王松,孫家宏,林琪,李玉良
(徐州徐工施維英機械有限公司,江蘇 徐州 221004)
混凝土攪拌機作為攪拌站的核心部件,其運行的可靠性關系到整個攪拌站的正常生產。一旦發生故障,將給客戶帶來巨大損失。而軸端漏漿作為影響攪拌機可靠性的主要故障之一,一直受到各界學者的關注。本文以某品牌攪拌機為例,從制造、裝配環節對軸端漏漿產生的原因進行了分析,并提出相應的改進措施,以提高軸端密封的可靠性及使用壽命。
如圖1所示為某品牌攪拌機軸端密封結構。內迷宮環、內座腔固定在攪拌軸上,隨攪拌軸轉動;外迷宮環、外座腔固定在殼體上;座腔內放置一對浮動環,左側浮動環在 O 形圈摩擦力作用下隨內座腔一起轉動,右側浮動環跟隨外座腔靜止不動,兩浮動環相對旋轉。
該密封結構由三道密封組成:第一道為油脂密封,通過向迷宮環與浮動環之間的小間隙腔體內持續注入黃油,使油脂充滿整個腔體以阻隔混凝土的進入;第二道為浮動環密封,通過 O 形圈壓緊兩個經過配對研磨的浮動環,兩環端面緊密貼合形成密封面,進而阻止混凝土的進入;第三道為骨架油封密封,主要防止浮動環內腔的黃油泄漏,保證浮動環密封面得到充分潤滑,起降溫減磨作用。

圖1 軸端密封結構
因第一道密封并非封閉腔體,油脂與混凝土之間無法形成絕對隔離界面,而是混合在一起流至浮動環處,故第一道密封僅起到緩沖作用。第二道密封依靠緊密貼合的浮動環形成絕對隔離,是軸端密封的主密封。故本文重點分析影響浮動環密封性能的各項因素。
端面比壓即為兩浮動環中間接觸面的壓力,其直接決定了浮動環的密封性能。壓力由兩側的 O 形圈提供,而壓力的大小由內、外座腔的相對軸向尺寸決定。
經分析,影響內、外座腔相對軸向尺寸的因素主要有攪拌軸的軸向尺寸精度、殼體端板間軸向尺寸精度以及軸套軸向尺寸精度等。因攪拌軸與殼體均較長,受機床加工能力與精度的限制,其軸向尺寸偏差較大,通過尺寸鏈計算,內、外座腔裝配到位后軸向相對尺寸偏差約±1.5mm。而內、外座腔間的相對軸向尺寸偏差標準在±0.5mm 以內,故已嚴重超標。導致兩浮動環的端面比壓不符要求,進而影響浮動環的密封性能。
改進措施:單純依靠提高機加尺寸精度較困難,可通過在裝配環節控制,消除尺寸鏈偏差。如圖2所示,優化外座腔裝配方式,外座腔與殼體端板間留有調節間隙。當內、外座腔外部間距 t 調至設計尺寸時(t 可用量具測得),浮動環間的端面比壓即符合標準,密封性能得到保證。

圖2 改進后軸端密封結構
浮動環在安裝中需保證 O 形圈不得扭曲或脫落,且浮動環需對中且不得歪斜。
通過對實際安裝過程跟蹤發現,工人通常采用螺絲刀將 O 形圈與浮動環撬入座腔內。這使得 O 形圈產生一定的扭曲,且在座腔內深淺不一致。同時通過測量浮動環周圈端面至座腔端面距離發現周圈距離不一致,最大相差1.5mm,表明浮動環相對座腔已歪斜。這將導致兩浮動環端面無法完全對正,且周圈預緊力不一致,進而影響密封性能。
改進措施:制作如圖3所示工裝,安裝時先將 O形圈、浮動環與座腔對正,然后利用工裝均勻下壓即可。經試驗證明,該方法操作簡單,且能有效保證 O形圈與浮動環在座腔中的定位精度。

圖3 工裝
浮動環的預緊力來源于 O 形圈的壓變形,因此O 形圈的各項性能參數至關重要。經查詢相關標準,O形圈需滿足:(1)常溫下,硬度為60±5(邵氏 A度),拉伸強度不小于11MPa,扯斷伸長率不小于300%。(2)120℃ 條件下,經過70小時壓縮永久變形率應不大于20%,硬度變化應不大于0~+6(邵氏A 度)。通過對失效浮封檢測,部分 O 形圈拆掉后仍處于變形狀態,沒有及時回彈,說明 O 形圈已失去彈性,導致浮動環預緊力降低,進而影響密封性能。
改進措施:使用符合標準的 O 形圈,裝配前對其性能參數進行檢測。
從圖1可以看出,在浮動環與骨架密封圈之間有注油口,為確保浮動環有足夠油脂潤滑,通常采用氣動注油槍注油,一直加注到從骨架密封圈處有油脂溢出為止。骨架密封圈的密封壓力約0.05MPa,理論上該壓力不會造成 O 形圈的變形,但因采用氣動注油槍,供油速度較快,當油脂從骨架密封圈出溢出時,內部壓力已遠高于0.05MPa,這將造成 O 形圈移位變形,進而影響預緊力,造成密封失效。
改進措施:在浮動環與骨架密封圈之間開設一泄油口,注油時打開泄油口,當油脂從泄油口流出后注油完畢,再將泄油口堵上即可。
經分析,影響該品牌攪拌機軸端密封性能的因素主要有:(1)端面比壓不達標;(2)浮動環定位精度較差;(3)O 形圈性能不達標;(4)注油方式不合理。其相應的改進措施分別是:(1)通過裝配測量方法消除尺寸鏈偏差;(2)利用專用工裝保證浮動環定位精度;(3)使用符合標準的 O 形圈;(4)開設泄油口消除高壓變形。
經驗證,改進后軸端密封的可靠性得到顯著提升,軸端漏漿故障率明顯降低,使產品在提升質量的同時,為客戶的利益提供保障。