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燈泡貫流式水電機組過負荷原因分析與處理

2020-03-05 05:54:50王哲亮曹鳳香
江西電力 2020年2期
關(guān)鍵詞:故障

王哲亮,萬 元,張 培,曹鳳香

(1.凌津灘水電廠,湖南常德415720;2.五凌電力有限公司,湖南長沙410004;3.國網(wǎng)江西省電力有限公司電力科學研究院,江西南昌330096)

0 引言

凌津灘水電站位于湖南省沅水干流桃源縣境內(nèi),裝有9臺30 MW的燈泡貫流式機組,水輪機額定出力30.95 MW,設計水頭8.5 m,最小水頭2.2 m,最大水頭13.2 m。發(fā)電機額定容量31.58 MW。調(diào)速器系統(tǒng)采用美國WOODWARD公司生產(chǎn)的三機(三CPU)冗余、單工I/O、并聯(lián)PID微機調(diào)速器[1],由于設備老化及不滿足電網(wǎng)一次調(diào)頻性能要求,2013年至2017年,電廠對調(diào)速器電氣控制部分進行了國產(chǎn)化改造,采用某知名廠家的雙機交叉冗余熱備技術(shù)微機調(diào)速器,控制設備為施耐德Quantum系列PLC。

1 過負荷故障過程

2017年10月20日1號機組、2018年8月8日5號機組相繼在運行過程中發(fā)生過負荷故障。

1.1 1號機組過負荷故障過程

2017年10月20日,1號機組帶28.1 MW運行,導葉開度75.2%,調(diào)速器控制模式為功率模式。09:41:54運行人員切調(diào)速器控制模式至開度模式,并通過監(jiān)控發(fā)脈沖調(diào)整有功至29.4 MW,導葉開度76.5%。09:42:20負荷調(diào)節(jié)完成后,運行人員又將調(diào)速器控制模式切回功率模式,此時導葉開度自動增加至88.8%,機組過負荷保護動作停機。詳細動作過程記錄如圖1所示。

圖1 1號機組過負荷故障過程曲線

1.2 5號機組過負荷故障過程

2018年8月8日12:33監(jiān)控下令5號機組功率模式下自動開機并網(wǎng),并依次調(diào)整負荷至6 MW、10 MW、15 MW、20 MW、25 MW,機組運行穩(wěn)定。12:39:59調(diào)速器控制模式切換至“開度模式”,并通過監(jiān)控發(fā)脈沖調(diào)整有功至27.3 MW,導葉開度由69%增至72%。12:40:20運行人員調(diào)速器調(diào)節(jié)模式切回至功率模式,此時導葉開度自動上升至89%,導致機組過負荷。詳細動作過程記錄如圖2所示。

圖2 5號機組過負荷故障過程曲線

2 過負荷故障原因分析

針對1號機組過負荷事件發(fā)生后,現(xiàn)場對此臺機組進行了多次負荷調(diào)整試驗及負荷調(diào)整后調(diào)速器控制模式切換,均未出現(xiàn)類似故障。判斷為是偶發(fā)性的回路或系統(tǒng)干擾造成此次過負荷事故。采取了以下防范措施[1-3]:1)修改監(jiān)控系統(tǒng)過負荷壓開限程序:修改前機組過負荷報警后延時3 s觸發(fā)減導葉開限脈沖至調(diào)速器,脈沖寬度0.5 s,脈沖間隔7 s,周期循環(huán)直至導葉開限減至66%,修改后取消監(jiān)控過負荷壓開限功能,調(diào)速器接收到過負荷信號后以每秒2%的速度壓開限,直至66%;2)對調(diào)速器開度模式切至功率模式的程序進行了完善:增加非功率模式下切除功率PID計算功能;3)修改監(jiān)控系統(tǒng)高負荷下調(diào)功脈寬:機組負荷達到28 MW后減小監(jiān)控單步調(diào)有功的脈寬,脈寬由全過程0.4 s修改為負荷28 MW及以上脈寬為0.2 s。

2018年8月,5號機組再次發(fā)生類似過負荷故障,判斷不是干擾造成的偶發(fā)現(xiàn)。考慮到兩次過負荷都是在負荷調(diào)整完畢調(diào)速器控制模式切換時發(fā)生,懷疑在切換時存在擾動信號[4]。電廠對5號機組進行機組無水試驗,在開度模式下施加功率擾動信號,記錄模式切換時導葉的動作情況。

2.1 過負荷故障重現(xiàn)模擬試驗

1)試驗前準備:

將導葉開度、導葉開度PID輸出、槳葉開度、機組功率反饋、功率給定信號接入調(diào)節(jié)系統(tǒng)綜合測試儀,并對上述信號進行監(jiān)視;

由調(diào)節(jié)系統(tǒng)綜合測試儀給調(diào)速器提供機組頻率信號,斷路器位置信號短接,模擬機組負載工況;

用毫安量發(fā)生器對功率反饋模入點施加4~20mA,模擬機組功率反饋信號;

2)試驗步驟

首先將調(diào)速器控制模式切至功率模式,使功率給定設定值與功率反饋值設置成一致;其次再將調(diào)速器控制模式切至開度模式,并用毫安量發(fā)生器對功率反饋施加擾動;最后,再將調(diào)速器控制模式切回功率模式,同時記錄導葉PID計算輸出、導葉開度動作情況[2-3];

3)試驗結(jié)果

試驗數(shù)據(jù)記錄如表1:

表1 故障模擬試驗結(jié)果

試驗動作波形如圖3、圖4所示。

圖3 故障模擬試驗(施加+1MW功率反饋擾動)

圖4 故障模擬試驗(施加-1 MW功率反饋擾動)

試驗結(jié)果表明:當調(diào)速器控制模式為“開度模式”時,且機組功率反饋與功率給定超過功率調(diào)節(jié)死區(qū),此時將運行方式切至“功率模式”瞬間,導葉PID計算就會出現(xiàn)異常,從而導致導葉大幅波動。因此,需從調(diào)速器控制程序出發(fā),分析導葉PID計算異常原因。

2.2 導葉PID計算異常原因分析

初步懷疑調(diào)速器程序中導葉PID計算模塊存在一個掃描周期(20 ms)數(shù)據(jù)丟失,導致計算錯誤。在程序中對功率偏差大于調(diào)節(jié)死區(qū)時,分別增加20 ms、30 ms和50 ms延時[2-3],重復上述試驗,試驗結(jié)果如表2所示.

表2 調(diào)速器程序中PID計算模塊掃描周期更換試驗數(shù)據(jù)表

試驗結(jié)果表明,當導葉PI模塊延時20 ms計算時,可能出現(xiàn)導葉PID輸出波動,延時30 ms、50 ms計算時,導葉PID輸出沒有波動。

2.3 故障原因分析結(jié)果

當調(diào)速器工作在開度模式下,且調(diào)速器功率反饋與功率給定計算值的偏差未超過功率調(diào)節(jié)計算死區(qū),此時將控制模式切至功率模式,導葉PID輸出正常,導葉不出現(xiàn)大幅波動。

當調(diào)速器工作在開度模式下,且調(diào)速器功率反饋與功率給定計算值的偏差超過功率調(diào)節(jié)計算死區(qū),此時將控制模式切至功率調(diào)節(jié)模式瞬間,導葉PID計算出現(xiàn)錯誤,導葉PID輸出異常,導葉大幅波動。而引起導葉大幅波動的主要原因是調(diào)速器程序中導葉PID計算模塊掃描周期過短引起。

3 過負荷故障處理

3.1 調(diào)速器控制程序修改

為使功率給定不能突變,無論在開度模式還是功率模式下,監(jiān)控系統(tǒng)送至調(diào)速器的功率給定模擬量信號,在調(diào)速器程序內(nèi)部進行了斜坡處理以一定速率逐漸達到設定值。調(diào)速器程序內(nèi)部用作功率閉環(huán)的功率給定計算值,在開度模式時實時跟蹤機組功率,在功率模式時為斜坡處理后的功率給定值。故當上位機在開度模式調(diào)節(jié)功率沒到位的情況下切至功率模式,由于功率給定值不能突變至當前機組功率[3-4],就會與功率反饋存在偏差,如果偏差值超過功率調(diào)節(jié)死區(qū),會引起導葉波動。因此,對調(diào)速器控制程序進行如下修改:

1)修改調(diào)速器PLC程序中導葉PID計算程序,增加導葉PID開始計算的判斷條件:當功率偏差大于調(diào)節(jié)死區(qū),運行模式切至功率模式后延時50 ms,再進行PID計算。使模式切換與導葉PID計算不在PLC同一個掃描周期進行,防止導葉PID模塊出現(xiàn)數(shù)據(jù)紊亂、計算錯誤。

2)在功率給定增加、減小速率的程序段內(nèi)新增選擇模塊,功率模式下功率給定模擬量速率仍設置為最大200 kW。開度模式下,改變功率給定模擬量增加/減小速率為1500 kW。即增加開度模式下功率給定爬坡速率,使調(diào)速器在開度模式下,上位機的功率給定模擬量能夠快速跟隨機組實時功率,減小模式切換瞬間的功率偏差。

3.2 程序修改后試驗驗證

程序修改后,機組在無水工況下仍按照2.1節(jié)所設計實驗方案進行試驗,實驗結(jié)果正常,調(diào)試器控制模式切換過程中均未出現(xiàn)導葉大幅度波動現(xiàn)象(見圖5)。

圖5 控制模式切換試驗

修改程序后開機并網(wǎng),功率模式加減負荷,開度模式加減負荷后反復切換功率模式,調(diào)速器均工作正常(見圖6)。

圖6 程序修改后機組并網(wǎng)帶負荷控制模式切換試驗

4 結(jié)語

發(fā)電機組長時間過負荷運行會引起發(fā)電機過熱,絕緣損壞,從而影響發(fā)電機的使用壽命。因此水電機組正常運行過程中均需投入過負荷水機保護。結(jié)合凌津灘電廠兩臺機組均出現(xiàn)過負荷事故停機過程,通過無水試驗結(jié)果分析,得到模式切換過程中導葉PID計算異常導致導葉開度過大引起機組過負荷。通過進一步分析調(diào)速器控制程序找出導致導葉PID計算異常的原因是調(diào)速器控制程序中PID計算模塊掃描周期和開度模式下功率反饋輸入爬坡斜率兩個參數(shù)設置不當。通過對程序的優(yōu)化修改,該電廠機組未再出現(xiàn)過類似偶然事故,可以為其他燈泡貫流式機組類似故障的原因分析提供參考。

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