涂 敖, 岳星辰, 曾小軍, 趙 昊, 肖勇軍
(1中石油川慶鉆探工程有限公司試修公司 2四川長寧天然氣開發(fā)有限責任公司)
目前長寧頁巖氣井主要采用水平井+分簇射孔+分段體積壓裂實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn),單段壓裂液通常1 800~2 200 m3以上,單段砂量80~130 t,連續(xù)作業(yè)時間長,工作強度大。在返排階段,由于頁巖氣井出砂嚴重,高速流動的含砂液刺壞地面管線,損壞井口閥門的事情時有發(fā)生,很大程度上影響了壓后放噴的正常進行[1]。同時,現(xiàn)有除砂技術(shù)通常只能除去粒徑超過40/70目的陶粒,而對于粒徑小于70目的粉砂,尚未找到有效的解決方法?,F(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn)輸氣管線中出現(xiàn)了較多粉砂,并且目前對返出砂類型、數(shù)量均只有粗略認識,未形成有效手段避免集氣站試采生產(chǎn)分離器、管網(wǎng)等生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)的砂堵、閥門被刺等情況。因此,測試、試采流程精細除砂技術(shù)還有待研究完善。
頁巖氣井的返排是一個排出注入液體,產(chǎn)出氣體的過程,排出的流體主要由壓裂液、天然氣及少量的支撐劑組成,返排效果受地層礦物、地應(yīng)力以及施工情況的影響較大,很難獲得定量的分析結(jié)果[2]。在加砂壓裂后放噴排液過程中,對返出砂類型、數(shù)量均只有粗略認識,缺乏系統(tǒng)性、針對性的地層出砂規(guī)律研究[3-4]。為了更好地進行頁巖氣精細除砂技術(shù)的研究,采用如下實驗方法對地層出砂的規(guī)律進行分析。
1)采用 “CLAMPON”超聲波探頭探砂系統(tǒng),實時計算出管道中的含砂量,并對砂量進行累計確定各油嘴制度對應(yīng)下的砂量。
2)通過砂取樣、篩分方法,確定砂礫粒徑。
將CH5平臺作為除砂研究對象,該平臺共6口井,井型均為水平井。每口井分多段壓裂試氣,每段施工總液量2 000 m3左右,支撐劑量100 t左右。各井第一段使用連續(xù)油管射孔,后續(xù)層段采用泵送橋塞與射孔聯(lián)作工藝。采用拉鏈式壓裂首先對H5-4、H5-5、H5-6井進行施工,再對H5-2、H5-3、H5-1井進行施工,壓裂后進行放噴測試求產(chǎn)。CH5平臺壓裂砂數(shù)據(jù)如表1所示。
每口井支撐劑平均用量2 400 t,其中70/140目石英砂占21.3%~28.2%,40/70目陶粒量占68.3%~76.1%, 70/140目陶粒占2.7%~8.5%。
為計量每口井在不同油嘴制度下的出砂量,CH5平臺使用了數(shù)套在線探砂儀,砂探頭安裝固定于捕屑器上游和油嘴管匯上游法蘭彎頭處。

表1 CH5平臺壓裂砂數(shù)據(jù)
含砂在線監(jiān)測系統(tǒng)為超聲波非插入式探砂,探頭采用的是世界知名的探砂系統(tǒng)“CLAMPON”的超聲波探頭,其探砂精度在5%以內(nèi)。利用外置式的超聲波傳感器固定于管道彎管的外壁處,檢測砂粒碰撞管壁的聲波信號,并通過濾波電路和信號處理技術(shù)把出砂信號從噪聲中提取出來,然后通過建立的出砂信號與出砂量之間的關(guān)系模型,實時計算出管道中的含砂量。
經(jīng)過近兩年時間,在威遠、長寧頁巖氣片區(qū)長時間的使用,并通過取樣、排污池觀察對比探砂儀所探砂量與實際出砂情況并結(jié)合現(xiàn)場的工況可以看到:探砂儀所探砂量與現(xiàn)場出砂工況相符,可以做到出砂預警提示;探砂儀可實時監(jiān)測管線出砂量,并對砂量進行累計,其精度范圍基本滿足現(xiàn)場計量要求?,F(xiàn)場統(tǒng)計CH5平臺不同油嘴制度下的出砂量如表2所示。

表2 CH5平臺不同油嘴制度下出砂量
現(xiàn)場通過取樣、曬干、選取樣本、篩砂、稱重等幾道工序,對每種油嘴制度下井口返出砂使用篩分儀、采用篩分法進行粒徑分析,并使用數(shù)學歸納法進行結(jié)果統(tǒng)計。
取樣:取樣口在測試分離器排液口出口位置,返排過程中監(jiān)測到出砂后,用取樣勺在排液口取足量的返排砂樣本。
曬干:將取得的砂樣曬干,清除砂粒以外雜質(zhì)。
選樣:用精密電子秤選取100 g返排砂樣品。
篩砂:分樣篩分為80、150、180和300目,將100 g砂樣品倒入分樣篩,然后進行篩砂操作,篩完后用精密電子秤計量每種類型分樣篩中砂粒的重量。
1)從整個平臺6口井來看,?5 mm~?9 mm油嘴是各井出砂高峰期,所出砂量分別占單井出砂總量的:89.4%、90.4%、89.2%、88.2%、89.1%、90.6%。該階段返出砂主要類型主要為小于等于80目(即大于等于180 μm)砂粒(所占比例:46%~79%),其次為80~150目(106~180 μm)砂粒(所占比例:20%~38%)。圖1顯示了單井不同油嘴制度下出砂量規(guī)律。

圖1 CH5平臺不同油嘴制度下出砂量
2)在單井返排周期中,返出砂的主要類型為小于等于80目(即大于等于180 μm)砂粒,其次為80~150目(106~180 μm)砂粒,所占比例分別為61%和28%,主要為回流的支撐劑。
3)返排初期,大于等于150目(小于等于106 μm)的細砂幾乎沒有或僅占非常小的比例(1%~5%),返排一段時間后(特別是?8 mm油嘴之后),細砂在樣品中所占的重量比例明顯上升,達到15%~30%,最高值達到36%(CH5-4井?12 mm油嘴)。圖2顯示了CH5平臺1到6井在不同油嘴制度下,大于等于150目(小于等于106 μm)的細砂在樣品中所占的平均質(zhì)量百分比。

圖2 “細砂”質(zhì)量比例
4)開采到一段時間以后,返排流體以氣相為主的情況下,加之許多陶粒在地層中經(jīng)過擠壓、研磨,逐漸破碎、磨蝕,變成粒徑更小的“細砂”。隨著“細砂”比率的上升,除砂器的除砂率會有所降低,部分細砂未有效清除, 可能導致集氣站試采生產(chǎn)分離器、 管網(wǎng)等生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)砂堵、被刺等情況。
現(xiàn)有除砂技術(shù)及裝備通常只能除去粒徑為100 μm的砂礫,而對于粒徑小于100 μm的粉砂,尚未找到有效的解決方法;同時,頁巖氣6井組一般配置1~2套除砂器,平臺上半支3口井如果同時開井,將無法滿足每口井除砂要求,另外,如果下半支再開井,且上半支還有少量砂時,將無法滿足除砂要求,部分小顆粒砂將進入輸氣管線,如W204H6平臺以及CH13平臺,部分砂粒進入了輸氣管線,對后續(xù)輸氣作業(yè)帶來安全風險。
為了有效去除粒徑較小的粉砂,保護集氣站試采生產(chǎn)分離器、管網(wǎng)等生產(chǎn)設(shè)備,專門對精細除砂工藝技術(shù)進行了研究改進,設(shè)計了濾網(wǎng)式管道出砂器,對試采流體進行精細除砂。
在頁巖氣試油測試過程中,氣體通過撬體上面的閥門組切入經(jīng)道式出砂器,當流體進入濾網(wǎng)后,氣體隨濾網(wǎng)的孔隙出來繼續(xù)流向集氣站,而不規(guī)則的粉砂礫則留在了濾網(wǎng)中,從而實現(xiàn)了對試采流體的精細除砂,有效保護了集氣站試采生產(chǎn)分離器、管網(wǎng)等生產(chǎn)設(shè)備。
管道除砂裝置一端設(shè)有一個開口,從此開口可以更換濾網(wǎng),用壓差測量系統(tǒng)來判斷濾網(wǎng)內(nèi)是否裝滿砂子或選擇的濾網(wǎng)是否合適。當濾網(wǎng)裝滿砂子時,壓差測量系統(tǒng)有明顯顯示。進口和出口壓力通過壓力傳感器傳輸?shù)綁翰畋?。如果進口壓力上升,出口壓力下降,進口壓力大于出口壓力時,表明濾網(wǎng)已滿,需要清洗除砂管。如果短時間壓差急劇增加,說明濾網(wǎng)已被堵死,會引起濾網(wǎng)變形或損壞,應(yīng)盡快采取措施,及時倒換除砂筒。
臥式撬裝管道除砂裝置在CH7平臺中使用,除砂效果良好,能有效除去分離器氣路管線中細砂,有效地保護了外輸管網(wǎng)不受損壞。其現(xiàn)場應(yīng)用情況如圖3所示。

圖3 CH7平臺臥式撬裝管道除砂裝置
現(xiàn)場應(yīng)用過程中本裝置性能良好,如表3所示實驗數(shù)據(jù),現(xiàn)場使用高精度的Clampon探砂儀(識別精度0.05 mm)進行驗證,未發(fā)現(xiàn)任何砂礫進入試采管網(wǎng),充分證明管道式除砂器達到了設(shè)計精度要求(0.05 mm)。

表3 CH7平臺實驗數(shù)據(jù)
現(xiàn)場倒換砂筒,發(fā)現(xiàn)部分150~200目粉砂,充分證明管道式除砂器能充分對進入輸氣管網(wǎng)氣體進行再次精細除砂,能大大避免集氣站試采生產(chǎn)分離器、管網(wǎng)等生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)的砂堵、閥門被刺等情況。
1)基于現(xiàn)場實驗基礎(chǔ)及實驗數(shù)據(jù)分析,基本探明了長寧-威遠區(qū)塊頁巖氣地層出砂規(guī)律,可為我國其他頁巖氣藏的勘探開發(fā)提供借鑒。后續(xù)需在更多井進行更多實驗進一步完善長寧-威遠區(qū)塊頁巖氣地層出砂規(guī)律。
2)?5 mm~?9 mm油嘴返排階段是各井出砂高峰期,該階段所出砂量占單井出砂總量的90%以上。且在單井返排周期中,返出砂的主要類型為小于等于80目(即大于等于180 μm)砂粒,其次為80~150目(96~180 μm)砂粒,所占比例分別為61%和28%。
3)返排初期(3~4 mm期間),大于等于150目(小于等于96 μm)的細砂幾乎沒有或僅占非常小的比例(1%~5%),返排一段時間后(特別是?8 mm油嘴之后),細砂在樣品中所占的重量比例明顯上升,達到15%~30%,最高值達到36%(長寧H5-4井?12 mm油嘴)。而對粗砂而言,在返排的整個階段都占較大質(zhì)量比例(78%~99%)。
4)開采到一段時間以后,返排流體以氣相為主的情況下,加之許多陶粒在地層中經(jīng)過擠壓、研磨,逐漸破碎、磨蝕,變成粒徑更小的“細砂”。隨著“細砂”比率的上升,除砂器的除砂率會有所降低,部分細砂未有效清除, 可能導致集氣站試采生產(chǎn)分離器、 管網(wǎng)等生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)砂堵、被刺等情況。
5)為了有效去除粒徑較小的粉砂,保護集氣站試采生產(chǎn)分離器、管網(wǎng)等生產(chǎn)設(shè)備,研制了濾網(wǎng)式管道出砂器,實現(xiàn)了對試采流體進行精細除砂。