鄭雪梅,馬愛元*,袁 杰,李 松,朱 山
(六盤水師范學(xué)院化學(xué)與材料工程學(xué)院,貴州 六盤水 553004)
在線鋼鐵大學(xué)(steeluniversity.org)是由國際鋼鐵協(xié)會發(fā)起成立、英國利物浦大學(xué)協(xié)辦,集理論與實踐為一體的網(wǎng)站。目前,網(wǎng)站包含13個模擬系統(tǒng),集合了鋼材從原料到生產(chǎn),再到成品檢測的全過程,涵蓋了鋼鐵廠生產(chǎn)過程的安全隱患識別以及如何正確應(yīng)對等內(nèi)容,為在校學(xué)生提供了很好的動手實踐機(jī)會,加深學(xué)生對鋼鐵冶煉的理解。另外,對于鋼鐵廠的新員工培訓(xùn)來說也是非常好的平臺。該網(wǎng)絡(luò)平臺每年還會舉辦“模擬煉鋼挑戰(zhàn)賽”,參賽者在規(guī)定的時間內(nèi),冶煉出滿足生產(chǎn)要求的合格產(chǎn)品,成本最低的隊伍獲勝。在模擬煉鋼挑戰(zhàn)賽的影響下,該平臺受到很多企業(yè)和高校的青睞[1,2]。
冶煉生產(chǎn)過程中,除了固定的原料成本外,其他成本都是可以在冶煉的過程中調(diào)節(jié)的。本文即通過“鋼鐵大學(xué)”網(wǎng)絡(luò)平臺,研究在冶煉合格管線鋼的過程中,鐵水溫度、鐵水加入量以及廢鋼加入量等因素對噸鋼成本的影響規(guī)律,為實際生產(chǎn)管線鋼和模擬煉鋼挑戰(zhàn)賽提供一定的理論參考。
在線鋼鐵大學(xué)“Basic Oxygen Steelmaking”模塊提供的原輔料成本如表1所示。本次研究考慮輕型廢鋼和重型廢鋼成分一致而后者較前者成本稍低,在添加廢鋼時只選擇重型廢鋼。
鋼鐵大學(xué)網(wǎng)站對于管線鋼冶煉要求的出鋼主要成分及終點控制參數(shù)分別如表2和表3所示。

表2 管線鋼出鋼成分要求

表3 管線鋼終點控制要求
固定重型廢鋼加入量(16000 kg)、石灰加入量(2000 kg)、白云石加入量(2000 kg)、鐵水初始溫度(1400℃)不變,取60爐次成功冶煉的數(shù)據(jù)得出鐵水加入量與噸鋼成本關(guān)系見圖1,鐵水加入量與出鋼量關(guān)系見圖2,進(jìn)行線性擬合回歸分析,可以看出噸鋼成本與鐵水加入量呈正相關(guān),且隨鐵水加入量的增加,出鋼量也越大。每增加2t鐵水,出鋼量就會增加1-2t左右。但在操作中發(fā)現(xiàn),如果為了出鋼量而不斷增加鐵水加入量,會使得終點溫度不好控制,這在一定程度上加大了操作的難度。從模擬操作情況來看,鐵水加入量為260 t時,出鋼溫度相對來說較好控制,成功率較高。

圖1 鐵水加入量與噸鋼成本關(guān)系

圖2鐵水加入量與出鋼量關(guān)系
固定鐵水(260 t)、重型廢鋼(16000 kg)、石灰(2000 kg)、白云石(2000 kg)的加入量不變,從百余次模擬操作的結(jié)果來看,鐵水初始溫度需設(shè)定為1310℃~1400℃之間,取成功冶煉50爐次的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,如圖3所示。經(jīng)線性擬合后可見,隨鐵水初始溫度的增加,噸鋼成本呈下降趨勢。這是由于為了達(dá)到出鋼溫度要求,鐵水初始溫度越低,耗氧量也就隨之增加,導(dǎo)致成本增加。
需要說明的是,該組實驗的氧流量需要根據(jù)鐵水初始溫度來調(diào)節(jié)大小,不符合單一變量原則,但結(jié)合操作和成本,設(shè)定鐵水初始溫度為1350℃時,比較容易得到低成本的管線鋼。

圖3 鐵水初始溫度與噸鋼成本關(guān)系
本組實驗是改變重型廢鋼加入量(13000kg~18000 kg之間),鐵水加入量、石灰、白云石的添加量同上,氧槍位置固定,氧流量變化相同,取成功冶煉60爐次得數(shù)據(jù),分析重型廢鋼對噸鋼成本的影響,并進(jìn)行線性擬合,如圖4所示。

圖4 重型廢鋼加入量與噸鋼成本關(guān)系
從擬合趨勢看,重型廢鋼加入越多,噸鋼成本也就越低,但當(dāng)廢鋼加入量超過18000kg時,最終鋼液成份就會出現(xiàn)Mo元素超標(biāo)的情況,從而導(dǎo)致鋼液成份不合格,冶煉失敗,因而其加入量必須小于等于18000 kg。
重型廢鋼加入量與出鋼量關(guān)系如圖5所示,隨著廢鋼加入量的增加,出鋼量有小幅增加。但在實際操作中發(fā)現(xiàn),當(dāng)廢鋼加入量超16000 kg后,會出現(xiàn)渣的堿度和FeO不好操控的問題,因而不宜選擇過高的廢鋼加入量。

圖5 重型廢鋼加入量與出鋼量關(guān)系
本次研究基于“鋼鐵大學(xué)”網(wǎng)絡(luò)平臺的堿性氧氣煉鋼模擬系統(tǒng),以管線鋼為研究對象,通過固定配料條件下分別改變鐵水加入量、鐵水初始溫度和廢鋼加入量,成功冶煉了共170爐次,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得到各因素對于噸鋼成本的影響規(guī)律,得到了以下結(jié)論:
(1)噸鋼成本與鐵水加入量呈正相關(guān),鐵水加入量的增加,出鋼量也越大。
(2)鐵水初始溫度較低時,需要較高得耗氧量,增加噸鋼成本;但溫度較高,會延長冶煉時間,不利于降低成本。鐵水初始溫度設(shè)定為1350℃最佳。
(3)增加廢鋼加入量,有利于降低噸鋼成本超過18000 kg就會出現(xiàn)Mo元素超標(biāo)的情況。