1 水處理工藝流程
磁分離系統(tǒng)一套:設(shè)置有混凝攪拌器1臺,單層折槳式,N=7.5kW;絮凝攪拌器1臺,單層折槳式,N=11kW;磁分離主機1套,處理能力Q=600m3/h,磁場強度3000Gs,10年衰減率低于5%,配套磁介質(zhì)回收機和磁種投加系統(tǒng);PAC加藥系統(tǒng)1套,碳鋼防腐材質(zhì),連續(xù)制備能力1000L/h;PAM干粉投加系統(tǒng)1套,304不銹鋼材質(zhì),連續(xù)制備能力1000L/h,配套料斗、溶解箱等。
高效沉淀器2臺,碳鋼防腐材質(zhì),單臺尺寸為12m×6m×6m,表面負(fù)荷5m/h;設(shè)置有斜管填料120m3,PP材質(zhì),內(nèi)徑50mm,厚度0.5mm;混凝攪拌器2臺,雙層折槳式,單臺N=7.5kW;絮凝攪拌器2臺,雙層?xùn)艡谑剑瑔闻_N=9kW;自動排泥閥8臺,公稱直徑DN200。
無閥過濾器2臺,碳鋼防腐材質(zhì),單臺尺寸為4m×4m×7m,過濾精度50μm,過濾總面積32m2,反沖洗周期 8~12h,反沖洗時間 3~5min,濾料采用石英砂,直徑Φ1~2mm,濾層高度900mm,通過壓差形成虹吸實現(xiàn)反沖洗。
二氧化氯投加系統(tǒng)2套,設(shè)備有效氯產(chǎn)量2000g/h,單臺N=7.5kW,采用化學(xué)法發(fā)生器,配套鹽酸、次氯酸鈉PE儲罐、計量加藥泵、卸料泵、射流器、增壓泵、余氯檢測儀等。
污泥濃縮池1座,采用碳鋼防腐結(jié)構(gòu),尺寸為Φ7m×5.5m,總?cè)莘e200m3,配套中心傳動刮泥機、高度可調(diào)出水堰、導(dǎo)流筒、平臺、爬梯等;設(shè)置有污泥入料泵2臺,臥式渣漿泵,過流部件材質(zhì)采用耐磨高鉻合金,單臺Q=150m3/h,H=80m,單臺N=75kW;廂式壓濾機2臺,單臺面積500m2,板框尺寸1.6m×1.6m,有效容積7.5m3,單臺N=22kW;雙螺旋輸送機2臺,配套導(dǎo)泥斗及雙螺旋槽體,單臺輸送能力≥50t/h,單臺N=11kW;PAM干粉投加系統(tǒng)1套,304不銹鋼材質(zhì),連續(xù)制備能力1000L/h,配套料斗、溶解箱等。
傳統(tǒng)磁種回收技術(shù)是建立在高磁場強度基礎(chǔ)上,通過高速旋轉(zhuǎn)或往復(fù)運動下保留磁種,這種方式的磁種回收率約在98%左右。該項目的磁種分離裝置增加了循環(huán)噴淋裝置,使得磁種經(jīng)過回收磁場時,同時受到噴淋裝置的協(xié)同作用,磁種之外的絮體得以很快脫落,從而提高了磁場對磁種的磁性作用,提高了磁種回收率。磁種綜合回收率可穩(wěn)定達(dá)到99%以上。
廂式壓濾機出泥是間歇性出泥,單次出泥量大,為了達(dá)到暫存和連續(xù)出泥的效果,需要在壓濾機底部增加暫存和轉(zhuǎn)運裝置。傳統(tǒng)方式是通過泥斗加皮帶輸送機的方式,這種方式密封性不好,污泥含水率出現(xiàn)問題時會導(dǎo)致漏泥,且皮帶裝置無法承受污泥的重力而變形。通過采用雙螺旋裝置,與泥斗焊接為一體,解決了漏泥問題,同時雙螺旋承壓能力強,污泥暫存時間更加靈活。雙螺旋設(shè)計成多段式,有效防止了扭矩集中造成的軸部斷裂。
調(diào)試運行期間,水質(zhì)水量基本達(dá)到設(shè)計條件,對各項系統(tǒng)也進(jìn)行了調(diào)試。磁分離系統(tǒng)調(diào)試的重點是通過對磁粉及混凝劑的配比濃度,達(dá)到最經(jīng)濟且效果最好的投加比。高效沉淀器工藝加藥濃度基本固定,其調(diào)試重點是通過設(shè)定排泥時序,使污泥不出現(xiàn)沉積現(xiàn)象,保證沉淀區(qū)良好沉淀環(huán)境。無閥過濾屬于自動運行,調(diào)試期間通過設(shè)定反沖洗排水擋板,控制合理的反沖流量即可,在運行過程中,偶爾需要人工干預(yù),實施強制沖洗,避免2臺過濾器沖洗時間過于接近導(dǎo)致的總處理量的下降。各主要單元實際處理情況見表2。
項目建設(shè)投資1800萬元,日常運行費用包括電費(日耗電量1824kW·h)、藥劑費(日消耗藥劑2100元)、人工費(定員8人,總?cè)招?00元),每日運行直接費用為0.346元/m3。出水用于灑水和井下消防,按外購水2元/m3計算,日節(jié)省費用為23818元,年節(jié)省費用為869.4萬元,經(jīng)濟效益顯著。

表2 各主要單元實際處理情況
門克慶煤礦采用“磁分離+高效沉淀+無閥過濾+消毒”的工藝處理礦井水,最終出水濁度和大腸菌群濃度滿足《煤礦井下消防、灑水設(shè)計規(guī)范》(GB50383-2016)指定標(biāo)準(zhǔn)。在運行過程中,及時反沖洗和排泥,防治污泥淤積影響處理效果,是系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵因素。