葛根法,王 剛,葛劉生
(1.江西銅業集團有限公司 德興銅礦,江西 德興 334224;2.江西銅業集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
德興銅礦泗洲選礦廠投產時間較早,存在設備陳舊、種類多、能耗高、效率低,操控性差等諸多問題。為了發展實現效益型高新技術產業的目標,打造“智能型、精準型、創新型”三型選礦廠,2010年我廠對磨浮工段進行了浮選設備的系統改造。改造后主要設備有KYF-130浮選機、 JJ/GF-28浮選機、浮選柱等設備。通過浮選系統的升級改造,實現了我廠生產設備的大型化、自動化、智能化,有效提高了生產效率和生產指標[2],同時進一步優化了作業環境和降低了職工勞動強度,實現了良好的經濟和社會效益。
2010年泗洲選礦廠二期磨浮工段浮選系統設備升級改造后,二期磨浮工段的二段浮選“柱+機”生產流程為粗選、掃一、掃二、精一、精二五個作業,黃藥丁銨加藥點設在粗選、掃一、掃二作業、石灰添加點設在精一、精二作業,粗選泡沫、精一泡沫、精二泡沫、粗選尾礦、精一尾礦采用直流方式,入選溢流與精二尾礦利用泵的壓力揚送。粗選、精一、精二作業分布呈臺階式,掃一、掃二作業在同一平面,泡沫返回利用浮選機吸力返回上一作業[3]。流程如圖1所示。

圖1 工藝流程圖
由圖1工藝流程可知,浮選柱的運行穩定性和浮選性能直接影響著生產產量和指標,因此對浮選柱設備性能[1]的優化提升尤為重要。
浮選柱經過多年的運行后,暴露出了許多設計的不足之處,給生產操作帶來不便,影響浮選指標[5]。
現狀一:精一柱不能實現液位自動控制。其尾礦錐閥開度過小且調節行程范圍太小,錐閥開度過大則跑量,開度過小易堵塞。尾礦錐閥磨損嚴重,不能完全閉合,導致大量礦漿流入尾礦,生產操作難度大幅增加,目前液位控制處于手動狀態。
現狀二:精一柱底流管易堵塞。底流管U形部的高壓氣管一旦停止供氣,浮選柱出口橫管容易被礦漿中的粗顆粒沉積堵死,導致流程不暢。當供氣恢復后又會導致浮選柱內泡沫層出現較大波動,影響浮選指標。
現狀三:精一柱底流管閥門漏漿嚴重,閘門橡膠密封圈老化,底流管堵塞后,經常敲擊導致變形。底流管堵塞會導致作業流程不暢,嚴重時必須系統停車放量處理,造成金屬流失,污染環境,增加工人的勞動強度。
針對浮選柱當前的運行狀況和產生的主要原因,我廠對浮選柱設備進行了技術攻關,對浮選柱的底流系統進行了優化和升級,以提高浮選柱的性能,穩定作業指標和生產產量。
針對當前狀況和要因,泗洲廠對“精一柱”的底流系統進行優化和改進。
實施一:在浮選柱外部空地上安裝一臺高壓水泵IS100-65-160,如圖2所示,水管連通到原氣管,在浮選柱與管路聯接接處安裝一個止向閥,利用高壓水沖擊底流管內的礦漿,有效防止底部沉渣。

圖2 高壓水泵

圖3 錐閥示意圖
實施二:對精一柱尾礦錐閥進行改造。將錐閥錐角C改小,減小錐閥直徑,如圖3所示,安裝位置不動,這樣可以延長錐閥行程,提高對泡沫層厚度變化的敏感度,增大調節
行程范圍(原來只有10%,改造后有40%左右調節范圍),實現浮選柱液位自動控制。
實施三:將精一柱尾礦箱進行移位。移位效果圖如圖4所示。縮短水平位置(L1=0.6m),降低尾礦錐閥高度(L2=1m),以達到增加礦漿高度差的效果,從而增大錐閥出口壓力,增大排礦流速,有效解決錐閥易堵的問題。
實施四:對浮選柱柱體內斜底板進行改進。改進前導流板位于底流管側邊(見圖5深色部分),此結構未起到很好的導流效果[6]。改進后將浮選柱底部導流板安裝于底流管正對面,減少尾礦流動的阻力,礦漿加速進入底流管,使之真正起到導流的作用(見圖5右下斜坡結構部分),改進效果圖如圖5所示。

圖4 尾礦箱移位效果圖

圖5 導流板改進圖
設備優化后因底流管堵塞造成系統停車的情況進行了統計(具體見表1),從統計表中可以看到,10個月中未出現一次停車現象。

表1 1-10月系統停車情況統計表
通過對浮選柱底流系統的優化改進后,浮選柱底流系統暢通,再未出現因底流堵塞而導致停車的狀況,有效穩定了生產作業條件。同時浮選柱的生產流程更加暢通、平穩,有效減少了跑槽次數,降低了操作工人的勞動強度,消除了人身和設備安全隱患。通過對浮選柱設備的優化改進,減少了因跑槽沖洗地面的衛生用水,美化了作業環境,有效避免了因放量導致的金屬流失浪費現象,以及減輕了礦漿重返再磨系統時渣漿泵的工作壓力,通過改進取得了良好的經濟和社會效益。