趙淑華
(河南中煙安陽卷煙廠,河南 安陽 455000)
目前我廠卷包車間的CTJ800全自動條包儲存裝置,為全自動條包儲存裝置的早期產品,設備規格為1800*880*4150mm,最大存儲是為800條包煙。該設備在使用過程中存在一些弊端,頻發的故障嚴重影響了該裝置的運行效率。同時為適應先進的質量檢測設備,通過技術改進對設備進行升級改造,排除了設備功能性弊端及與先進的質量檢測設備聯機運行功能。
卷包車間的設備布局由卷包接機組、包裝機組、條煙輸送系統、條包儲存裝置、封箱機等設備組成。條包儲存裝置作為條煙輸送儲存的一個重要節點,直接關系到整個卷包機組的生產效率,當下游封箱機出現故障時封箱環節停止,此時條煙輸送系統上的條包煙無處存放,只能被動停止輸送工作,同時包裝機組與卷接機組都將進入停機待機狀態,嚴重影響到日產計劃的完成,由此可知,條包儲存裝置是整個卷包生產線的關鍵設備。
卷包車間的CTJ800全自動條包儲存裝置技術參數如下:
(1)規格:1800*880*4150mm。
(2)最大存儲容量:儲條器設計的最大儲煙量是50 層即50X16=800 條。
(3)儲煙速度:320條/分。
(4)放煙速度:320條/分。
(5)電控功率:1.1kW。
(6)儲煙條件:儲條器儲存還有空間,未存滿,收集機正常運行,封箱機故障,出口氣缸頂出,儲條器當前層滿煙時,開始儲條動作。
(7)放煙條件:儲條器內滿煙,入口檢測無煙延時到,入口氣缸頂出,放條開始動作。
首先,CTJ800全自動條包儲存裝置是封閉式設計,內部故障發生時不便于觀察排除故障,對使用、維護均造成很大影響。另外,此裝置還存在嚴重功能性錯誤,即儲煙時入口卡煙:此故障是因為儲條器每層托盤存儲16條煙,當前拖盤存滿后延時觸發托盤提升1層,然而每當托盤存滿條煙提升時,入口積壓的煙太多,傳輸條煙的輸送帶卻處于快速運行狀態,這些煙在皮帶的帶動下“使勁”地往前“擠”,儲煙格子內的煙和格子外的煙擠得太緊,儲條機上升就會把儲煙格子外的煙掛得立起來,使之卡在儲煙格子和入口護欄管之間,造成提升托盤擠壓煙條的情況。第三,為了保障條包外觀質量需在封裝箱前加裝視覺檢測系統,以及時檢測剔除不合格條包,但車間空間有限,本裝置體積太長,影響安裝質量檢測設備。綜上所述,為提升設備運行效率,有效降低設備故障,同時為適應先進的工藝質量要求,亟須對全自動條包儲存裝置進行改進研究。
針對前面所述的存在的問題及條包外觀檢測設備的對接聯機需要,對CTJ800全自動條包儲存裝置進行整體拆除再加工制造,改造后除保留原機儲存功能的基礎上,并進行了以下重大升級更新改進:
(1)改造后機身長度縮減為1200mm,寬度880mm,高4150mm,為外觀檢測設備對接聯機預留足夠的安裝空間。
(2)改造后淘汰老舊的鋼制墻板,整機更換為可視透的高透明亞克力材料,考慮維修便利性,下部兩側托盤四周設計開啟式透視門采用機械聯動門鎖,上下傳動軸軸端部位采用開啟式透視,鎖閉快捷及開閉便利的強磁門吸方式。整體保證維修維護的可視性、便利性。
(3)通過優化系統程序的方式,控制托盤提升時禁止輸送帶工作,待提升完畢再啟動輸送帶。同時,在機械方面改變托盤端部切口傾斜率,使條煙更順利進入托盤;重新設計制作托盤,采用“小托盤”方式,即托盤總長度略小與10條煙包的總寬度,精確儲存托盤的長度及護欄位置,以防止入口積壓過多的條煙擠入提升托盤。通過優化機電協同方式,徹底消除托盤擠煙故障。
全自動條包儲存裝置的改造加工包含機架、主軸傳動機構、托盤拖鏈輸送裝置、亞克力開啟式門等多類別配件再設計、再加工。加工設備需要用到線切割、銑床、車床、鉆床、攻絲機、亞克力折彎機等多種大型加工設備,具有較強的設計難度與加工精度。
技術改進后將全自動條包儲存裝置分為提升主機組件、4軸聯動同步機構、提升托盤裝置、電控系統等4部分組成。改進后技術參數如下:
(1)規格:1200*880*4150。
(2)最大存儲容量:儲條器設計的最大儲煙量是50 層即50X10=500條。
(3)觀察窗:整機全透明可視化設計,整機無死角故障觀察。
(4)儲煙速度:200條/分。
(5)放煙速度:200條/分。
(6)電控功率:1.1kW。
(7)儲煙條件:儲條機儲存還有空間,未存滿,收集機正常運行,封箱機故障,出口氣缸頂出,儲條機當前層滿煙時,開始儲條動作。
(8)放煙條件:儲條機滿煙,入口檢測沒煙延時到,入口氣缸頂出,放條開始動作。
(9)提升條件:單層托盤儲滿10條煙,輸送帶停止運轉,托盤提升完成后啟動輸送帶。
全自動條包儲存器整機外協加工時間約3周,調試運行時間約1周。改造后經過1周的在線運行觀察,徹底解決了托盤入口卡條包煙故障,改造后采用的“小托盤”方式,有效解決了入口卡煙的頻發故障,當入口過多積壓條包煙時,由于托盤長度略小于10條煙的總寬度,多余的煙條無法擠入托盤,托盤每次提升不會受其他多余條包煙的影響。通過設置調節護欄的合理位置,通過改變輸送帶的運行控制等輔助配合,提升、儲存、放煙運作協調一致,準確無誤。由于需要對接聯機條包外觀檢測設備,所以儲存尺寸改進后儲存煙支總量減少為500條,但是經過運行依然可以滿足儲存需求。受儲煙量及提升時輸送帶短時停頓的影響,改進后儲存、放煙速度為200條/分,有效解決了提升卡煙的功能性故障,設備運行可靠性進一步提升。改造后的整機采用高透明亞克力墻板、門板,整機外觀精致美觀,不僅增加了設備內部結構的透明度,又便于維修人員對故障的直觀判斷,設備維修效率顯著提高,大大降低了設備故障率和運營維護成本,對企業深入推進提質降耗工作具有重要的作用。