李文濤,楊軼軒,葉洪友
(1.中國國家鐵路集團有限公司工電部,北京 100844;2.北京全路通信信號研究設計院集團有限公司,北京 100070;3.中國鐵路上海局集團有限公司合肥電務段,合肥 230000)
調諧匹配單元內的兩個4 700 μF 電解電容按反極性串聯,起隔離直流連通交流的作用。發送端電流較大,使電解電容溫度較高、電解液減少加劇,進而導致電容器電容量、等效串聯阻抗等性能發生變化,嚴重時會導致電容故障,影響行車安全。利用軌道電路的改方特性進行送受端轉換,使正方向室外發送端電流降低、溫度下降,等效串聯阻抗值變化,從而判斷出故障電容。
調諧匹配單元是軌道電路信號傳輸的重要組成部分,主要由電容、電感以及變壓器組成,如圖1所示。

圖1 調諧匹配單元外觀圖Fig.1 Appearance diagram of tuning matching unit
圖1 中C1、C2是調諧匹配單元內的兩個4 700 μF電解電容,作用是隔離直流連通交流。
電路原理示意如圖2 所示。

圖2 調諧匹配單元電路原理圖Fig.2 Schematic circuit diagram of tuning matching unit
現場故障的實際現象為:2018 年8 月1 日,合蚌線某高鐵站天窗點下達前,對上行線進行改方,供電作業電車依據信號顯示進入區間,后車出清8950AG 后,紅光帶不消失,后調閱曲線發現該區段主軌出電壓200 mV 左右,列車占用后不能正常吸起,后觀察該區段下降時機,發現該區段從正反向改為該方向后,主軌出電壓由435 mV 逐漸下降,接收端模擬電纜電壓也同步下降,經過現場測試、排查,發現8950AG 發送端(正方向)有一個4 700 μF 電容產生明顯壓降(正常該壓降只有幾mV),臨時對該電容進行短路后,紅光帶消失,后對該電容進行更換,試驗正常,電壓測試正常。
故障電解電容匹配部分指標超標,電容容值下降,損耗增大。經解剖,失效電容的電解液普遍已局部粘稠,甚至完全干涸。
電解液吸附在電解紙上作為電容的實際陰極,是其容值及損耗的關鍵影響因素。電解電容工作在交流電路中,反向電壓在陰極鋁箔上形成氧化膜,化學反應使電容內部溫度升高、消耗電解液、形成氣體釋放,造成電解液減少。
4 700 μF 電解電容的性能會隨溫度的變化發生變化。原因是鋁電解電容器的實際陰極為液體電解質,液體電解質的電阻率會隨著溫度的升高而降低,進而導致電容器電容量、等效串聯阻抗(ESR)等性能發生變化。
1)電容器的電容量會隨著溫度的升高而增大,隨著溫度的下降而減小,其典型的變化曲線如圖3所示。

圖3 電容值溫度曲線Fig.3 Capacitance temperature curve
2)電容器的ESR 會隨著溫度的升高而下降,其典型的變化曲線如圖4 所示。

圖4 ESR溫度曲線Fig.4 ESR temperature curve
疊加紋波電流(交流電流)時,由于ESR 的存在引起發熱,從而影響電容器的使用壽命,產生的熱量可由公式(1)計算。

其中,I:紋波電流/Arms;
R:等效串聯電阻/Ω。
由于發熱引起的溫升按照如公式(2)計算。

其中,△T:電容器中心的溫升/℃;
I:紋波(交流)電流/Arms;
R:ESR/Ω;
A:電容器的表面積/cm;
H:散熱系數(1.5~2.0×10 W/cm ·℃)。
公式(1)、(2)顯示電容器的溫度上升與紋波電流的平方以及ESR 成正比,與電容器的表面積成反比,紋波電流的大小決定著產生熱量的大小,且影響其使用壽命。
因此,現場的故障原因為發送端電流較大,電解電容溫度較高,而使電解液減少加劇,所以故障率相比接收端更高。而接收端電流較小、溫度較低,可以利用軌道電路的改方特性進行送受端轉換,使正方向室外發送端電流降低、溫度下降,如有存在電解液減少的情況,ESR 此時應會升高。
為減少問題發生,增強可維護性,現將檢查4 700 μF 電解電容劣化的檢查方式、更換方法予以說明。
在天窗點內對上、下行線路進行改方試驗,改方后保持30 min,通過集中監測系統觀測各接收端主軌出電壓曲線是否緩慢下降,一般主軌出電壓曲線下降幅度超過10 mV 時,即可判斷ZPW-2000A 軌道電路室外調諧匹配單元中4 700 μF 電容特性劣化。
步驟1:將正方向電路改為反方向后,持續觀測30 min,主軌出電壓曲線緩慢下降(下降幅度受室外4 700 μF 電解電容容值劣化程度影響,當容值衰減嚴重時,會導致軌道電路紅光帶,曲線如圖5所示),一般主軌出電壓曲線下降幅度超過10 mV時,即可判斷為該“正方向室外發送端”調諧匹配單元內4 700 μF 電解電容劣化。
步驟2:再將方向電路從反方向改回正方向后,持續觀測30 min,主軌出電壓曲線緩慢下降(下降幅度受室外4 700 μF 電解電容容值劣化程度影響,曲線如圖5 所示),一般主軌電壓曲線下降幅度超過10 mV 時,即可判斷為“正方向室外接收端”調諧匹配單元內4 700 μF 電解電容劣化。

圖5 反向時主軌電壓呈緩慢下降Fig.5 Main rail voltage droping slowly in the reverse direction
根據上述排查方法,如判斷確實存在某區段發送或接收端4 700 μF 電解電容劣化,應根據實際情況組織人員及時更換該調諧匹配單元內兩個4 700 μF 電解電容。具體方法及順序如下。
通過排查確定待更換區段,核對區段名稱,打開室外設備防護盒和調諧匹配單元盒蓋。
核對備品型號與實際在用一致,測量V1V2,E1E2等相關電氣特性電壓值,做好記錄。
聯系室內關閉本區段發送器、接收器的斷路器。
注意事項:室內關閉后,室外可利用移頻表測試E1E2電壓值,確認完全斷電后,方可實施4 700 μF 電解電容更換。設備中兩個4 700 μF 電解電容一同更換。
利用十字螺絲刀擰開電容盒蓋固定螺絲,拆下電容上的接線端子,取下電容盒蓋及電容,利用電容表確認容值下降(低于4 700 μF)。
注意事項:拆卸過程中,應避免用力拉扯電容接線,防止破壞電容接線焊接端子。
將新電容安裝在電容盒內,蓋上電容盒蓋,注意電容極性。
注意事項:安裝過程中,應注意電容極性,電容極性與印制板標注的極性一致,一般電容防爆孔朝下。
用十字螺絲刀擰緊電容盒蓋固定螺絲。
調整接線位置并檢查連線與印制板接頭完好。將力矩螺絲刀力矩調整至2 N·m,上好電容螺絲,將接線端子分別與電容連接。
注意事項:保證力矩螺絲刀在標定刻度下,確保安裝螺釘垂直放入安裝孔內,防止避免擰花固定螺絲。
將另一個電容按照上述步驟更換。
電容更換完成。用手輕輕撥動連接線,確認連接線與電容已固定牢固。
聯系室內合上本區段發送器、接收器的斷路器,確認軌道電路紅光帶恢復,調閱集中監測主軌電壓正常,做好更換后的4 700 μF 電解電容回收及相關軌道電路電氣特性測試。
方向電路改方試驗應在天窗點內進行,試驗完成后應將方向電路改成正方向(或天窗結束后首趟列車運行方向)。
高速鐵路列控方向電路FQJ、FJ 長期處于正方向位置,存在繼電器接點接觸不良或簧片氧化等各種問題,應提前核對圖紙、確認相關區段FQJ、FJ繼電器位置,準備好JWXC-1700 繼電器等應急備品,做好各項應急準備工作。(當JWXC-1700 繼電器備品數量不夠時,可臨時使用集中監測系統的JWXC-1700 同類型繼電器進行更換。)
現場設備更換前,應確保4 700 μF 電解電容備品型號與現場使用型號一致,對備品的電容值進行測試,一般容值大于4 700 μF 方可使用,并做好相關軌道電路電氣特性測試和數據記錄工作。
現場設備更換時,應斷開機械室內本區段發送器、接收器的斷路器,將設備中兩個4 700 μF 電解電容一同更換,拆卸過程中,應避免用力拉扯電容連接線,防止損壞電容接線焊接端子;安裝過程中,應核對電容極性,保證電容極性與印制板標注的極性一致(一般情況下電解電容防爆孔處于外側),如圖6、7 所示。

圖6 帶電容盒固定的4 700 μF電容Fig.6 4 700 μF capacitor with capacitor box
電容更換后,合上室內本區段發送器、接收器斷路器,軌道電路紅光帶恢復,調閱集中監測主軌電壓正常后,及時做好相關軌道電路電氣特性測試及劣化的4 700 μF 電解電容回收工作。

圖7 不帶電容盒固定的4 700 μF電容Fig.7 4 700 μF capacitor without capacitor box
當出現“電容接線焊點脫落”、“更換電容后設備不能正常工作”或“更換電容后設備前后測試數據差距較大”時,應立即查明原因,必要時采用調諧匹配單元備品進行更換處理。
結合天窗對ZPW-2000A 區段區間進行定期改方試驗,反方向狀態保持30 ~40 min,對相關區段進行主軌出電壓調閱,發現主軌出電壓逐漸降低(小軌出也同步降低),判斷為該區段正方向發送端(反向接收端)電容不良。隱患早發現,問題早處理,確保高鐵信號設備安全。