(廣州華南船舶修造廠,廣東廣州 510715)
我國的柴油機研發(fā)時間起步較晚,一直以來受西方國家的技術(shù)封鎖,柴油機發(fā)展方面上受到了很大限制,所以我國的船用柴油機主要是以引進機型為主。本文提到的MTU2000船用柴油機是德國MTU公司生產(chǎn)的高速柴油機,是2000年初國內(nèi)引進的機型,主要用作船用推進主機,華南船舶修造廠主要負責該機型等級維護和保養(yǎng),由于該機型的零配件價格很貴,從經(jīng)濟角度考慮,這些機器每次修理不可更換很多配件,還是以檢測或修復(fù)為主。只要確保機器能在巡航速度下正常使用即可,該機型最能影響使用質(zhì)量的就是噴油器偶件。因此,我們需要將噴油器偶件的降壓時間的指標控制在一個適度的范圍內(nèi),即:回油量沒有明顯增加,亦不會對經(jīng)濟性產(chǎn)生明顯的影響;一定的壽命期內(nèi)與噴油器的霧化質(zhì)量能得到保證。那么,適當調(diào)整壓油試驗降壓時間指標將是合理與可行的。為此,我們?yōu)轵炞C噴油器壓油試驗降壓時間與回油量、噴霧質(zhì)量之間的關(guān)系設(shè)計了兩套試驗方案,為修理壓油試驗降壓時間指標取得了必要的數(shù)據(jù)[1-2]。
在環(huán)境溫度攝氏22℃的情況下,用國產(chǎn)0#柴油作工作介質(zhì),標準噴油器壓油試驗降壓上限為25s,下限為14s。按隨機取樣方式,將降壓時間6s~8s作為1組,8s以上到14s作為2組,14s以上至25s作為3組,在各組樣品量不少于200只的條件下每組各取12只樣品備試。
在裝有MTU2000高壓泵的專用冷、熱磨合試驗臺上,其試驗條件與方法為:(1)油泵轉(zhuǎn)速為1000r/min,供油量為0.4L/min;(2)用滑油間接加溫,電熱溫度自控噴油器加熱溫度為120℃~130℃;(3)油泵進油用0#柴油,溫度15℃~45℃;(4)運轉(zhuǎn)2h,在運轉(zhuǎn)30min后測回油時3~4次,每次測量時間為15min。
1.3.1 三組回油量測試情況
三組回油量測試情況分別為:(1)第Ⅰ組測試結(jié)果為:最小回油量為2.0ml,最大回油量為4.8ml,平均回油量3.4ml。(2)第Ⅱ組測試結(jié)果為:最小回油量為1.6ml,最大回油量為3.7ml,總平均回油量2.25ml。(3)第Ⅲ組測試結(jié)果為:最小回油量為0.6ml,最大回油量為3.8ml,總平均回油量2.42ml。
1.3.2 各組平均回油量與總回油時之間的比值
平均回油量與總回油的比值表1所示。

表1 平均回油量與總回油的比值
從上述比較可見,1組平均回油量比Ⅱ、Ⅲ組分別大32%和39%,Ⅱ、Ⅲ組平均回油量基本相等,說明壓油試驗降壓數(shù)于一定程度后回油量增加就不明顯了,但從上述數(shù)據(jù)又可看出,各組平均回油量與總供油量之比值甚小。MTU2000柴油機在常用持續(xù)功率時,即轉(zhuǎn)速為2000r/min功率為1005kW,耗油量為110kg/h,若按噴油器修理間隔為2000h,其間總耗油時為220T。
1.3.3 每只噴油器回油損耗情況
噴油器回油損耗量表2所示。

表2 噴油器回油損耗量
若視Ⅲ組噴油器的回油損耗為合理損耗,則Ⅰ噴油器在使用周期內(nèi)之額外損耗僅為2.55kg-1.83kg=0.72kg。顯然,這對柴油機使用的經(jīng)濟不會有什么影響。
(1)試驗樣品選取相同的條件下按隨機取樣方式將降壓時間6s~8s作為1組,8s~14s作為2組,14s~25s作為3組,在各組樣品量不少于200只的條件下每組各取3只樣品備試。(2)試驗條件與方法。在裝有MTU2000高壓泵的專用冷、熱磨合試驗臺上,其試驗條件與方法為:1)油泵轉(zhuǎn)速為600r/min~800r/min交替運轉(zhuǎn)24h,其中800r/min運轉(zhuǎn)時間不少于12h,供油量為0.4L/min;2)用滑油間接加溫,電熱溫度自控噴油器加熱溫度為120℃~130℃;3)油泵進油用0#柴油,平均溫度40℃~45℃。(3)試驗測量記錄見表3。(4)試驗結(jié)果分析。從表3記錄可見,Ⅰ、Ⅱ組樣品經(jīng)24h熱運轉(zhuǎn)后噴霧情況良好,Ⅲ組樣品有1只滴油,Ⅳ組樣品有2只輕微滲油。經(jīng)分析,認為這可能與工質(zhì)溫度及品質(zhì)變化有關(guān),因設(shè)備冷卻條件限制,工質(zhì)油溫長期維持在40℃~45℃,與實際使用燃油進油的溫度相差較大(實際使用時不會超過30℃),且工質(zhì)油長期重復(fù)使用,雖經(jīng)2次濾清但其清潔度也會受到一定影響,當針閥體與針閥徑向間隙較小時,因工質(zhì)油粘度降低影響其潤滑質(zhì)量,使閥體與針閥的圓柱面有輕微損傷,使“導(dǎo)中”性變差,并導(dǎo)致噴霧質(zhì)量的變化。但從宏觀上觀察,特別是Ⅰ、Ⅱ組樣品壓油試驗降壓時間對使用壽命未見不良影響。

表3 試驗測量記錄
通過以上兩種試驗,在上述試驗條件下,結(jié)合該批產(chǎn)品壓油試驗降壓時間的正太分布特性,可得出幾點結(jié)論:
(1)壓油試驗隆壓上下限值修正到時間8s~25s,對產(chǎn)品使用質(zhì)量是有保證的。(2)降壓時間表在6s~8s的產(chǎn)品,可作為合用品在國內(nèi)使用,其質(zhì)量也是有保證的。(3)壓油試驗用標準樣品仍可維持使用,但僅作環(huán)境溫度變化時降壓時間值的修下依據(jù),即上限按標準樣品實測值(實際上超過18s的產(chǎn)品很少),下限按標準樣品實測值減6s定值。經(jīng)與船方代表研究后,一致認為上述結(jié)論符合客觀實際情況,并同意按上述修理后的標準進行驗收。