張清壯(華北油田公司二連分公司錫林作業(yè)區(qū),內蒙古 錫林郭勒 026000)
節(jié)能減排是石油企業(yè)面臨的首要任務之一。油氣集輸處理系統(tǒng)能耗占比較大,所耗能量包括熱能、電能等,是油田節(jié)能的重點對象,因此設法降低集油能耗是集輸流程節(jié)能的關鍵。產能建設中,我們踐行油田地面建設簡化、優(yōu)化的原則,在充分論證后對某斷塊地面產能實施“一級布站”工藝,“一級布站”工藝符合國家對石油企業(yè)的要求和發(fā)展趨勢。取消計配站和接轉站,采用單井直接進聯(lián)合站、“樹枝狀”串聯(lián)摻水、GPRS通訊方式實現(xiàn)各種數(shù)據(jù)自動錄取監(jiān)測和遠程傳輸?shù)募凸に嚰芭涮准夹g,與傳統(tǒng)集油工藝相比,節(jié)約一次性地面產能建設投資,同時優(yōu)化了原計配站集輸管網(wǎng)。且某斷塊“一級布站”集輸工藝為高寒地區(qū)首次應用,此工藝的運行狀況關系到今后作業(yè)區(qū)地面產能建設的發(fā)展方向,具有重要意義。
某斷塊原油物性呈現(xiàn)為“三低、兩高”的特點:即原油粘度低(9.72~13.74)、膠質瀝青低(24.99~27.55)、產出液井口溫度低(15~22℃),含蠟量高(35%~44.13%)、凝固點高(30~32℃)。由于原油物性特殊,某斷塊從投入規(guī)模開發(fā)后,單井集油管線時常出現(xiàn)運行不暢的情況,成為困擾作業(yè)區(qū)正常生產的難題之一。某斷塊單井摻水運行參數(shù)無法根據(jù)常規(guī)方法進行優(yōu)化,造成摻水運行參數(shù)高于作業(yè)區(qū)其它區(qū)塊。兩個計配站冬季單井平均摻水量高于其他6個計配站0.97方/小時,夏季高1.04方/小時。作業(yè)區(qū)年自用天然氣330.0161萬方,集輸系統(tǒng)燃料單耗為37.7Kg/t,集輸系統(tǒng)效率60.1%。
地面產能完成后,35口油井采用一級布站集油工藝,串聯(lián)進大集油系統(tǒng)生產。要管理好這些油井,必須充分發(fā)揮一級布站集油工藝的優(yōu)勢。在保證單井安全運行的情況下,實現(xiàn)高效低耗運行。為此,作業(yè)區(qū)成立了由主管領導、工程技術人員、現(xiàn)場管理人員、操作員工組成的項目組。
項目組對作業(yè)區(qū)某斷塊目前運行兩個計配站集油工藝及聯(lián)合站整體摻水、集油系統(tǒng)進行了調查研究,結論為某斷塊原油物性特殊,單井平均摻水量在1.67方/小時,即使在高摻水參數(shù)下運行,也無法保證單井的運行。油井仍出現(xiàn)因管線運行不暢,單井摻水壓力與摻水干壓持平的問題。處理時只能采取油井停抽后用清蠟車或系統(tǒng)水沖洗單井集油線的方法來解決,大大影響了油井的開井時率。即使在夏季某斷塊單井也會出現(xiàn)管線運行不暢的問題,無法對其運行參數(shù)進行優(yōu)化。某斷塊伴生氣大,計配站集油匯管壓力高,與摻水匯管壓差小,地表水位高,管線溫降大,造成單井摻水參數(shù)偏大。
項目組成員對某斷塊兩年以來的生產數(shù)據(jù)進行了整理、研究,并將目前集油工藝與當年地面產能建設中采用的新工藝進行了比較,發(fā)現(xiàn)某斷塊集油工藝需要優(yōu)化。某斷塊兩個計配站集油匯管壓力高,與摻水匯管壓差小。其中一個計配站摻水匯管與集油匯管壓差為0.55Mpa,而另一個計配站僅為0.35Mpa,與其他四個計配站1.65Mpa的壓差相差1.2Mpa,單井摻水運行的難度大,造成單井摻水量高。
項目組成員根據(jù)前一階段的現(xiàn)狀調查,對某斷塊兩個計配站單井摻水運行參數(shù)偏高的原因進行了具體分析判斷得出:某斷塊計配站集油匯管壓力高,由于地表水位高、管線溫降大;單井集油線長、流動阻力大;原油物性特殊;單井摻水參數(shù)未及時優(yōu)化調整;摻水計量儀表誤差。
作業(yè)區(qū)目標就是保證某斷塊“一級布站”集油工藝單井正常運行,平均摻水量由某斷塊目前平均的1.67方/小時降低到1.1方/小時。某斷塊新井地面建設采用一級布站模式后,單井距集油干線或支干線的距離最遠為490米,有效降低了單井集油線的流動阻力。且在整體設計過程中充分考慮了某斷塊伴生氣對混合液流態(tài)的影響、地表水位對管線溫降的影響。預計進大系統(tǒng)生產的35口油井,井口回壓小于1.0MPa。可以達到安全運行,減少平均單井摻水量,節(jié)約運行費用的目的。
產能建設中,充分考慮了某斷塊伴生氣對混合液流態(tài)的影響,東西區(qū)集油干線規(guī)格與閥組間至聯(lián)合站集油干線規(guī)格不同,管徑的增加有效降低單井井口回壓,從而為單井摻水參數(shù)的優(yōu)化調整創(chuàng)造了條件。某斷塊由于地表水位高、管線溫降大,平均地表水位在0.8米左右,管線埋地深度為1.2~1.5米,管線保溫效果差,優(yōu)化了保溫工藝。兩個計配站摻水干線溫降均在10℃左右,溫度損失大,造成單井摻水量高。地面產能建設中,摻水、集油干線及支干線采用合適保溫方式,溫度損失相對較少,從而可以減少單井摻水量。兩個計配站單井集油線長、流動阻力大。某斷塊兩個計配站采用傳統(tǒng)二級布站模式,其中一個計配站單井集油線平均長度為686米,最遠的某井距計配站為1360米,另一計配站單井集油線平均長度為707米,最遠的某井距離另一計配站為960米。單井集油線長,單井產出液管線流動中的阻力增加,造成單井摻水量高。采用一級布站模式的某集油系統(tǒng)建成后,西區(qū)集油系統(tǒng)平均單井管線長度為106米,最遠的某井管線長度為362米,而東區(qū)平均單井管線長度僅為50米,最遠的某-井管線長度為209米。由于單井管線長度減少,大大降低了單井產出液的流動阻力,從而可以減少單井摻水量。
集油系統(tǒng)投運前,利用廠家到現(xiàn)場安裝調試的機會,對此次新應用的自動化監(jiān)測系統(tǒng)、通球裝置、摻水恒流控制器、定壓放氣閥等新系統(tǒng)、新設施的使用、監(jiān)測、日常維護、故障處理進行多次學習。集油系統(tǒng)投運后,加強對單井管線,分階段進行參數(shù)的優(yōu)化工作。
某斷塊地面建設“一級布站”集油工藝投產后,平穩(wěn)運行,為今后高寒地區(qū)地面建設推廣 “一級布站”集油工藝奠定了基礎。其余6個計配站平均單井摻水量夏季為0.56方/小時,冬季為0.7方/小時。這兩個計配站沿用“二級布站”集油工藝的單井摻水量在夏季為1.60方/小時,冬季為1.68方/小時。某斷塊采用“一級布站”集油工藝的的35口油井平均摻水量僅為0.8方/小時,達到了預定1.1方/小時的目標。進聯(lián)合站摻水系統(tǒng)35口油井,如按“二級布站”集油工藝單井平均摻水量1.68方/小時計算,聯(lián)合站將增加摻水量58.8方/小時,實際只增加了19.33方/小時。按每口井減少摻水量0.88方/小時計算,每小時可減少摻水量30.8方,每天減少摻水量739.2方。聯(lián)合站摻水總排量控制在114.38方/小時,達到了預期130方/小時以下的目標。
集油系統(tǒng)投運后,集油干線起點壓力為0.55~0.60MPa、末點壓力為0.30~0.35MPa,最遠某井回壓為0.85MPa,兩個計配站系統(tǒng)回壓降低0.2MPa。聯(lián)合站摻水量減少739.2方/天,耗電量減少1286.208kW·h/天,全年耗電量減少46.9466×104kW·h,全年減少動力費支出23.8019萬元,降低燃料消耗86929920kJ。
根據(jù)某集油系統(tǒng)單井情況不同制定了單井的摻水運行參數(shù),并根據(jù)生產情況的變化及時調整,保證了某斷塊“一級布站”集油工藝安全、經濟運行。地面建設“一級布站”新工藝在某斷塊應用后,節(jié)約一次性地面產能建設投資,運行狀況良好,節(jié)約了運行費用,增加了經濟效益。明確了今后作業(yè)區(qū)地面產能建設的發(fā)展方向。在“一級布站”集油工藝單井管理過程中,還存在井口溫變自動化監(jiān)測點因單井產出液與摻水混合不充分,造成溫變數(shù)據(jù)變化大、管理困難,應對集油線末點溫度進行監(jiān)測;針對單井摻水流量不準,影響到系統(tǒng)細化管理和調節(jié),需要進一步改進和完善,以達到最優(yōu)化。