劉宏波
(高生水電站建管部工程部,貴州 遵義564307)
高生水電站工程位于貴州省務川縣洪渡河干流上,是洪渡河規劃的第7 級梯級電站,壩址位于紅絲鄉紅絲沖溝下游1.6km 河段內,距上游為石埡子水電站32.4km。電站距貴陽市公路里程402km,右岸有務川至紅絲鄉公路。
本工程導流方式為圍堰一次攔斷河床、隧洞導流方式。導流洞布置在紅絲河右岸,出口處接半徑R=40m 圓弧段后。導流洞進口為明洞型式,洞頂過車,明洞段長10m;導流洞洞身斷面尺寸為城門洞型,洞身段長590.43m,規格8m×10m(寬×高),頂拱中心角106.26°,頂拱半徑5.0m,直墻高8.0m,過水斷面面積為75.18m2;出口由明洞和明渠組成,洞頂過車,明洞段長22.9m,明渠段長15.5m,底坡i=3.387‰。
導流洞穿越地層主要有奧陶系桐梓組第3 段(O1t3)灰巖及弱白云化灰巖、奧陶系桐梓組第2 段第3 層(O1t2-3)薄層泥巖與薄層灰巖互層。其中,樁號0+0~0+446 段全部為O1t3地層;0+446~0+587 段洞身上半部分為O1t3地層,下半部分為O1t2-3地層;0+587~0+611.63 段洞身全部為O1t2-3地層。
導流洞洞身段Ⅲ類圍巖洞段長452.8m,占76.7%;Ⅳ類圍巖洞段長137.63m,占23.3%。
導流洞洞身段主要采取5 種開挖支護型式(A 型、B 型、C1型、C2型、D 型)具體如下:
A 型(K0+0~0+34.24、K0+151.10~0+197.61)、B 型(K0+300.00~K0+350、K0+550.92~K0+590.43):邊頂拱噴10cm 厚混凝土;頂拱范圍內采用φ25mm 錨桿,L=4.5m,間距2.0m×2.0m,外露0.5m 或0.3m(B 型),梅花形布置;全段面襯砌混凝土厚60cm 或40cm(B 型);頂拱范圍內進行回填灌漿,入巖0.1m,排距3m;全段面固結灌漿,孔深5m,間距3.0m×3.0m。
C1型(K0+34.24~K0+151.10、K0+231.44~K0+300.00、K0+350~K0+451.00)、C2型(K0+491.00~K0+550.92):邊頂拱噴10cm 厚混凝土;頂拱范圍內采用φ25mm 錨桿,L=4.5m,間距2.0m×2.0m,外露0.1m,梅花型布置;底板襯砌混凝土厚40cm;C2型拱肩采用2 排φ25mm 錨桿,L=4.5m,間距2m,外露0.3m;底板及邊墻襯砌混凝土厚40cm。
D 型(K0+451.00~K0+491.00):邊頂拱噴10cm 厚混凝土,采用φ25mm 錨桿,L=4.5m,間距2.0m×2.0m,外露0.4m,梅花形布置;邊頂拱襯砌混凝土厚100cm,底板襯砌混凝土120cm;頂拱范圍內進行回填灌漿,入巖0.1m,排距3m;全段面固結灌漿,梅花形布置,孔深5m,間距3.0m×3.0m。
導流洞堵頭段支護型式:采用瓶塞型式,邊頂拱噴10cm厚混凝土,采用φ25mm 錨桿,L=4.5m,間距2.0m×2.0m,外露0.5m,梅花形布置;底板布置φ25mm 插筋,L=4.5m,間距2.0m×2.0m,外露0.5m,梅花形布置,全段面襯砌混凝土厚100cm;頂拱范圍內進行回填灌漿,入巖0.1m,排距3m;全段面固結灌漿,梅花形布置,孔深5m,邊頂拱間距3.0m×3.0m,底板間距2.0m×2.0m。
導流洞主要合同工程量:明挖4 682m3、洞挖54 150m3、噴混凝土1 750m3、錨桿2 630 根、鋼筋及鋼支撐806t、混凝土9 205m3、固結灌漿4 770m3、回填灌漿2 738m3。
根據高生水電站施工總進度計劃安排,導流洞工程施工單位須在2015 年5 月進場,2016 年4 月30 日具備過流條件,工期1 年。由于招標工作滯后計劃2 個月,若按原計劃進行施工,已無法保證工期目標的實現。
考慮到電站上游為已建的石埡子水電站(距離高生壩址34.4km,庫容1.65×108m3),具有季調節功能,通過石埡子水庫的調節,高生水電站導流洞具備施工優化的前提。為此,在保證建筑物功能及工程安全的前提下,組織各參建單位對本工程的施工計劃進行了詳細編排,同時根據實際揭露的地質條件,在施工過程中進一步優化部分施工內容,以滿足總進度計劃安排。
導流已開挖洞段巖性主要為中厚層—厚層狀灰巖,巖石堅硬,風化狀態以微新為主,岸坡卸荷對導流洞巖體質量沒有顯著影響。層面為主要結構面,大部分層面都為硬性結構面,平直連續,閉合或僅有極薄層鈣質充填。圍巖完整性總體較好,局部破碎,巖體質量級別總體為III 級(約90%)。
5.2.1 洞身開挖調整
洞身開挖調整從以下幾方面進行:
1)全洞段按襯砌40cm 厚度進行開挖,且取消邊墻噴混凝土及系統錨桿。
2)堵頭(0+202.96~0+231.44)起始端受斷層影響,為保證其底部圍巖的穩定性,將堵頭段楔形體向后移動6m,楔形體最大斷面樁號由0+209.44 調整到0+215.44 樁號。
5.2.2 襯砌段優化
導流洞原設計K0+34.24 ~K0+151.10、K0+231.44~K0+300.00、K0+350~K0+451.00 段僅襯砌底板,厚40cm;K0+491.00~K0+550.92 襯砌底板及邊墻,厚40cm,其他部位全段面襯砌。在實施過程中,綜合考慮超挖引起的混凝土回填量增加及水流沿程損失,決定對本段清除底部浮渣后澆筑20cm 厚C20素混凝土,與前后襯砌段采用45°坡度銜接。0+451.00~0+491.00(尾水交叉段)根據實際受力情況,取消頂拱混凝土襯砌。
5.2.3 灌漿優化
原設計對洞身圍巖較差的洞段設置了固結灌漿,建管部組織參建各方在現場有針對性的選取15 段進行了灌前壓水試驗,檢查結果為:透水率0.1~5.38Lu,平均值約為1Lu,取消導流洞固結灌漿施工。
導流洞施工優化綜合效益分析從以下幾方面進行:
1)功能效益。根據施工期的地質素描及施工監測結果,導流洞優化洞段的實際地質條件均達到了III 類或以上圍巖標準,優化后,導流洞的過流能力及工程安全仍能得到有效保證,對過流及工程安全未產生明顯影響。
2)工期效益。通過導流洞施工過程中對開挖、混凝土襯砌及灌漿施工的優化工作,有效降低了導流洞工程的月施工強度,確保了2016 年4 月30 日前分流的節點計劃目標,為高生水電站按期發電奠定了堅實的基礎。
3)投資效益。高生水電站導流洞工程合同價約為1 709 萬元,通過對開挖、混凝土襯砌及灌漿施工的優化,減少洞挖工程量約1 400m3、混凝土工程量約4 000m3、鋼筋工程量約360t、灌漿工程量約5 700m,節約投資約481 萬元。
通過開展對高生水電站導流洞施工的優化工作,順利實現了按期分流的節點工期目標,推動了后續工程項目的有序開展,同時,在滿足設計功能要求的前提下有效節約了工程投資,對中、小型水電工程建設過程管理具有一定的借鑒作用。