趙江海,周玉林,牛明光
(河南豫光鋅業有限公司,河南 濟源 454650)
河南豫光鋅業有限公司多膛爐燃燒室安裝高速燒嘴,通過PLC 自動化控制自動點火,通過空燃比例閥,調節燃氣與空氣的比例,此種控制系統具有:①自動點火;②各爐膛溫度可根據工況調節;③天然氣燃燒效率高;④操作簡單;⑤經濟節能,綜合造價低等特點。但在長期使用過程中發現其存在一系列常見的故障。
自動點火原理:燃燒器設計有點火系統,即首先點燃小火(母火),火焰檢測器檢測到母火正常后再開啟主燃氣安全閥點燃主火,杜絕爐內出現閃爆的隱患;燃燒器設計采用多次分級混合的燃燒原理,第一級燃料與一次風在燃燒器內經過了初步的預混,達到著火條件即在燃燒器火焰筒內已經著火燃燒,并在燃燒室內設計了旋流裝置使高溫煙氣在燃燒室內產生旋轉,旋轉的高溫煙氣成菊花狀散開去點燃二級燃料,調節溫度后,天然氣、風量隨之變化。
由于燃燒室內正常運行時為微正壓,導致氧化鋅附著在點火棒上,每次點火時候影響點火效果。
燃燒室通過調節天然氣與壓縮風的流量來進行溫度的控制,燃氣比例閥調節誤差大時,無法精確調整到燃燒室所需的溫度。
(1)天然氣與壓縮風比例通過機械連桿式調節機構調節,無法精準調節且存在機械卡死現象,點火費時費力,造成能源浪費現象。
(2)設備老化、自動化程度低,故障率較高,工作效率較低。
(3)天然氣與助燃風比例不協調,燃燒不充分,極易出現冒黑煙現象,不利于環保生產。
(4)燃燒器燃氣管理上是設計安裝的單安全電磁閥,沒有按照國家燃燒器規范標準設計,存在安全隱患。
(5)燃氣管路及安全閥門沒有設計進行檢漏功能,存在安全隱患。
(6)爐膛溫度測量不準確。
針對燃燒燒嘴的改造。
(1)針對多膛爐現場使用環境比較差,氧化鋅粉塵大,需連續加熱的情況,選用分體式燃燒器,采用半預混式燃燒器結構,設計上采用多級旋流半預混式先進的燃燒機理,混合強烈充分與火焰接觸部位采用耐熱不銹鋼(310S)材料制造。

圖1 多膛爐現場使用圖
燃燒效率達到99.9%燃燒器設計采用多次分級混合的控制,避免了機械連桿式的調節方式調節不精準以及卡死問題。由于蝶閥的調節屬于非線性調節,所以,在比例調節的過程中,必然會造成風氣比調節失衡。本設備采用多檔分段式比例調節,采用結果導向的方式,通過燃燒效果測定找出數個燃燒最佳風氣比例的擋位,繪制成燃燒曲線。生產過程中,通過工藝點的溫度,由PLC 控制火焰在各個擋位中進行調節,使空氣與燃氣可實行電子自動比例調節,燃氣流量可在20Nm3/h ~100Nm3/h 調節,負荷比可達1:5;燃燒器可根據溫度設定(爐內溫度600℃~800℃),進行精確自動負荷控制。
(4)自動點火、空氣與燃氣控制系統圖。

圖2 自動點火、空氣與燃氣控制系統圖
通過改進燃燒燒嘴和采用天然氣、壓縮風自動調節控制系統,選用耐燃氣/空氣自動按照比例來調整流量大小變化,將溫度精確控制在±5℃~10℃范圍;河南豫光鋅業公司多膛爐燃燒室自動點火設備使用壽命大幅度提升,設備有效運行時間顯著提高,設備年維修和消耗成本顯著降低,據統計年節約費用10 萬元/年。燃燒原理,第一級燃料與一次風在燃燒器內經過了初步的預混,達到著火條件即在燃燒器火焰筒內已經著火燃燒,并在燃燒室內設計了旋流裝置使高溫煙氣在燃燒室內產生旋轉,旋轉的高溫煙氣成菊花狀散開去點燃二級燃料。在燃燒器端板上設計能夠滿足燒嘴觀火、探火和清理的功能,整體結構性良好;面板安裝采用通用的安裝結構,簡易方便。燃燒器內部結構設計有防止回火的裝置,使之沒有產生燃氣回火燃燒條件,從結構上消除了回火的危險。
(2)為了確保點火的可靠性,燃燒器設計有點火系統,即首先點燃小火(母火),火焰檢測器檢測到母火正常后再開啟主燃氣安全閥點燃主火,二次點火能確保主火成功率100%,杜絕爐內出現閃爆的隱患。
(3)通過PLC 進行調節,助燃風和燃氣由電動蝶閥單獨