常 亮
(大慶石化公司化工一廠,黑龍江大慶 163000)
急冷系統位于乙烯裝置的咽喉部位,吸收裂解爐通過裂解原料而產生的高溫裂解氣,依次經過油冷、水冷工序降溫,分離出裂解氣中的汽油、輕/重燃料油、水份等,回收其低品位熱量,產生裂解爐所需的稀釋蒸汽(DS),并保證油、水系統的運行溫度。
急冷油主要成分是芳香族物質,其中芳烴含量約80%。急冷油的成分也是一種動態組成過程,裂解氣源源不斷的將急冷油中的重、輕燃料油置換分離出來。這種動態平衡的組成可以有多種狀態,同時受著油塔釜溫和急冷油循環量的影響。其中最特殊的存在便是急冷油系統中焦粒,他的成因是來自于裂解反應。因原料裂解時的二次反應產生的焦粒隨裂解氣進入急冷油系統,并進行攜帶循環。此外芳烴和不飽和烴,在較高的溫度下也能自身聚合成為瀝青質,一般來講,急冷油中的瀝青質含量應保持接近5%~6%(w.t.)范圍內,當瀝青質含量達到15%~20 %(w.t.),油系統將會有部分焦質開始析出,和裂解氣中的焦粒統稱為焦粉顆粒。
由于焦粉這種物質特殊的存在,會給生產裝置的工藝流程以及設備帶來影響和危害。焦粉的存在也影響著裝置的穩定運行,并會在運行末期,成倍的加劇,造成惡性循環,大大縮短裝置周期。
急冷油是通過急冷油泵的升壓,用來保證系統內的循環量,在每臺急冷油泵的出入口管線上分別設置急冷油過濾器。型式屬于籃式過濾器,筒體內設置濾框,濾框內表面通過中心軸安裝固定2 套刮刷刮板。外部電機通過齒輪箱帶動內部撥叉旋轉,進而轉動整根軸,刮刷刮板隨軸的運動清理濾框上的焦質,最終焦質通過過濾器排放線排出系統。
2.1.1 影響
系統內的焦粉量較大時,會大大降低過濾器的使用壽命。主要有以下兩點:①液下軸承磨損。投用后過濾器濾框中的下側軸承由于與急冷油中焦質、焦粒長期接觸,致使軸承容易出現磨損。當推力軸承出現初期磨損后,持續運轉的軸會出現下方支撐力減少,導致整根軸存在向下位移,進而加劇推力軸承的磨損,惡性循環,最終推力軸承徹底損壞后,整根軸脫離原位置,輕則導致過濾器失效,重則使撥叉受力過大出現彎曲或裂紋,齒輪箱受力不均磨損,外部對輪出現應力裂紋,電機超載等情況;②過濾器填料密封磨損。填料密封通過使用特定形式的多層盤根進行壓緊密封,填料主要由銅環、浸澤四氟的膨脹石墨環構成。由于日常轉動,盤根會形成初期磨損,急冷油中焦粉在過濾器攪拌轉動時,會竄入到盤根間隙內,造成中期磨損。這樣,盤根密封會被一層層耗損穿透,最終介質直接泄漏到外界。
2.1.2 日常的除焦手段及措施
各臺急冷油泵的前后過濾器始終保證全部正常投用,起到最初期的除焦目的。增加過濾器本體的排放頻次,通過急冷油排放,除去油系統中的焦質。經一些裝置的實際經驗得出,這確實是一個任重道遠的過程,在整個運行周期下,通過一些機泵濾網、地罐的清理狀態來評判,其效果是顯著的。但即使是長期這樣調整,其余設備的損耗仍會出現,如急冷油排放泵等。
2.1.3 除焦的技術應用及設備改造
(1)旋液分離器。旋液分離器的設置就是把急冷油進一步過濾,除去其中更細小的焦粒,得到較為潔凈的急冷油進行循環。分離原理是:急冷油從旋液分離器上側面快速進入設備,急冷油夾雜著焦質在設備內快速旋轉,焦質在離心力的作用下貼近設備內壁螺旋下降至分離器底部,而較為潔凈的急冷油從頂部出口排出,實現了脫焦工序。通過一些裝置實際應用的調研,旋液分離器會加裝在急冷油過濾器流程的前面,用以提高除焦效果及效率。
(2)增設并聯籃式過濾器。急冷油過濾器的下側排放線上增設并聯的籃式過濾器,這樣的改造有利于減輕急冷油排放罐內焦粉的集聚,分擔了罐內各排放點的脫焦壓力,同時也防止排放量過大造成排放線堵塞的情況。脫焦工序變為日常清理,會起到滴水穿石的效用。
(3)急冷油過濾器改造。急冷油過濾器最容損壞的兩個位置,一個是液下軸承,另一個是密封盤根。要想讓過濾器始終處于正常的除焦狀態,長周期運行必不可少。①液下推力軸承的改造。延長軸承的使用壽命,尤其是推力側軸承。通過在推力側軸承下方增設一處滑動支撐,介質進行潤滑,來保證整根軸的垂直方向受力。即使當推力軸承出現初期磨損時,也持續保持向上的支撐力,不會造成后續的問題發生,延長軸承的使用壽命,同時調整軸承的間隙配合,減輕焦質的滲入磨損;②斜角固定改造。對整根軸和刮刷刮板增設斜角固定,保證軸在旋轉時,減輕側向剪應力或受力偏差情況,保證整根軸良性運行,延長徑向軸承使用壽命;③刮刷刮板改造。經過長期的運轉及檢修,濾框原始的橢圓度會發生改變,造成濾框部分位置無法被刮刷刮板清理及刮渣,甚至也會出現濾框過盈擠壓,造成轉動過程中扭矩過大,便會出現電機超載甚至濾網撕裂情況發生。故刮刷刮板可改造為伸縮結構,自適應補償或收縮,這樣可有效的進行刮渣作業,同時也減少由于刮刷刮板損耗后的檢修、調整甚至整體更換工作;④密封改造。將填料密封升級為機械密封,并配置外部沖洗。這是由于機械密封屬于非接觸式密封,密封性及穩定性高。通過機封處的持續沖洗,阻止急冷油夾帶焦粉進入密封副,保證運轉中的磨損降低至最小,會最大程度的延長過濾器的使用壽命,做到除焦效用最大化。
急冷油排放泵屬于立式長軸液下泵,用于外送地罐內污油。設備隨排隨啟,間斷性運轉,但由于他的特殊工況,檢修頻次并不低。
2.2.1 影響
焦粉顆粒對該泵的最大影響就是使用壽命減短,檢修頻次增加。
(1)葉輪磨損。由于該泵的吸入口處于液下狀態,硬質焦粒會伴隨急冷油一起被吸入葉輪,并持續摩擦葉輪流道。時間一久,流道處出現減薄漏點,造成機泵外送能力下降。減薄過程又破壞葉輪的原動平衡狀態,會使得轉子在高速旋轉中出現輕微晃動,而轉子的晃動便又促使轉子和液下軸承之間的磨損。
(2)液下軸承磨損。長時間的運轉,造成泵殼盤根出現磨損,且間隙增大,較細的焦粉竄入支撐管內,與液下軸承和對應位置的軸套發生摩擦,造成磨損,液下軸承與軸套間隙增大,導致后續運轉過程中軸在軸承內發生晃動,加速磨損。葉輪和液下軸承的磨損會相互影響,相互干擾。
2.2.2 日常的改善手段及措施
使用過程中,急冷油排放前后均要保證機泵液下軸承的沖洗流程暢通,并要根據實際工況提升沖洗油壓力,保證沖洗效果。檢修安裝時,要控制液下滑動軸承和軸套之間的間隙,防止出現間隙大造成振動超標,間隙小造成抱軸等情況。同時葉輪口環間隙也要調整到適合位置,并將口環焊接固定,防止由于個別焦粉卡澀,將口環研磨脫落,引發次生事件。
2.2.3 設備技術改造
(1)軸承數量:減少滑動軸承的跨距,增加滑動軸承的數量,提高抗徑向力的沖擊。
(2)材質升級:選擇正確的滑動軸承和軸承材質,滑動軸承和軸套的材料要耐介質的腐蝕,還需要有足夠的抗磨性和硬度,兩者之間有一定的硬度差,最好要有一定的自潤滑性,比如選擇銅基合金作為軸襯或液下滑動軸承的材料。這樣的軸承在日常運轉中會有較好的耐磨性和導熱性。可以較大程度的改觀機泵現有運行狀態,從而延長機泵使用壽命,減少由于焦粉磨損而造成的故障檢修。
2.3.1 影響
焦粉會隨著急冷油系統運轉的時間持續增多。那么過濾器前后的壓差必然會持續高,尤其到裝置運行末期時,急冷油壓力降低,循環量降低,換熱效率下降,塔釜溫度升高,急冷油中的瀝青質析出更加嚴重,惡性循環。
2.3.2 日常除焦手段及措施
(1)增設急冷油塔和減粘塔的塔釜排放線,通過對兩個塔的定期排放,來緩解急冷油系統中焦粉的夾帶量。同樣以防當系統突發波動等情況出現時,塔釜的焦粉經過擾動紛紛混入急冷油內,造成急冷油壓差驟升,壓力波動較大,甚至會引起局部管線堵塞的情況出現。
(2)裂解爐燒焦期間,單位時間內提高通風量,延長燒焦時間,并保證燒焦質量,控制焦粉產生的源頭。
(3)重質裂解爐SLE 一急冷內管定期水力清焦,同樣也可以降低裂解氣將焦粉帶入急冷系統的量。根據裝置運行實際情況,每年清焦1~2 次。
2.3.3 除焦的技術應用及設備改造
對裂解氣大閥及閥前短管增設吹焦蒸汽線。裂解爐下線燒焦過程中,裂解氣大閥始終處于關閉狀態,吹掃燒出的一部分焦粉會在裂解氣大閥前短管處堆積,直到裂解爐再次上線后,裂解氣大閥打開,該部分焦粉會被直接帶入急冷后系統,造成急冷油中的焦渣激增。故為了直接從源頭減少焦粉進入急冷系統,在裂解氣大閥本體及閥前短管處配出兩條中壓蒸汽線,在燒焦時,吹焦線投用,將爐管內壁燒焦出的焦粉直接送入燒焦罐。該項改造通過多家同類裝置試驗,均獲得極好的成效。也可以更直觀的對比,在乙烷爐配線改造后,減粘塔的重燃料油產品泵清網頻次近乎為零,清網檢查干凈基本無焦粉。事實證明吹焦線是急冷油除焦工作最源頭的一步,也是至關重要、不可或缺的一步,為急冷系統長周期運轉奠定扎實的基礎。
急冷系統的脫焦工作不會是朝發夕至,需要日常做好扎實基礎,在裝置設備的實際應用上,還需要更前沿的技術支持,達到最佳及最有效的除焦目的。