王晶明(遼河油田特種油開發公司,遼寧 盤錦 124010)
曙一區杜84塊興隆臺油層為厚層塊狀底水超稠油油藏,試驗區內興Ⅵ組油層發育較好,平面上連片分布,油頂埋深在710~820m。單井有效厚度最厚達104.5m。杜84-平43~興平50井組于2006 年實施SAGD 開發,生產興Ⅵ油層組,采用直平組合SAGD開采方式,含油面積0.28km2,地質儲量280×104t。有水平生產井8 口,注汽井37 口,目前日產油160t,日注汽800 t,日產水900t/d,油汽比0.14,SAGD 階段累注汽404×104t,累產油69×104t,累產水348×104t,階段油汽比0.17,采出程度48.1%,開發進入中后期。
在SAGD開發的中后期,開發中存在的主要問題,主要表現在兩個方面,一是油汽比低,分析油汽比偏低原因,主要受壓力高和油藏埋藏深影響,在SAGD開發過程中,需蒸汽用量是淺層的1.5 倍以上才能夠驅替同體積的原油,而且蒸汽向上覆巖層的傳熱速度快,容易造成熱能消耗大和油汽比低。二是儲層非均質性的影響,井間仍有剩余油未被驅替和蒸汽腔發育不均衡。經研究和論證,在注入非凝析氣體以后,能夠降低蒸汽向上覆巖層的傳熱速度和降低蒸汽腔上部溫度,減少注入汽腔的蒸汽用量,提高油汽比及熱效率。還能使蒸汽腔向側向更好的擴展,增加蒸汽的橫向波及體積,從而提高采收率。鑒于注入氮氣成本高,經濟不合理,因此采用注入煙道氣代替氮氣,緩解開發中存在的問題。
氮氣與煙道氣均屬于非凝析氣體,均具有隔熱及分壓作用,都能降低蒸汽腔頂部溫度減少蒸汽注入量,促使蒸汽腔均衡發育。不同在于當煙道氣用于提高SAGD 效果時,其采收率高于注氮氣,因為煙道氣中二氧化碳溶于重油,原油粘度會相應降低;而因為起到隔熱效果的是氮氣,所以煙道氣的隔熱效果較氮氣差。
根據杜84-平43-興平50 井區主體汽腔油井采出量計算,蒸汽腔體積為110×104m3,蒸汽腔壓力由4.5MPa降至3.5MPa,計算所需煙道氣量,目前蒸汽腔壓力位4.5MPa,下步需注入煙道氣分壓1.0MPa,依據同溫同壓下及分壓原理,任何氣體的體積比等于摩爾比,計算出注入地下煙道氣體積24×104m3,再依據理想氣體狀態方程PV=nRt,計算出需注入煙道氣地面體積567×104m3。
選擇杜84-試觀3、杜84-68-72為煙道氣注氣井,杜84-69-67井為備用井,后期根據生產動態對注氣井實施調整。注煙道氣排量:設計2口井注煙道氣,單井注氣排量2.4×104Nm3/天,單井排量1000Nm3/小時。目前興Ⅵ區域注氮氣壓力5.5MPa左右,判斷注氣壓力為5.5MPa左右。
杜84-平43~杜84-興平50 井組的注氮井有3 口,分別為杜84-68-72、杜84-試觀3、杜84-69-67,其中,杜84-68-72、杜84-試觀3井注入氮氣后,井組達到明顯的預期效果,杜84-69-67井注入氮氣后,井組沒有見到明顯的效果。2012年7月6日至2015年11月30日,杜84-68-72、杜84-試觀3井累積注入氮氣1136×104m3。與注氮前對比日產油量增加16t,油汽比提高0.05。
由注煙道氣后,兩口注入井杜84-68-72、杜84-試觀3油套壓都有上升趨勢,說明蒸汽腔壓力有所上漲。
各井取出的氣樣來看,取出氣樣組分較為穩定,主要是溶于原油的二氧化碳,氮氣的含量很少,僅有平47井氣樣中含有少量氮氣。注入地層的煙道氣的平均組分為:氮氣80.6%,二氧化碳12.2%,氧氣7.2%。油田開發過程中,向地層中注入的氣體對氧含量有一定的要求,實驗安全限值為10%~11%,國外有些公司將氧含量的安全標準定為5%,因此這一標準有待于進一步修訂。同時,在鍋爐運行中也應適當調整燃氣與空氣配比,進而調整煙道氣中的含氧量。
文章對興Ⅵ平43-平50 井組注入煙道氣后的生產情況進行分析。通過試驗和實際應用,結果表明煙道氣替代氮氣輔助SAGD開發是可行的,能有效降低蒸汽腔熱損失,提高油藏采收率和油氣比,延長SAGD生產時間。同時,煙道氣的減排利用符合國家節能減排的要求,有較好的應用前景。
(1)注煙道氣替代氮氣在經濟上取得的效益是可觀的;
(2)注煙道氣替代氮氣輔助SAGD 開采技術在興Ⅵ平43-平50井組是可行的;
(3)該技術能有效降低蒸汽腔熱損失,提高油藏采收率和油氣比,延長SAGD生產時間,有較好的應用前景;
(4)注煙道氣輔助SAGD試驗取得較好效果,減少了蒸汽用量,實現了節能減排,并有助于油藏經濟開發。