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淺槽排矸及粗煤泥分選系統(tǒng)的改造研究

2020-02-19 13:24:13蘇松嶸
機(jī)械管理開發(fā) 2020年2期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

蘇松嶸

(山西鋪龍灣煤業(yè)有限公司, 山西 大同 037100)

1 項目建設(shè)的必要性分析

選煤廠建設(shè)時間較早,原有建筑物及相關(guān)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需求,導(dǎo)致動篩處理能力不足,主選旋流器分選精度下降等問題,必須進(jìn)行升級改造。

1.1 淺槽排矸改造的必要性

1)2、3 號煤層間夾矸層厚,抽瓦斯高低巷道,9號煤含矸量高等因素,礦井煤炭質(zhì)量逐漸變差,毛煤中矸石含量大,動篩處理能力嚴(yán)重不足,導(dǎo)致選煤廠準(zhǔn)備車間原煤拉運能力下降。

2)動篩分選系統(tǒng)矸石帶煤量大,在8%左右,存在精煤損失現(xiàn)象。

3)動篩跳汰系統(tǒng)磨損嚴(yán)重、設(shè)備故障率較高,安全隱患多,制約礦井及選煤廠生產(chǎn)。

4)原煤矸石含量大,導(dǎo)致無壓三產(chǎn)品旋流器處理能力下降,開車時間延長,原煤加工費用升高。

1.2 粗煤泥分選系統(tǒng)改造的必要性

1)選煤廠入洗原煤中煤泥含量較高,原生煤泥和次生煤泥總量約在20%以上,最高達(dá)到30%,原有工藝為不脫泥無壓三產(chǎn)品旋流器主選+煤泥重介+浮選,由于煤泥含量大,造成主選旋流器分選精度下降、介質(zhì)消耗高,最高達(dá)3 kg/t 原煤[1-2]。

2)煤泥重介工藝對于管理要求較高,由于沒有獨立的介質(zhì)系統(tǒng),實際煤泥重介旋流器的Ep 值達(dá)到0.2 以上,分選效率較低,粗精煤泥灰分在13%以上,影響最終精煤灰分。

2 排矸及粗煤泥分選系統(tǒng)改造方案

2.1 排矸及粗煤泥分選系統(tǒng)改造方案

1)此次改造單獨建立淺槽排矸、脫泥及粗煤泥分選車間,毛煤在準(zhǔn)備車間從500 mm 破碎至-150 mm 以下進(jìn)入原煤倉,經(jīng)帶式輸送機(jī)運至新淺槽排矸及粗煤泥分選車間。

2)采用篩孔為25 mm 的分級篩對-150 mm 原煤進(jìn)行篩分處理,將25 mm 分級篩上的物料直接輸送至淺槽分選機(jī)進(jìn)行處理,經(jīng)淺槽分選機(jī)分選的精煤進(jìn)入精煤脫介篩,脫介篩的篩上物進(jìn)入破碎機(jī),破碎至50 mm 以下后進(jìn)入末原煤系統(tǒng)。

3)經(jīng)淺槽分選機(jī)分選的矸石經(jīng)過矸石脫介篩脫介后,進(jìn)入矸石系統(tǒng)。

4)25 mm 分級篩的篩下物25~0 mm 粒級物料進(jìn)入脫泥篩。脫泥篩的篩孔為1 mm,脫泥篩的篩上物和破碎機(jī)下物料混合一起進(jìn)入末原煤主洗系統(tǒng)(主廠房)。

5)脫泥篩的篩下物進(jìn)入煤泥桶,然后經(jīng)過泵輸送至煤泥分級旋流器分級,旋流器的溢流去浮選系統(tǒng),旋流器的底流進(jìn)入TCS 進(jìn)行分選,分選的粗精煤泥進(jìn)入主廠房內(nèi)煤泥池,然后經(jīng)過濃縮旋流器濃縮、弧形篩和離心機(jī)脫水后摻入精煤上倉皮帶,弧形篩篩下水和離心液進(jìn)入浮選系統(tǒng)。

6)TCS 分選的尾煤進(jìn)入重介系統(tǒng)中矸脫介篩,由現(xiàn)有中矸、尾煤系統(tǒng)回收。脫介篩下的合介循環(huán)使用,脫介采用主廠房精煤磁尾作為噴水,脫介篩下的稀介經(jīng)磁選機(jī)回收后,合介循環(huán)使用,磁尾作為脫泥篩噴水,不足部分由主廠房精煤磁尾補(bǔ)充。

選煤廠淺槽排矸及粗煤泥分選系統(tǒng)改造于2017年6 月24 日正式開工,于2018 年2 月22 日完成。

2.2 主要設(shè)備

選煤廠淺槽排矸及粗煤泥分選系統(tǒng)改造后的主要運行設(shè)備情況如下。

原煤分級篩:3661 型直線篩,直徑為25(30)mm,F(xiàn)=21.96 m2,Q=900 t/h,2 臺。精煤泥離心機(jī):1100型,篩籃直徑1 100 mm,Q=50~80 t/h,4 臺。重介淺槽分選機(jī):XZQ-GJ-1679 型,Q=750 t/h,介質(zhì)循環(huán)量為1 500 m3/h,1 臺。精煤脫介篩為3661 型直線篩,Q=300 t/h,F(xiàn)=21.96 m2,2 臺。精煤破碎機(jī)為FP50AM分級破碎機(jī),Q=150 t/h,入料粒度為200 mm,2 臺。矸石脫介篩為3673 型直線篩,篩縫為合介段0.5 mm、稀介段0.75 mm,1 臺。脫泥篩為3673 型直線篩,篩縫為2 mm,F(xiàn)=26.28 m2,Q=450 t/h,2 臺。塊煤磁選機(jī)為HMDA-6 型,914×2972,Q=100 m3/(m·臺),效率為99.9%,4 臺。煤泥濃縮旋流器為直徑900 mm,Q=900 m3/h,2 臺。中煤泥離心機(jī):1100 型,篩籃直徑1 100 mm,Q=50~80 t/h,2 臺。特大塊破碎機(jī):800 雙齒滾型,Q=150 t/h,2 臺。粗煤泥分選機(jī):Φ3.65 m,Q=150 t/(h·臺),2 臺。

3 項目投資的分析

淺槽排矸及粗煤泥分選系統(tǒng)由煤炭工業(yè)太原設(shè)計研究院設(shè)計,山西金城建筑有限公司施工,項目建設(shè)總造價為5 947.57 萬元。其中:土建工程投資1 620.03 萬元;設(shè)備及工器具購置投資為2 652.77萬元;安裝工程投資為1 344.2 萬元;工程建設(shè)其他費用投資為330.57 萬元。

投資分析:土建1 620.03 萬元:新建廠房、兩條皮帶走廊、新建1 號轉(zhuǎn)載站、原有排矸及原煤皮帶改造、給排水、消防、采暖、照明等。安裝1 344.2萬元:新增設(shè)備、供電系統(tǒng)、煤泥水管路安裝。設(shè)備2 652.77 萬元:重介淺槽系統(tǒng)、粗煤泥分選系統(tǒng)及附屬設(shè)備購置費。其他費用330.57 萬元:監(jiān)理費、設(shè)計費、地質(zhì)勘察費用、臨近建筑物鑒定費等[3-5]。

4 技術(shù)效果的分析

1)降低了矸石帶煤損失,大矸帶煤比例由動篩排矸時的8.2%降低到淺槽排矸時的0.4%。

2)經(jīng)過淺槽排矸后,三產(chǎn)品旋流器入洗原煤灰分由42%左右降至32%左右,灰分降低10%。脫泥后,無壓三產(chǎn)品旋流器分選效果提升,中煤損失由改造前的10%降低至5%。

3)與原煤泥重介分選工藝相比,TCS 粗精煤泥灰分可根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)整,TCS 最終粗精煤泥灰分在9%~13%之間,水分為10%左右,尾礦灰分50%以上,滿足生產(chǎn)需要。粗精煤泥產(chǎn)率可提高0.2%。

4)提高了重介系統(tǒng)原煤入洗能力,重介系統(tǒng)無壓三產(chǎn)品旋流器處理能力由260 t/h 提高到350 t/h。淺槽+2 套重介系統(tǒng)精煤小時量達(dá)到500 t,三套重介系統(tǒng)實現(xiàn)兩用一備。

5)系統(tǒng)耗介量降低,淺槽系統(tǒng)介質(zhì)消耗<0.5 kg/t,淺槽+兩套重介旋流器噸原煤介耗由原來的2.9 kg下降至2.2 kg。

6)工藝指標(biāo)先進(jìn):淺槽重介質(zhì)分選機(jī)分選精度Ep=0.05,η=96.16%;TCS 分選機(jī)I=0.14,η=93.89%。

5 經(jīng)濟(jì)效益的分析

1)回收矸石中原煤產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為303×10%×(8.2-0.4)%×420=993 萬元。其中:303 為年入洗原煤量,萬t;10%為動篩排矸量占原煤百分比;8.2%為動篩矸石帶煤量;0.4%為淺槽矸石帶煤量;420 為原煤價格,元/t。

2)回收重介系統(tǒng)精煤產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為303×15.6%×(10-5)%×(1 098.29-225)=2 064 萬元。其中:303 為年入洗原煤量,萬t;15.6%為中煤產(chǎn)率10%為改造前重介中煤損失;5%為改造后中煤損失;1 098.29 為精煤價格(不含稅),元/t;225 為4 500 kcal 中煤價格,元/t。

3)回收粗精煤泥產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為0.2%×303×1 098.29=666 萬元。其中:303 為年入洗原煤量,萬t;0.2%為粗精煤泥產(chǎn)率提高百分比;1 098.29為精煤價格(不含稅),元/t。

4)降低介耗產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為303×(2.9-2.2)×640/1 000=136 萬元。其中:2.9 為改造前介耗,kg/t;2.2 為改造后介耗,kg/t;640 為介質(zhì)粉價格,元/t。

5)增加電耗產(chǎn)生的費用為(3 812.8-1 200)×16×0.533 7×330×82.61%=608 萬元。其中:3 812.8為改造后系統(tǒng)增加功率,kW;1 200 為單套重介系統(tǒng)功率,kW;16 為每天開車時間,h;0.533 7 為電費,元/kWh;330 為全年330 d 工作制;82.61%為負(fù)荷率。

增加配件及淺槽大修費用:350 萬元;廠房及設(shè)備折舊費:300 萬元;人工費40×5.5=220 萬元。其中40為新淺槽車間新增定員人數(shù);5.5 為人均年工資,萬元。

總效益為:993+2 064+666+136-608-350-300-220=2 381 萬元/年。

6 結(jié)論

1)選煤廠淺槽排矸及粗煤泥分選改造工程技術(shù)效果明顯,達(dá)到預(yù)期,降低了入洗原煤灰分,提高了重介及粗煤泥分選效果,提高了精煤產(chǎn)率,降低了介耗,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益;同時降低了大矸帶煤損失,回收了寶貴的煉焦煤資源,社會效益突出。

2)存在的不足:原煤分級篩篩板放大至150 mm后,毛煤中大量木材、鐵器、棉紗等雜物進(jìn)入淺槽車間及主廠房,堵塞溜槽或在破碎機(jī)、淺槽底部卡住,造成生產(chǎn)中斷。大矸經(jīng)過準(zhǔn)備車間、洗煤車間原煤系統(tǒng)的長距離運輸,沿線皮帶、溜槽等設(shè)備磨損較大。針對以上不足,選煤廠將在后續(xù)生產(chǎn)中有針對性地采取措施,降低不利因素的影響。

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