趙臣武
(中國電信股份有限公司 西安分公司,陜西 西安 710001)
5G網絡建設已全面加速,5G BBU設備安裝規劃局點多、設備功率大且發熱量高,設備安裝選點基本都在電信現有機房,與4G BBU設備和數據傳輸設備混裝在同一機房。每臺5G BBU設備功率為1 kW,一個機柜安裝5臺,開機測試出風口溫度比進風口溫度高10~15 ℃,熱風全部排在了機房內,使機房整體溫度升高,造成數據傳輸設備高溫告警,影響設備正常工作。及時解決機房高溫問題,是對維護工作的極大挑戰,在某局點創新實施了精準排熱節能技改,將5G BBU設備熱量直接排出機房,避免了機房溫度的急劇升高,從而實現了節能降溫效果。
西安電信分公司某局三樓機房的總面積為316 mm2,安裝有傳輸設備、數據MSE、IPRAN、OLT、IPTV交換機以及磁陣設備等80架,新安裝5G BBU設備5架,機房安裝空調4臺,總制冷量為260 kW,樓頂平臺已無空調室外機安裝位置。機房空調制冷效果與現有設備發熱量基本達到了平衡狀態,空調出風溫度為21 ℃,風速9.8 m/s,整體平均溫度為27 ℃。設計規劃安裝5G BBU共8架,目前只安裝了5架,開機測試5G BBU設備進風口溫度平均為32 ℃,出風口溫度平均為45 ℃,熱風全部排在了機房內,5G BBU設備區域溫度達到36 ℃,必須及時解決5G BBU設備全部開通造成機房高溫問題。
因集采空調廠家供貨困難,不能滿足急用要求,如繼續采用初期在5G BBU設備附近安裝60 kW空調制冷降溫方案,必將影響該區域5G BBU設備的按時開通,因此必須采取有效措施解決現場問題。
5G BBU設備成排安裝,機架為前進風后出風,進風口在機架正面的板卡下方,排風口在機架背面板卡上方,為獨立直吹排風口。該安裝方法容易實現從上方集中收集整體排出,經多次現場勘察、論證以及協商決定,針對機房5G BBU設備機框散熱方式集中的特點,采取將各機架熱量收集直接排出機房的方法,即精準排熱法,解決機房高溫問題。5G BBU設備機柜進風口位置如圖1所示。

圖1 5G BBU進出風口位置
排風方案確定后,選料必須滿足以下要求。首先機房安全放首位,安裝選用的材料必須耐溫且防火阻燃,另外排風系統故障要易發現。其次風機和電機要求具有國家3C認證,具備可靠性高和長期運行穩定等特性。再次排風量要滿足8架BBU設備排出的熱量,排熱量合適,不能太大也不能太小。排熱量太大將會將機房冷量快速排出,給機房空調制冷增加負擔,排熱量太小會造成熱量在風筒的聚集,而影響5G BBU設備的正常運行。設備熱量的排出必須考慮到同等風量的輸入,機房不能形成負壓,新風口面積要大于等于1.5倍排風口面積,主風道橫截面積為設備進風口面積之和。最后安裝出來的成品要與機房整體協調,牢固且美觀。
經過對市場上銷售的風機、電機以及耐溫防火材料的摸查與調研,考慮要兼顧到以上幾點要求,確定采用材料及參數如下。風機型號采用消防通風低噪聲柜機式離心通風機,這種風機的電機在風道外,避免了電機因長時間受熱而燒壞電機。根據進排風測算,風機風量為7 000~9 000 m3/h,風機全壓為500~600 Pa,風機轉速為1 228 r/min,電源為380/50(V/Hz)。電機采用故障率低且高質量好品牌的2.2 kW高效三相異步電機,功率為2.2 kW,轉速為1 400 r/min,電源為380/50(V/Hz)。將主電機運行狀態納入動環監控系統,電機出現故障時系統直接派單給維護人員,使電機故障早發現早處理。排風道材料采用0.75 mm鍍鋅鐵板制作,風筒口徑為40 cm×50 cm,單個機柜異型小排風筒,按照機柜排風口大小尺寸制作,與主風道單向銜接,單個風筒與機柜采用活連接,在設備維修或更新時能方便拆卸。各BBU機柜出風口異型風筒與主風道外表采用厚度為10 mm的防火阻燃保溫隔熱棉包裹,防止熱輻射,阻隔熱量散入機房。此外,選擇遮陽背陰的東、北向窗口,盡量靠近空調回風位置制作80 cm×100 cm新風口一個,采用兩級過濾網過濾進新風,起到隔塵新風效果。選用備用離心風機參數中功率為1 200 W,轉速為1 400 r/min,電源為380/50(V/Hz)。
為了使5G BBU設備保持排風暢通,不影響設備正常運行,在風道內裝有備用離心風機和隔離風閥控制開關,主風道后端加裝有應急排風設備,并與室外相通。當主用排風電機故障停機時,為了避免風筒內熱量聚集,影響5G BBU正常運行,自控聯動裝置開啟備用應急排風設備,將風道內熱量從風道后端排出機房外。
方案和材料確定后,現場測量尺寸,聯系廠家采購風機進行材料加工制作,經過兩天安裝調測,電機和風箱運行穩定,噪音小且無震蕩,排熱效果顯著,5G BBU精準排熱系統如圖2所示。

圖2 精準排熱系統
安裝前用相關儀器儀表測試數據如下。5G BBU機柜加風筒前,用溫度測試儀測量進風口溫度為32.5 ℃,出風口溫度為45 ℃,用風速儀測試機柜進風口風速3.9 m/s。安裝使用后,用溫度測試儀測量進風口溫度為29.1 ℃,用風速儀測試機柜進風口風速4.1 m/s。機房新風設備開機前測量風速為0 m/s,進風溫度為28.3 ℃,開機后測量風速為1.5 m/s,進風溫度為28.4 ℃,說明開機后外面的空氣向機房內補進。
改裝前在機房空調控制柜加裝了計量表,計量表互感器變比為200:5,經抄表計算,精準排風系統安裝前每天機房空調平均用電1517 kW·h,精準排熱系統安裝投運后每天機房空調平均用電1462 kW·h,比改裝前每天少用電55 kW·h,結合本次加裝的新風裝置,秋、冬季節能效果會更好。
精準排熱技改后,機房空調總用電減少的原因分析如下。改裝前5架5G BBU設備運行,每臺平均以風速4.2 m/s向機房排出45 ℃的熱風,空調整體降溫壓縮機工作時間長,精準排熱改裝后,5架5G BBU設備排出的45 ℃熱風被風機經風道全部排出到室外,同時機房進風口吸入20~30 ℃同量的室外空氣,雖然增加了2.2 kW電機用電,但空調整體壓縮機工作時間縮短,所以改造后比改造前空調總用電量減少。
機房規劃安裝8架5G BBU設備,每架額定功耗5 kW,共計40 kW,按規范配備1.5倍制冷量空調,如果采用加裝60 kW制冷量(電功率為24 kW)空調,按設備運行效率80%計算空調每天用電約為460 KW·h,每年多消耗電費100 000元(每度電0.6元),而且一臺60 kW制冷量空調投資總成本約80 000元。
加裝封閉冷通道DC艙,每個機柜建艙投資約2 300元,8個機柜需18 400元,DC艙內配40 kW制冷量一主一備兩臺空調,按照空調每天用電約為307 kW·h估算,每年多消耗電費67 000元。每臺空調成本價為70 000元,建封閉冷通道DC艙總投資需158 000元。本次針對機房8架共計40臺5G BBU設備精準排熱技改,投資共計20 000余元。
經節能效果測算及投資成本比較,本次對5G BBU設備精確排熱技改的投資最少,既解決了5G BBU設備高熱量在機房的排放,也明顯降低了機房整體環境溫度(2~3 ℃),減少了空調壓縮機工作時間和用電費用。故精準排熱技改項目可以解決機房高溫和機房局部高溫問題,具有用時短、見效快、投入成本小、節能效果好且維護簡單方便的優點。