胡海蘭
吉林石化堅持把成本管控作為提質增效的重要抓手,建立健全以市場為導向的成本倒逼機制,高質量開展對標管理,全面實施節能改造項目,減少能源浪費及損失,切實把成本費用降下來、控制住。7月6 日,該公司化肥廠氫氣系統節能優化項目投產運行一周,苯乙烯裝置C703 氫氣壓縮機各項指標平穩受控,已成功回收氫氣47.5萬標準立方米,為公司降本增效再添助力。
為了實現效益最大化,根據市場丙烯價格及丙烯下游產品效益情況,適時平衡丙烯物料供給,并按需調整丁辛醇裝置負荷,當丁辛醇裝置負荷較低時,氫氣用量減少,將造成苯乙烯裝置副產氫氣放空。為節能降耗,保障富余氫氣穩定外送,吉林石化實施了此次氫氣系統節能優化項目。
該項目作為吉林石化提質增效重點項目,建設目標由原計劃的8 月30 日中交提前到6 月30 日建成投產。該公司工程管理部作為項目建設主管部門,為實現早建成、早投產、早創效的目標,提前籌劃于4月16日組織項目提前開工。根據施工進度,項目施工作業時間由之前每天早7點~晚7點調整到早5點~晚9點,并在最后階段采取兩班作業,將作業時間延伸至凌晨1 點,晝夜兼程為實現項目提前中交奠定基礎。該公司相關處室、工廠和施工單位每晚8 點召開推進會,現場協調項目建設工作,加強對施工過程的督促、指導和陪伴式監護,在保證項目施工質量的同時科學縮短工期。
6 月30 日,苯乙烯裝置C703 氫氣壓縮機一次開車成功,標志著氫氣系統節能優化項目投產。項目投產后,苯乙烯裝置副產氫氣通過C703氫氣壓縮機增壓后并入公司氫氣管網,每小時可回收氫氣4000標準立方米,每月可節本創效259萬元。