萬吉祥 陸 毅 劉 念 陳曉峰
考慮到石灰土墊層結構具有成本低、剛性高、穩定性強、抗疲性能強,宜就地取材等優點,宿遷市黃河故道后續工程在設計中全線采用了12%灰土墊層的結構。其道路結構形式為200mm 水泥混凝土面層+200mm6%水泥穩定碎石基層+150mm12%石灰穩定土墊層+500mm 路床碾壓。
施工前委托檢測機構對包括土源在內的原材料進行檢測,確保進場的原材料質量,同時進行了灰土的EDTA 基準試驗和最佳含水率、最大壓實度試驗,獲得了相關指導性的數據。
經檢測該項目所使用的土源為粉質粘土,進場生石灰鈣鎂含量平均值為76.9%,符合相關技術標準≥70%的要求。12%灰土墊層對應的EDTA消耗量40.2ml,重型擊實的試驗結果為:最大干密度為1.670g/cm3,最佳含水量17.0%。
用測量儀器恢復中線,直線段每20m 一個斷面,曲線段每10m 一個斷面。恢復中線后,每10~20m 設置邊樁,在釘邊樁時,應加上超填設計寬度50cm 左右,保證路面邊緣的壓實度符合要求。
生石灰在施工前應進行消解。石灰品質不應低于Ⅲ級。石灰的存放期不超過生產后的三個月。在使用前7 ~10d 充分消解并過孔徑為10mm篩子進行篩分,充分消解后一星期內使用完畢。
土路床表面平整度、壓實度(相對密度)等指標全部符合技術標準、規范和設計要求,并已經監理工程師驗收合格,試驗路床清基清表后,經路床碾壓后滿足堅實、平整、線型順直等要求。
土料選用現場塑性指數為10 ~15 的粉質粘土,土塊直徑應小于15mm,不得成團結塊,并清除樹根等雜質,有機質滿足設計要求。在達到最佳含水率后,翻運至試驗段路床上,然后用SD13 推土機將素土根據高程攤鋪,虛鋪厚度21cm。在試驗段路基以5m 間距劃分區域,確定各區域方格石灰量。根據設計要求石灰含量為12%,在施工時石灰摻入量宜大于設計0.5%~1%,計算用灰量,保持攤鋪厚度相同,并保證灰土中不得有大于3cm 的石塊。完成后計算得的每平方石灰的均布厚度為30mm。
將灰土旋耕均勻,土塊粒徑不大于1.5cm,不得破壞下承層,在第一遍含水量、灰劑量等指標均滿足要求基礎上,再次拌合,并刮毛超拌1.5cm左右,直至灰土符合標準。經試驗后報告顯示,該試驗段灰劑量為12.9%,滿足設計和規范要求。
該工程土質為粉砂土,水蒸發滲漏快,在拌和過程經檢查含水量偏小,根據反復計算試驗,驗證在前一天晚上,用灑水車進行灑水確保含水量符合要求。
先用履帶推土機對灰土慢壓一次,初步形成較密實路基。并根據之前劃分的試驗段區域,確定10m 的路基中樁、邊樁,拉線檢查高程,高程不足處耙松8cm,灰土層找平,最后注意將高程高的部位掛掉,勿將高程不夠處用灰土補齊,確保路基平順無突兀凹槽。
整平結束恢復中心線,根據圖紙,將底寬8.19m 范圍內撒灰碾壓,兩側坡度1 ∶1,碾壓范圍應超出墊層邊線50cm。檢測整平后的松鋪厚度,進行施工控制。
第一遍碾壓注意根據機械型號,宜靜壓,速度根據現場情況先慢壓再快壓,由弱振至強振。機械碾壓速度不大于4km/h。同時,路基表面含水率要符合檢測報告試驗數值,如有起皮、不均勻、高低不平等情況應重新翻開,灰土重新拌合。
試驗段先用光輪壓路機靜壓一遍,再用20T 振動式壓路機由弱到強振壓兩遍,接著采用光輪壓路機呈梯隊碾壓兩遍消除輪跡。壓路機的轉向在已壓實成型的工作面上進行,開始兩遍碾壓速度1.5 ~1.7km/h,以后2.0 ~2.5km/h。整個碾壓過程按照“先輕后重、先慢后快、低速行駛、輪跡重疊”的操作程序進行。
從獲得的壓實度試驗報告可知,此次試驗段壓實度均達到設計要求的95%以上標準。
壓實度檢測合格后,用水準儀測量壓實后高程,確定松鋪系數。
壓實度合格后對現場應加強養護,同時在規范要求的時間對標養的試塊進行檢測,經檢測該試驗段7d 無側限抗壓強度為0.68MPa,滿足設計要求。

表1 拌和遍數與含水量之間對應關系表

表2 松鋪24cm 壓實前后高程對照表
該工程位于黃河故道泗陽境內,土質為粉砂土,含水率過大會出現液化,造成彈簧土,過小則松散不成型,對含水率的控制顯得尤為重要。經試驗,其石灰土壓實最佳含水量是17.0%,但在灰土的控制過程中,受氣溫、風力、日照等天氣因素的影響,含水量會降低,無法進行下道工序,經多次試驗和觀察,形成了黃河故道泗陽段拌和的次數和測定含水率之間對應關系(見表1)。
相同自然條件下,可以看出,拌和1遍含水率為19.5%,隨著次數增加,含水率不斷減少,故含水率應稍高于其最佳含水量,可控制在+1.5%左右。
現場施工中,在常溫條件下,原狀土拌和到第二遍時含水率較為適宜,在含水率偏低情況下,考慮粉砂土質,進行灑水提高含水率,在含水率過高時,水分蒸發和滲漏速度也快,應注意觀察,滿足要求后再施工。
灰劑量和壓實度等指標存在聯動關系,灰劑量同最大干密度呈負相關關系,在實施過程中也會造成檢測的壓實度不真,灰劑量不滿足設計強度要求。同時,灰劑量存在快速衰減的現象,且目前未能取得衰減規律的計算公式,根據各方經驗,灰劑量在第2 天開始明顯衰減,因此壓實度及灰劑量檢測必須在24h 內結束。
在現場實際施工中,考慮到石灰的損耗,摻入灰劑量略大,保證灰劑量滿足要求。同時,灰土均勻至關重要,合適的拌和遍數是整個拌和區灰劑量均勻的保證。考慮到旋耕機特點,在施工前劃分區域,根據拌和不同次數和灰劑量的非相關關系來控制。
該試驗段石灰土松鋪24cm,施工中損耗按0.5%計算,需要石灰厚度為30mm。
填土及灰土層總厚24cm,按布置測點,每測點根據拌和不同次數分別取樣,進行灰劑量檢測試驗,經試驗,拌和3 遍同測點含灰率基本相同,確定最佳拌和遍數為3 遍。
以50m一個斷面,每斷面按24cm 松鋪厚度攤鋪,分別在填筑前、填筑初平后、碾壓后進行測量,計算得松鋪系數平均為1.19。
因此,素土松鋪24cm,按30mm厚度布灰是合理的。松鋪24cm 壓實前后高程對照見表2。
同時針對現場采用挖探坑進行檢驗24cm 的松鋪厚度,該試驗段按照穩壓一遍、弱振一遍、強振一遍,然后用靜止壓路機碾壓兩遍的工作流程進行,當靜壓碾壓到第5 遍時,檢測的壓實度均合格。雖然第6 遍系數更好,但浪費了機械臺班,確定試驗段進行5 次碾壓。
通過試驗段也能發現,在黃河故道粉砂土中,不能振動過大,否則表層會起皮,影響質量和評定。同時速度不能過快,根據現場觀察得出,前兩次若超過2.6km/h,會造成該試驗段橫向路基裂紋。
經過該項目的整個灰土墊層段的施工,石灰土墊層的施工質量取得了較好的檢測結果,得到參建各方的肯定,也獲得了一定的經驗,取得了如下的體會:
根據石灰土墊層施工的要點,以石灰及其消解質量、含水率、灰劑量、松鋪厚度等作為重點的質量控制指標和要素,因地制宜對各項質量控制要點進行控制,確保工程質量優良。
要系統地看待壓實度、灰劑量、含水量之間的關系,根據黃河故道粉砂土的特點,通過試驗總結分析,避免指標不符合標準要求,確保以最佳的施工工序,最合理的施工配置,保證黃河故道防汛道路路基施工質量■