劉玉華,呂春磊,陸征,趙騫,張小許
(蘭州蘭石重型機械設備有限公司,蘭州 700030)
在設計管殼式換熱器的過程中,經常會遇到三個問題[1-3]:一個是殼程壓力降超過允許壓降,另一個就是殼程的傳熱系數不滿足換熱效果,還有換熱管發生振動。在調整結構尺寸,滿足傳熱系數的過程中,往往出現設計壓降超過允許壓降,流體速度超過臨界流速,引發振動的問題。在調整結構尺寸,消除振動的過程中,往往出現設計壓降超過允許壓降的問題
基于此,筆者系統分析了結構尺寸與殼程壓降、傳熱系數、臨界振動流速的內在關系,得到了四者之間的規律。
本高壓換熱器是某煉油項目中由我公司負責熱工計算,要求換熱余量至少10%。其主要設計參數見表1。該高壓換熱器為反應進料換熱器,在整個工藝系統中,管內高溫介質經過換熱后,進入高分罐進行分離,殼程工藝介質經過加熱后,進入加氫反應器。這臺換熱器在系統中處于重要位置,其效率的高低不僅影響系統能耗,而且對上游的反應系統和下游的分離系統產生重要的影響。
經過設計計算,發現需要四臺內徑1 300 mm、長度為4.88 m、結構型式為DEU 的Ω 環換熱器串聯,由于管內傳熱系數和壓降的要求,采用兩臺φ25.4 mm×2.108 mm 和φ19.05 mm×1.85 mm 不同規格的換熱管串聯組合。其布管結構見圖1 和圖2。折流板型式選擇見圖3。
由于雙弓形折流板具有傳熱系數低的缺點,采用單弓形折流板[4-5],當折流板間距為400 mm 時,流體彈性不穩定振動參數列于表2,由流動流體引起在換熱管中部管跨位置的最大振幅列于表3,有關壓降和換熱系數列于表4。……