楊金勇,鄭 朋
(1.保定保菱變壓器有限公司,河北 保定 071056;2.保定天威保變電氣股份有限公司,河北 保定 071056)
某公司煤油氣相干燥系統采用蒸汽作為加熱能源,由于該公司地處北方,冬季采暖季節民用蒸汽量大幅提高,供熱電廠蒸汽供應能力不足,導致變壓器產品加熱干燥有時不能滿足工藝生產要求。決定改造氣相干燥罐,增加一套輔助電加熱系統。
在現有的煤油氣相干燥罐(以下簡稱“干燥罐”)內增加安裝電熱油專用蒸發器1套。該蒸發器內部為無縫鋼管焊接的加熱排管,頂部設有煤油噴淋裝置,將煤油噴淋到加熱排管上,煤油接觸加熱排管后,在管內熱油的加熱下形成煤油蒸汽,擴散到整個干燥罐內,實現加熱干燥變壓器主體的目的。
在干燥罐的附近安裝一臺導熱油加熱站,如圖1所示。通過無縫鋼管將熱油傳輸進干燥罐內的電熱油專用蒸發器。
2.2.1 加熱站熱油溫度控制
加熱站總功率為400 kW,分6組加熱,均可單獨投入和退出。其中2組為“調節加熱器”,具有自動控制功能,可以根據設定溫度調整加熱電流;另外4組為“底功加熱器”,無法自動調節加熱電流,只能單組整體投入或者退出,需要人工進行操作,當實際溫度遠低于設定溫度或者罐內需要熱量較多時,可以全部投入,當實際溫度接近設定溫度或者罐內需要的熱量穩定且較少時,可以人工減少投入組數。
2.2.2 煤油進入罐內的流向及蒸發流程
煤油進入罐內后,從“蒸汽專用蒸發器”蒸發為煤油蒸汽,擴散至整個罐內,加熱變壓器器身;在輔助電加熱系統改造完畢,并投入運行時,煤油不再流向“蒸汽專用蒸發器”,而是流向對側新裝的“電熱油專用蒸發器”,從而將電加熱站加熱油的熱量通過煤油蒸汽擴散至整個罐內,完成變壓器器身的加熱干燥流程。
獨立使用蒸汽加熱時,要求溫度在140 ℃以上,當蒸汽熱源不足時,電廠提供的蒸汽溫度為100 ℃左右,不能滿足干燥工藝要求,輔助電加熱系統投入。此時應有一定的蒸汽加熱基礎,罐內的管壁加熱能夠對罐內進行較為全面的前期加熱,前期系統升溫平穩,但后期如果不投入輔助電加熱系統,罐內整體溫度將無法達到變壓器器身干燥要求的平均溫度 (超過 115 ℃)。
將變壓器主體推入干燥罐后,按照正常的加熱流程運行。首先采用抽真空法對管路系統和蒸餾室(主要是煤油流經的管路和罐室)進行檢測,觀察是否存在泄露。當真空度能夠抽到限值以下,判斷系統不存在泄露時,系統就可正式運行,進入加熱階段。
系統進入加熱階段后,加熱站啟動。電加熱站出油溫度設置為190 ℃、回油溫度設置為150 ℃,通過熱油循環泵,將熱油打入干燥罐電加熱專用蒸發器內。
雖然此時進入罐內的加熱油溫度超過150 ℃,但是通過加熱油流量開關的自動控制,將加熱排管的溫度穩定控制在135 ℃左右,防止罐內溫度過高造成變壓器器身絕緣件的損壞。
將加熱站出油溫度、回油溫度設置高于蒸發器工作需求溫度,是為了提高加熱效果,使噴淋在加熱排管上的煤油充分揮發,盡可能多地帶走熱量,使罐內整體溫度盡快達到干燥工藝要求。在加熱后期,可以適當降低加熱站熱油的設置溫度。
當熱油的出油溫度達到190 ℃時,退出一組底功加熱器,出油溫度下降一段時間后,隨著罐內整體溫度的提高,再次達到190 ℃,然后再次退出一組底功加熱器。如此反復操作,最后只剩下2組具有自動控制功能的加熱器調節加熱溫度,可以隨著干燥系統不同階段對熱量的不同需求而自動調節加熱電流。
系統運行完畢后,經過變壓器干燥效果試驗,干燥效果完全滿足工藝技術要求。輔助電加熱系統運行情況平穩,系統運行良好。
2018采暖季節,該公司使用電輔助加熱系統處理了12臺次變壓器產品,經過變壓器干燥效果試驗,均滿足工藝要求,項目改造成功。
該加熱站的自動調節組數為2組,底功加熱組數為4組,如將全部加熱組設置為自動調節加熱,將更加有利于溫度的控制,減少人工干預,使設備運行更加平穩、故障率更低。