劉照輝
(平煤二礦,河南 平頂山 467000)
隨著采礦技術的不斷發展,礦井大型設備設施及新技術、新工藝不斷被應用,二礦己組煤層的回采由普炮采逐漸發展到綜合機械化回采,由不規則小儲量采面逐漸發展到長走向、大儲量工作面回采。受不規則工作面采空區的影響,工作面回采期間的難度增加。經過相關工作人員不斷的探索和實踐,成功解決了低采高孤島綜采工作面回采期間遇到的技術難題。
己17-22082綜采工作面回采屬二疊系下石盒子組己17煤層,走向長1450m,采長180m;煤層厚度為1.4~1.9m,平均采高為1.7m,局部受斷層影響出現薄煤帶。煤層直接頂為灰黑色砂質泥巖(厚1.0~2.1m)、煤線(厚0.1m)和粉砂巖(厚1.5m)互層,總厚度為2.5~3.6m;底板為2.5m灰色砂質泥巖。煤層自然發火期為3~6個月。
工作面采用ZY4000-12/25型液壓支架支護頂板,MG250/600-AWD型采煤機落煤,SGZ-764/500型運輸機、40t改造型轉載機配合SD-800型膠帶輸送機運輸煤炭。
(1)該工作面上部和下部均為采空區,屬典型的回采下分層孤島工作面,且煤層底板松軟、遇水膨脹,需要研究巷道變形機理、解決支護問題。
(2)工作面巷道變形嚴重,若移動變電站及設備列車布置距工作面較遠,工作面設備和液壓動力供應受液壓降和電壓降影響,難以保證工作面額定的壓力和電力供應,因此需要解決液壓系統和供電系統布置問題。
(3)出于節支降耗、提高材料復用率的需要,需研究解決巷道內拱形鋼梁棚維修及回收復用問題。
(4)革新回采工藝,研究解決低采高三軟煤層有效控制端頭、巷道超前及工作面頂板支護問題。
(5)解決工作面推進期間管纜長距離吊掛拉移困難、容易損壞的問題。
設置固定專職監測工,記錄工作面支柱載荷觀測、巷道圍巖變形觀測、液壓支架活柱下縮量觀測及頂板離層在線觀測結果。技術人員及時分析數據,總結礦壓規律,掌握采面推進情況,適時預報巷壓及頂板支護效果,并及時采取加強支護措施,從而達到對頂板進行有效監測監控的目的。
(1)巷道頂板支護及后期維護。分析孤島工作面巷道頂壓和側壓都較大的原因,采取以下措施:①工作面頂板為復合頂,局部為己16煤層回采后形成的銹接頂板,不適合采用錨網(錨索)支護;比較剛性梯形金屬支架支護與柔性拱形鋼支架支護的優缺點,優選拱形可縮性支架支護。②支架間距縮小為0.5m,增加支護密度。③煤壁泄壓。對于局部側壓較大的地段采取松幫卸壓,同時加強支護。在原支護棚基礎上采取每隔8~10m在兩幫變形的棚腿處松幫,超過變形的棚腿范圍,然后在棚腿里側架設三角木垛,頂底結實,增加支護強度。④超前工作面50m拱形支架打中柱加強支護。
(2)工作面端頭頂板支護。工作面端頭既是壓力集中三角區,又是頂板支護的軟弱區,設備多、控頂面積大,容易出現反復松動的情況。對此,采取“兩對四根”花邊工字鋼梁,邁步使用,以加強端頭頂板支護。
(3)工作面頂板支護。工作面回采期間,工作面支護采用及時帶壓擦頂拉移支架,確保支架初撐力;杜絕空頂及端面距超過200mm的現象發生,及時利用竹笆、木料或鋼網片等閉幫控頂、堵漏。①及時支護。采煤機割煤后不超過4架支架(約6m)的距離內,及時移架,后推移輸送機。移架后及時護幫護頂,防止煤壁片幫或出現空頂。②超前支護。正常移架期間,若出現頂板破碎不能維護或嚴重煤壁片幫問題,采煤機割煤前移架,減小梁端距或使支架頂梁前端緊貼煤壁,減小頂板裸露面積。③帶壓擦頂移架。移架時,單體液壓支柱配合拉架,即支架仍保持一定的工作阻力,頂梁緊貼頂板帶壓擦頂前移,并堅持“少降快拉、及時升牢”,以減輕移架時頂板巖層的活動,降低因移架而造成的頂板破壞程度。④鋪網護頂。在支架頂梁上鋪金屬網片,防止破碎頂板漏矸傷人。⑤支架前梁上方架走向梁支護。在煤壁靠頂板處掘一梁窩,將走向梁的一端架在煤壁上,另一端架在支架的頂梁上。如果煤壁容易片幫,則煤壁上不適宜或不能掘梁窩,可在緊貼煤壁打臨時貼幫柱代替煤壁梁窩支撐走向梁,走向梁上鋪金屬網下,使支架在走向梁及金屬網的掩護下前移。
超前工作面10~15m替棚,替棚時先臨時支護,再回腿回梁,即利用Ф300mm×3000mm圓木配合單體液壓支柱(一梁三柱)替掉原拱形鋼梁棚。隨著工作面的推進,待木棚進入切頂排,及時回收木梁及棚腿。
(1)運輸巷設備設施布置。①控制工作面采煤機、前后部輸送機、轉載機、破碎機的組合開關,工作面通信、控制工作面照明開關等布置在轉載機落地段。將上述設備安裝在轉載機上方固定的蓋板上,強化膠帶輸送機的承載段后,隨轉載機機頭整形框架一同拉移。②管纜吊掛在轉載機上幫特殊加工的管纜吊掛裝置內,與轉載機同步滑移。
(2)回風巷設備設施布置。工作面回風巷掘進期間每隔300m布置一個車場,鋪雙道,隨著工作面的推進,距工作面二次動壓影響范圍外,把設備列車和移動變電站布置在車場內的輔助軌道位置,即在動壓來臨巷道嚴重變形前及時拉移到下一個車場。
長距離供液需要解決三方面問題:一是管路損失(主要是管壁流動能量的損失);二是壓力波動引起的管路脈動(壓力不穩造成管路顫動損耗的機械能)造成的液壓能損耗;三是杜絕工作面液壓系統跑、冒和滴漏現象造成的液壓能損耗。
(1)液壓系統布置。①距工作面超前20m范圍內,在泵站側Ф50mm液壓管路和支架的Ф38mm液壓管路相連接處安裝一個NXQ-L40/320-A型液壓蓄能器,減少因管路壓力不穩造成的管路壓力脈動能量損失;②進液、回液液壓膠管采用DN系列液壓膠管,由傳統的Ф25mm和Ф32mm分別變為Ф38mm和Ф50mm,加大管路直徑,減小液壓能的損耗;③液壓泵由WRB-200/31.5型改為大流量液壓泵WRB-315/31.5型,確保工作面壓力供應;④液壓件,液壓膠管的公稱承壓能力在35MPa以上,管接頭處承壓能力不小于35MPa;⑤回風巷長距離液壓管路系統每隔50m設置一處截止閥,控制液壓管路,以便更換膠管或密封件,減少泵液流失;⑥工作面設置兩趟高壓供液管,工作面上半部分支架操作時,下部停止高壓供液,反之,停止上半部分支架供液。
(2)效果檢驗。受供液距離較長影響,無法取得合理的理論計算數據,為此,進行了移架速度的測試,經測試后發現液壓泵站布置在超前100m外,在巷道允許變形范圍內,經改造后的供液系統能夠實現追機分組移架,進而滿足生產需要。
(1)分析工作面負荷分配。通過變電站的容量計算和選擇,饋電開關、磁力啟動器、電氣設備選型及電纜的選擇,分析電壓降,確定額定供電距離。
(2)移動變電站布置在緊隨設備列車外、距工作面的供電距離不超過300m位置,減少了工作面供電距離,確保了工作面的供電電壓。
針對因超前管纜鋪設布置較長而造成長距離吊掛拉移困難、容易損壞的問題,實行分段解決措施。里段巷道變形相對較嚴重的范圍,在工作面超前50m里段創新設計簡易可滑移管纜吊掛裝置,解決了復雜條件下管纜吊掛拖移問題;50m外布置4輛特殊加工的“花車”組成的電纜列車組,并分成兩組,編號管理,1號組負責裝運里段回移的管纜,2號組負責裝運外段管纜車推進結余的管纜;管纜車外段使用電纜鉤按規定吊掛,以備下次移動設備列車和移動變電站時重新吊掛使用。
通過以上問題的解決,達到了有效管理工作面頂板的目的,實現了安全無事故的管理目標;供液、供電系統安全可靠,沒有因供液壓力不足而影響工作面液壓支架正常工作面,也沒有發生供電施工而影響生產;優化工作面回采工藝,提高了工作面推進速度和回采效率,該工作面平均月單產達到8.2萬t,創已組綜采工作面最好月產記錄。