王 波
(煤炭工業山西晉城礦區建設工程質量監督站,山西 晉城 048006)
岳城煤礦現開采3號煤,生產能力150萬t/a,地質水文類型中等,屬于高瓦斯礦井,采煤方法為走向長壁綜合機械化分層開采,頂板管理方法為全部垮落法。3號煤三盤區為原南河灘煤礦整合資源,剩余的Ⅲ3308(下)和Ⅲ3306(下)兩個小工作面地質條件復雜,為提高資源回收率、保證安全高效回采,須對工作面設計進行優化,實現不規則區域煤炭資源的科學合理回收。
Ⅲ3306(下)、Ⅲ3308(下)工作面開采的3號煤,為優質無煙煤,煤層總厚度6.02 m~6.87 m,平均6.30 m,硬度(f)3.5~4,容重1.45 t/m3,煤層傾角1°~5°,平均3°。上分層工作面已回采,下分層煤厚3.0 m,下分層工作面頂板為金屬網假頂,膠結程度較差;直接底為泥巖,厚度0.84 m~2.1 m,平均1.16 m;老底為細粒砂巖,1.35 m~2.95 m,平均2.18 m,底板比壓為2.28 MPa。
原設計為Ⅲ3306(下)、Ⅲ3308(下)兩個綜采工作面,均為巷道內錯布置,Ⅲ1308(下)工作面為外錯布置。Ⅲ1308、Ⅲ3306、Ⅲ3308上層工作面已回采完畢,Ⅲ3305、Ⅲ3307工作面上、下分層均已回采完畢。工作面原設計及周邊采掘情況,如圖1所示。

圖1 工作面原設計及周邊采掘情況示意圖
1) 資源回收率低。Ⅲ1308(下)與Ⅲ3308(下)、Ⅲ3306(下)工作面之間煤柱未回收,Ⅲ3308(下)、Ⅲ3306(下)與南翼大巷之間的煤柱也未回收;
2) 南翼進風巷、南翼回風巷、南翼軌道巷及聯絡橫川為原資源整合礦井施工的巷道,支護強度低,巷道變形嚴重,后期受采動影響維護工作量大[1],影響材料設備運輸;
3) 礦井銜接緊張,兩個小工作面回采期短,搬家倒面頻繁。
將原設計兩個小工作面合并成一個Ⅲ3308(下)工作面,工作面順槽巷道內錯布置改為外錯布置,順槽巷道沿南北方向,工作面由南向北回采推進。工作面設計走向長度896 m,回采分為三個階段,一階段傾斜長度133.5 m,可采長度168 m;二階段傾斜長度203 m,可采長度345 m;三階段傾斜長度從203 m逐漸增加至218 m,可采長度383 m。
Ⅲ3215巷、Ⅲ3216巷為Ⅲ3308(下)工作面兩條順槽,均沿3號煤層底板布置。Ⅲ3215巷位于Ⅲ1308(上)工作面采空區下,與Ⅲ13081巷中至中距離9 m,擔負工作面進風及運煤任務;Ⅲ3216巷分為三段,其中第一段利用原南翼皮帶巷,第二段、第三段為新掘巷道,擔負工作面回風及運料任務;切眼一位于Ⅲ3308上層工作面切眼一向北10 m,切眼二位于Ⅲ3308上層切眼二向北30 m。優化后的Ⅲ3308(下)工作面設計,如圖2所示。

圖2 優化后Ⅲ3308(下)工作面布置示意圖
Ⅲ3308(下)工作面靠近機頭側有大量上分層空巷,分別為垂直于工作面的Ⅲ13081巷、Ⅲ13082巷及Ⅲ33081巷,包括三條巷道之間平行于工作面的23個聯絡橫川。工作面在通過上分層空巷及其聯絡橫川時,頂板破碎、經常出現漏矸的現象,頂板維護工作量大,直接影響回采推進速度、產量和煤質指標。
采取的措施為:
1) 回采通過上分層橫川時,要提前磨機尾調斜,調整機頭、機尾的進度差,使機尾超前機頭至少8 m,并適當降低采高[2],加大機電設備檢修力度,揭露空巷后調整勞動組織,連續推進以機頭磨三角的方法快速通過上分層空巷。
2) 通過上分層橫川時,上分層的瓦斯會通過空巷處頂板擴散到下分層工作面,造成上隅角、回風巷瓦斯增高,回采時要嚴格控制機組割煤速度,割煤與移架依次進行,不得同時作業。
3) 針對工作面片幫、頂板破碎的現象,應采取上平行板梁、拉超前架維護頂板的措施,由經驗豐富的老隊長進行跟班,嚴格執行過空巷安全技術措施。
Ⅲ3308(下)工作面回采至中部,需要通過南翼進風巷、南翼回風巷、南翼軌道巷及聯絡橫川等下層空巷。南翼進風巷、南翼回風巷為資源整合礦井施工巷道,斷面寬×高=3 m×2.5 m,木質親口棚支護,棚距350 mm,受礦山壓力影響巷道底鼓、幫鼓嚴重,部分區域頂板破碎、棚梁斷裂、棚腿折斷。南翼軌道巷為錨網聯合支護,斷面寬×高=4 m×3 m,局部幫鼓移近量達500 mm。
由于回采時將連續通過三條距離較近且平行于工作面的空巷,加之空巷頂幫支護強度較弱,故決定采用無機超高水充填材料對空巷進行充填處理[3]。此充填材料單液流動性好,混合后凝膠時間可控,生成的充填體具有良好的承載能力。
工作面初采后,預先在二切眼內安裝46個支架及配套溜槽,確保回采至二切眼時設備快速對接。另外,工作面回采至原南翼皮帶巷階段,進回風兩條順槽巷道不平行,工作面長度逐步加長,由203 m逐步增加到218 m,工作面每推進35 m,需在機尾增加一個支架和一節溜槽。
1) Ⅲ3308(下)工作面采用磨三角、超高水材料充填、預先安裝支架等安全技術措施,安全高效的回采結束,歷時255 d,回采過程中未發生頂板事故。
2) 工作面回采至超高水材料充填的空巷前,對Ⅲ3308(下)工作面液壓支架工作阻力進行監測[4],工作面推進至距空巷2 m時,支架工作阻力達到最大值21 MPa,其余時間支架工作阻力均在20.5 MPa以下,支承壓力變化較小,具體如圖3所示。

圖3 液壓支架工作阻力監測圖
在通過空巷的過程中,工作面沒有出現煤壁片幫、漏頂等礦壓顯現,無機超高水充填材料表現出良好的承載能力,如第114頁圖4所示。
1) 工作面設計優化后,多回收各工作面之間及采區巷道煤柱資源37.22萬t,創造了巨大的經濟效益。驗。同時,充填法過空巷避免了原小窯巷道礦壓顯現、巷修工程量大的難題,也有效的降低了瓦斯管理的難度。
2) 采用工作面調斜、無機超高水材料充填空巷等技術措施,積累了綜采工作面過空巷頂板管理經

圖4 無機超高水材料充填效果圖
3) 將兩個小工作面合并成一個工作面進行回采,減少了支架溜槽等設備搬家倒面和拆除安裝次數,緩解了礦井銜接緊張的不利局面。
通過創新工作面設計思路,應用工作面調斜、超高水材料充填等技術手段,科學合理的安排勞動組織,成功解決了不規則塊段的煤炭回收和綜采工作面過空巷兩大難題,對類似條件的邊角煤柱回收提供了借鑒和參考。