桑山松
(河南省鍋爐壓力容器安全檢測研究院駐馬店分院,河南 駐馬店463000)
水冷壁爆管是較為常見的鍋爐故障,其會對鍋爐的穩定運行以及安全帶來嚴重的影響。而導致水冷壁爆管最為常見的因素就是鍋爐結垢。在文中主要就一起鍋爐水垢導致水冷壁發生氫損傷的實例進行分析,希望可以為類似鍋爐水冷壁爆管事故的處理提供借鑒。
某企業#2 爐為國內某公司設計制造高壓鍋爐,型號為DGJ220/9.81—Ⅱ7。鍋爐形式:自然循環汽包爐、燃燒器四角布置切圓燃燒、平衡通風、固態排渣。鍋爐構架采用全鋼結構、鍋爐室外布置。額定蒸汽壓力為9.8 MPa,額定蒸汽溫度540±5 ℃。
整個爐膛為正方形懸吊結構,由材質為20G、規格為Φ60mm×5mm 光管加扁鋼焊成節距S=80 的膜式水冷壁構成,前、后以及兩側墻水冷壁各有83根組成,共4×83 根。機組于 2012 年 05 月投產,2017 年 2 月 7 日發生爆管事故。
DL/T 438—2009《火力發電廠金屬技術監督規程》、DL/T 884—2004《火電廠金相檢驗與評定技術導則》。
AXiovert 40 MAT 金相顯微鏡(JS1-08Q203)、Niton XL 3t 合金分析儀(JS1-10G251)、UTM5305 微機控制電子萬能試驗機(JS1-14G025)、掃描電鏡(Quanta650)等。
現場宏觀檢查發現,此次爆管共兩處。1處位于#1角附近后墻水冷壁左數第24 根,標高約15 米,爆管高度在爐膛的位置見圖1。爆口處管壁整塊裂開飛脫,呈窗口狀。其它輕微鼓包泄漏部位發現有18 處:爆口管(左數第24根)上5處、左數第22根管上5處、左數第23根管上 5 處、左數第 27 根管上 1 處,見圖 2;另外,在右墻水冷壁后數第10根、標高約14米管上發現2處輕微鼓包泄漏部位,見圖3。
另外1處爆管位于#3角附近,爆口處管壁有1塊裂開飛脫,管壁向外翻開。附近管子有數處泄漏點,見圖4。
從宏觀檢查來看,爆口邊緣粗糙且無明顯減薄和塑性變形,呈典型的脆性斷裂特征。其它泄漏處有輕微鼓包,但變形不明顯。
將管子隔開后發現,爆口管、泄漏管以及同等高度外壁無異常水冷壁管(左墻靠中間部位),向火面內壁均存在一層較厚、質地疏松的氧化腐蝕產物,見圖5。

圖1 爐膛結構圖

圖2 #1角附近爆口及附近泄漏照片

圖3 右墻后數第10根泄漏照片
在#3 角爆口管(編為#1)、#1 角輕微鼓包泄漏管(編為#2)、同等高度外壁無異常管(左墻靠中間部位,編為#3)上分別橫向截取做微觀分析,拋光后在向火面內壁均發現有大量微觀裂紋。侵蝕后發現3 個試樣內外壁有一明顯不規則分界線,內壁到分界線距離占整個壁厚比例分別為65%、65%、45%。在顯微鏡下觀察發現此區域為脫碳層,珠光體形貌基本消失。觀察發現內壁裂紋基本為沿晶擴展,裂紋微觀形貌。3個管樣外壁均未發現裂紋和脫碳現象,靠外壁組織為鐵素體+珠光體,組織正常,未發現明顯球化。

圖4 #3角附近爆口及附近泄漏照片

圖5 內壁氧化腐蝕產物
另外,電廠為確定換管范圍,在冷灰斗以及折煙角附近也進行割管送檢。宏觀檢查內壁未發現明顯氧化腐蝕產物,微觀檢查未發現內外壁存在裂紋,組織正常。
在電廠送檢的割管試樣中,在冷灰斗和折煙角試樣中各取一根進行室溫力學性能檢測,其抗拉強度Rm和屈服強度Rel均滿足標準要求,見表1。

表1 室溫力學性能檢測結果 MPa
為分析氧化腐蝕產物的成分,對#1 試樣裂紋內產物進行了能譜檢測。
從表2 數據來看,氧化腐蝕產物中存在鹽類成分以及腐蝕性元素Cl。

表2 試樣1裂紋內產物元素含量 %
化工分公司共有3 臺鍋爐,鍋爐用水共用一給水母管。據電廠技術人員介紹2016 年11 月份,化水處理過程中陰床陽床出現失效,且至今仍未完全修復;運行過程中除氧器出現過未投情況;凝汽器也出現過泄漏。
為了檢測在用爐水品質情況,分別在運行中#3 爐取給水和爐水進行化驗分析,結果見表3。

表3 爐水質量檢測結果
從爐水質量檢測結果來看,給水、爐水中SiO2和Cl離子均嚴重超出正常值,尤其是爐水中含有大量腐蝕性介質Cl 離子,PO4離子其含量嚴重異常。另外,爐水PH值也偏低。
宏觀檢查發現爆口和泄漏處均無明顯脹粗、減薄,為脆性斷口;金相組織分析發現水冷壁管內壁組織中存在大量沿晶微裂紋,且有明顯脫碳現象,這些均是典型的氫損傷特征。
從能譜和爐水質量檢測結果來看,爐水中既存在容易結垢鹽類成分,也存在腐蝕性成分Cl 離子。這些為氫損傷的發生提供了有利條件。管子內壁垢層吸附腐蝕介質,使得垢下原先的Fe3O4保護膜被破壞,內壁金屬的腐蝕速度加快,逐漸形成蝕坑和蝕溝。腐蝕產物和垢層不斷加厚,爐水中的氧擴散至腐蝕反應前沿數量減少,腐蝕前沿的溶液進一步酸化,使陰極反應變為析氫反應。生成的氫原子具有高度的化學活性,一部分氫原子擴散滲入金屬內部,與金屬組織珠光體中的碳化物作用生成甲烷,在金屬組織中形成脫碳層,使金屬基體強度下降。較大的甲烷分子聚集于晶界,在晶界上產生極大的內應力而使晶界開裂,形成沿晶微裂紋。
氫損傷的發生和腐蝕介質濃度、溫度有很大關系,所以其更容易發生在熱負荷較高的汽水分界面下部向火面。另外,運行過程中未投除氧器勢必會加速氧化皮的生成,加快氫損傷的發生。
綜合分析認為造成#2 爐水冷壁爆管泄漏的原因是:爐水品質不合格導致的水冷壁管氫損傷。
對存在氫損傷的管子全部予以更換。
(1)對鍋爐的爆管事故應該認真分析,搞清原因,并對工況條件相似部分的管子進行檢查排除缺陷的可能。
(2)對鍋爐爆管事故除了材料、溫度和理化分析之外,應對管子所用的介質情況進行詳細分析排查,消除產生缺陷的源頭,如本例中應防止凝汽器等爐前設備的泄漏、提高補給水和凝結水質量、保障除氧器正常工作、進行水化學工況分析等以保證給水品質至關重要。
(3)按照相關標準規定對水冷壁管定期進行化學清洗,去除管內壁的沉積物,做好停爐保護使管內壁保護膜不被破壞。
(4)建議盡快對其他相同條件鍋爐進行檢查,確保其他設備的安全使用。