邵 帥,梁璇璣,劉鵬超
1.陜西長源能源科技有限公司,陜西西安 710018
2.西安長慶科技工程有限責任公司,陜西西安 710021
3.江蘇豐泰流體機械科技有限公司,江蘇鹽城 224100
蘇里格氣田氣井在生命周期中,一般排水采氣工作需要持續80%以上的時間,該階段的采氣量占氣井累計產量的60%以上。氣井投產后能量衰減快,產量遞減的主要原因為井筒積液,氣井通常在1 ~4 年左右即需要開展排水采氣工作。目前全氣田總井數超過12 000 口,其中產量低于1 萬m3/d 的水平井約為700 多口。由于水平井井身結構的特殊性,常規排水采氣工藝效果受限,無法有效發揮高成本水平井的產能。因此,探索研究一種新型排水采氣工藝至關重要。
裝置主要結構如圖1 所示。

圖1 同步回轉排水采氣裝置結構示意
該裝置主要由防爆電機、主機(同步回轉壓縮機 1#、2#、3#)、過濾器 (1#、2#)、進氣緩沖系統(1#緩沖罐、2#緩沖罐)、中間緩沖罐、排氣緩沖罐、天然氣發電機供氣罐(4#緩沖罐)、風機冷卻器、閥門和管道等構成。其中,主機同步回轉壓縮機具有氣液混輸、無液擊風險、變工況適應強等特點,可滿足含水天然氣的增壓輸送。
氣體增壓流程采取1#、2#兩臺主機串聯布置,形成兩級壓縮,氣體經進氣緩沖系統緩沖壓力脈動后,進入主機進行兩級增壓,增壓后的天然氣注入油套環空,進行補能過程。3#主機的啟停通過進氣緩沖系統的液位開關控制,將進氣沉降的液體排出。裝置排氣緩沖罐中預存規定量的專用潤滑油,以排氣壓力與進氣壓力的壓差作為循環動力,實現潤滑油的循環,潤滑油參與主機增壓過程,起到潤滑、密封、冷卻的作用。利用井場天然氣作為氣源,通過天然氣發電機供電。裝置配置變頻控制柜,可進行人工操作、執行自動控制及數據自動采集,并與井場現有通訊系統相連接,實現數字化無人值守[1-3]。

表1 同步回轉排水采氣裝置技術參數
根據2018 年同步回轉排水采氣裝置現場實施的58 口氣井生產數據分析,僅利用氣井自身產氣進行連續氣舉作業,氣井實施效果難以穩定維持。連續氣舉作業在井筒人為建立了高速氣流循環,可將井筒積液逐步排出,理論上氣井應持續維持高產。但氣井的高產階段通常十分短暫,短暫的高產僅為近井地帶能量的快速釋放,由于氣、水流動的慣性力不同,容易產生局部脫氣現象,造成近井地帶液體滯留,增加了含水率。并且由于地層條件的限制,地層遠端的能量無法及時補充至近井地帶,無法及時降低含水率,進而逐步形成近井地帶積液。因此,造成氣井實施效果難以穩定維持的根本原因為近井地帶積液問題。
循環補能工藝針對近井地帶積液的問題,主要分為兩個階段:第一階段為干管氣回注流程,第二階段為抽吸生產流程。
裝置與氣井連接如圖2 所示,裝置進口與氣井油管連接,低壓出口與氣井管網連接,高壓出口與油套環空連接。實施干管氣回注流程時,將裝置低壓出口管道臨時更改為進氣管道,從干管取氣,經兩級增壓回注至油/套環空,快速補充氣井近井地帶能量,氣井保持關井狀態。回注期間,氣井狀態首先滿足油壓達到規定的設計數值,同時套壓數值滿足條件,切換至抽吸生產流程。
根據實際生產需求,選取蘇里格氣田蘇48 區塊3 口水平井,氣井編號分別為X1、X2、X3,流程切換設計數值見表2。

圖2 干管氣回注流程示意

表2 流程切換設計數值
在氣井達到開井生產條件后,關閉干管取氣流程及套管回注流程。裝置采用單級壓縮,增壓至外輸管道,實施抽吸生產流程,如圖3 所示。至氣井瞬時流量低于400 m3/h 并且套壓開始上升,則切換至干管氣回注流程,開始下一輪的循環補能工藝,每個循環的流程邏輯如圖4 所示。

圖3 抽吸生產流程示意

圖4 循環補能工藝邏輯示意
3 口水平井整體實施效果見表3。
X1 井實施前產氣量0.025 2 萬m3/d,油/套壓2.77/5.27 MPa(管道壓力 2.60 MPa)。2019 年7月 21 日 18:00 開始實施循環補能工藝,8 月 2 日8:00 結束,實施總時長278 h。期間共計實施干管氣回注流程4 次,累計時長122 h,累計干管取氣量為4.977 6 萬m3。氣井生產累計時長156 h,累計外輸氣量 27.063 5 萬 m3。實施后累計增產21.783 5 萬m3,平均增產1.815 3 萬m3/d,累計消耗燃氣量為3 239 m3,平均消耗燃氣量270 m3/d,實施后油/套壓2.41/3.71 MPa(管道壓力2.40 MPa)。生產曲線如圖5 所示。

表3 循環補能工藝整體實施效果
X2 井實施前產氣量0.085 5 萬m3/d,油/套壓2.45/4.48 MPa(管道壓力 2.50 MPa)。7 月 22 日20:00 開始實施循環補能工藝,8 月 2 日 8:00 結束,實施總時長252 h。期間共計實施干管氣回注流程27 次,累計時長100 h,累計干管取氣量4.088 6 萬m3。氣井生產累計時長152 h,累計外輸氣量11.266 7 萬m3。實施后累計增產6.237 6 萬m3,平均增產0.5671 萬m3/d,累計消耗燃氣量為3841m3,平均消耗燃氣量349m3/d,實施后油/套壓1.39/3.83 MPa(管道壓力1.40 MPa)。生產曲線如圖6 所示。

圖5 X1 井生產曲線 (2019 年 )

圖6 X2 井生產曲線 (2019 年)
X3 井實施前產氣量0.098 5 萬m3/d,油/套壓2.50/4.30 MPa(管道壓力 2.50 MPa)。7 月 22 日16:00 開始實施循環補能工藝,8 月 2 日 8:00 結束,實施總時長256 h。期間共計實施干管氣回注流程12 次,累計時長132 h,累計干管取氣量5.315 6 萬m3。氣井生產累計時長124 h,累計外輸氣量12.204 2 萬m3。實施后累計增產5.805 1 萬m3,平均增產0.527 7 萬m3/d,而累計消耗燃氣量為4 012 m3,平均消耗燃氣量365 m3/d,實施后油/套壓2.25/3.92 MPa(管道壓力2.40 MPa)。生產曲線如圖7 所示。

圖7 X3 井生產曲線 (2019 年)
(1) 3 口水平井總平均增產氣量0.99 萬m3/d,取得了較為理想的增產效果。
(2) 綜合評估現場運營成本為1 500 元/d,氣井增產氣量≥0.2 萬m3/d 時該工藝產生經濟效益,結合目前單井平均增產效果,單井增加效益約7 400 元/d。
(3) 工藝實施期間,裝置平穩可靠,操作簡單,無故障[4-6]。
(1) 同步回轉排水采氣技術,具有油管抽吸、油/套環空氣舉排液等技術特點,主機具有氣液混輸的特點,可適應氣井井口工況。基于該技術原理設計的循環補能工藝,針對低產低效井,可起到補能、排水、采氣的作用,是對氣田排水采氣技術系列的完善。
(2) 綜合分析氣井循環補能工藝實施前后探液面數據,發現氣井排出的液量大于井筒容量,可以推斷,通過循環補能工藝的不斷實施,近井地帶的液體得到有效排出。
(3) 工藝實施中,應加裝氣液兩相計量裝置,對氣井的日產液量進行分析,優化工藝參數設計。
(4) 工藝流程切換點以氣井油/套壓的數值為條件,目前采取人工錄取數據及流程切換,增加了部分操作量;應優化工藝參數設計,采取“定流量”或“定時間”補能的方式,結合電磁閥等自動聯鎖控制機構,實現工藝完全自動化。