馬振軍 李春路 林曉輝 楊 雷

山鋼日照1號5100 m3高爐設計有40個風口,4個鐵口,采取了鐵水汽車運輸,均壓煤氣回收,風冷主溝,PW串罐式爐頂系統,新型頂燃式熱風爐等一些列國內先進的煉鐵技術。 高爐于 2017年 12 月 18 日點火開爐,開爐后爐況基本保持了穩定順行。2019年9月,由于重污染環保天氣的原因,1號高爐實行了48小時的休風,復風后爐況得到了快速的恢復。
此前高爐剛經過一次31小時的休風(2019年9月17日7:08-18日14:15),休風后爐況恢復尚可。經過4天時間,高爐中心氣流好轉,各參數基本恢復正常。表現為風量穩步上升,氣流趨于穩定,靜壓力波動幅度減小,高爐可控性增強。高爐分多次逐步加重負荷,復風后焦比由370kg/t恢復至焦比345 kg/t(9月23日),爐況整體趨于穩定。
休風前一周,高爐風量增至7700m3/min左右,煤氣利用率呈上升趨勢,逐步恢復至50%左右,燃料比493kg/t·Fe(見表1)。
休風前9月25日,1號高爐平均風量7692m3/min,氧量21200m3/h,直至休風,水溫差7.0℃,煤氣利用率49.44%,W值0.59,Z值11.25,平均燃料比496kg/t,平均爐溫0.38%,白班鐵水物理熱1503℃-1520℃,休風前爐溫0.46%。
山鋼日照1號高爐休風前制定了詳細的休風方案。休風料共有三部分組成,分三次共計附加凈焦61噸,第一次附加1批凈焦到爐腰上沿,第二次凈焦附加在中心,第三次附加焦位置保持在爐身中上部,為保證復風后持續的熱補充。此外,嚴格執行休風時間。高爐計劃休風時間為9月25日17:00,實際休風時間9月25日17:10,相差10min。休風最后一罐料使用的礦石,起到上部密封作用。
休風后立即組織堵風口,按照要求25分鐘之內將全部風口堵嚴。當班爐前工提前將所用堵耙、炮泥準備好,工長對其進行檢查,要求休風前必須放到風口平臺位置。休風后,配管工立即組織拔槍,工長開風口大蓋,爐前工負責快速堵風口,做好下部密封與檢查,更換風口期間,做好分工和協調,及時將更換的風口進行重新堵泥,并每半小時檢查一次。縮短了風口漏風時間,減少了熱量的損失。
長時間的休風后,復風前一定要對檢修項目進行專項檢查確認,特別是對各入孔等部位進行確認。高爐檢修完畢,人員全部撤出且關閉所有爐頂入孔后,蓋點火孔,爐頂通氮氣,并通知能環開眼鏡閥。蓋上點火孔后,復風前將上下兩料罐裝滿料。休風后和復風前,要檢查所有風口的嚴密性,吹管安裝到位,保證吹管和風口的嚴密性,將所有拉緊進行緊固,并檢查接觸是否合適。吹管前端倒鏈要拉緊并做好檢查,防止吹管脫落。復風時根據爐內壓力情況,及時將汽密箱流量調至正常水平。復風前捅開所有風口,捅風口前做好以下確認:啟動風機并確認冷風引到放風閥、關閉所有入孔、爐頂通氮氣、打開倒流。捅風口完畢,蓋嚴風口大蓋,具備復風條件。檢修完成后,27日16:00開始捅風口,時間30分鐘,16:35停倒流,17:16復風。復風料線:東尺3.35m,南尺3.88m,西尺3.71m,雷達3.60m。

表1 9月19-24日高爐主要技術指標

表2 復風后出渣鐵狀態
復風后實行快速加風的原則,即使是長達48小時的休風也堅持快速加風。9月27日17:16高爐復風,復風初期風量1950m3/min;17:30引煤氣;17:37風量加至4100m3/min,開始噴煤;18:19風量加至6300m3/min,探尺開始動作;18:40風量加至7100 m3/min;20:00風量加至7400 m3/min,風量基本恢復正常(見圖1)。

圖1 復風后高爐主趨勢畫面
復風后矩陣未做調整。復風第1批停高硅塊,配加生礦至7.4%,配料堿度1.19→1.20,核算[Si]0.60%→0.40%,礦批138t→135t,復風后入爐燒結為落地+倉存,焦比未動。
復風后探尺6300m3/min開始動作,與18日復風6350m3/min基本持平。本次煤量恢復節奏控制較好,未出現崩料,略有偏尺,東尺南尺略深,整體氣流可控。9月28日22:18靜壓出現小幅波動,煤氣利用波動幅度趨緩,之后靜壓穩定性可,爐況基本恢復正常。
復風后累計風量21.8萬m3時打開首次鐵,首次鐵(3072次)3號鐵口出鐵,鐵口打開后未滿流,鐵水過大閘困難。18:18打開1號鐵口,19:28下渣,打開鐵口時間晚,于19:03再次打開3號鐵口重疊出鐵。第一爐兩個鐵口累計虧鐵29噸,虧渣48噸。復風爐溫、堿度及鐵水溫度具體情況見表2。
由于此次休風時間長,復風后首次鐵熱量低平均1390℃,二次鐵時爐腰上沿的休風料下達爐缸鐵水熱量上升至1470℃,三次鐵鐵水熱量1482℃,爐溫基本維持在0.5%-0.7%。四次鐵,復風6小時后鐵水溫度上升至1510℃以上。此時休風后的第三次附加焦達到風口,復風后第二天鐵水熱量恢復正常,28日鐵水物理熱平均1513℃。
(1)休風料位置合適,復風順利,過渡附加焦期間風壓穩定,爐溫穩定。第四次鐵(復風后6小時)熱量上升至1500℃以上。休風時累計附加焦量61噸/48小時=1.27噸/小時。48小時休風時額外附加焦按照1.25噸/小時控制合適。
(2)長期休風的爐體下部密封為重點。休風后快速堵風口,每小時定期對風口查漏,本次定修累計開倒流時間少于4小時,是值得借鑒的經驗。本次休風48小時休風堵泥后至復風料線下降1.44m,折合成每小時下降3cm,主要是26日休風的前24小時料面下降多,27日復風前的24小時料線下降僅為0.01m,同樣說明了密封效果較好。
(3)復風后控制初期噴煤節奏,此次休風時間長,48小時的長期休風仍然堅持了快速加風,但是并未出現崩料,復風后爐溫控制亦合適。