宋正聰, 李 青, 高珊珊, 李 楠, 陳生財, 楊 征
(1中國石化西北油田分公司 2中石油青海油田采油一廠采油工藝研究所)
塔河油田油藏類型為縫洞型碳酸鹽巖油藏,油藏埋深在5 500~7 000 m,壓力系數一般為1.08~1.10,50℃地面原油黏度在1 500~1 800 000 mPa·s,硫化氫濃度平均為13 275 mg/m3。近年來,稠油油藏產量占西北油田產量的60%以上,是油田增儲上產的重要陣地。
塔河油田稠油油藏開發采用套管摻稀降黏方式進行,現場管理不到位可導致稠油堵塞油管,需上修井機更換70 MPa井口正打壓解堵或檢管維護,目前存在以下難題:①上修井機穿換井口,增加作業成本達11萬元,檢管費用高達30余萬元;②穿換井口時間需要3 d,影響油井生產時效;③70 MPa井口高度較高,部分井抽油機基礎高達2 m以上,給現場管理帶來諸多不便[1]。為解決以上問題,研制了井口高壓轉換工具,該工具將35 MPa井口承壓提高至70 MPa,適用于稠油井解堵、注氣、酸化等作業[2],取得較好效果。
該35 MPa機抽井口高壓轉換工具主要由密封組件、中心管、驗封插桿三大部分組成(見圖1)。

圖1 高壓轉換工具結構示意圖
1.1.1 密封組件
主要由兩個橡膠密封膠筒和一個試壓膠筒組成,采用雙向皮碗橡膠密封,材質為氫化丁晴橡,承受壓差為70 MPa;高壓作業時壓力通過傳壓孔擠壓兩個口朝下的膠皮碗,皮碗膨脹后起到與采油樹隔離的作用,使35 MPa井口耐壓提高至70 MPa[3]。設計專門驗封結構和驗封插桿,施工前可試壓確保密封效果。
1.1.2 中心管
中心管上部為?79.4 mm 5000PSI R35~?88.9 mm EU絲扣法蘭盤,具有8個M30×3×138雙頭螺栓,該法蘭以栽絲方式連接至機抽井口上,主要起到固定工具作用;外側有橡膠密封膠筒和一個試壓膠筒;中心管內部為內徑43 mm的過流通道,管壁下部有試壓孔和倒液孔,在倒流孔下部設計縮徑部位,坐封驗封插桿堵塞中心管內過流通道;底部有抽油桿懸掛接頭,底部設計抽油桿母扣,解封桿式泵,可懸掛井內抽油桿至井口,實現快速啟抽恢復生產。
1.1.3 驗封插桿
驗封插桿為實體桿柱,頂部外側對稱設計過流槽,底部為臺階結構,臺階周圍設計4圈“O”型密封圈,封堵中心管內過流通道。正打壓通過傳壓孔使橡膠皮碗膨脹,可實現對工具試壓(見圖2)。

圖2 高壓轉換工具驗封示意圖
1.1.4 油管刮壁器
由連接頭、本體、刮刀組成(見圖3)。連接頭在上部可以與抽油桿進行連接,用于下放工具、通管、刮壁。
高壓作業時壓力通過傳壓孔擠壓兩個口朝下的橡膠皮碗,皮碗膨脹后起到與采油樹隔離的作用。使用時,將高壓轉換工具的中心管從350機抽井口頂部R35法蘭部位直接穿入井內油管中,底部可懸掛抽油桿,上端連接泵車管線,下端帶有兩個橡膠密封膠筒和一個試壓膠筒。使用時,將高壓轉換工具從井口下放至油管懸掛器內下方,利用橡膠密封將采油樹與油管壓力隔離,避開機抽井口的各個35 MPa承壓點,能夠使泵壓直接作用到油管內,實現將350機抽井口油管注入壓力提高至70 MPa[4]。為確保密封效果,需對密封裝置進行試壓,在液流通道上部設計縮徑部位,專門設計驗封插桿,穿入驗封插桿后正打壓,可實現對密封裝置試壓(見圖4)。取出驗封插桿后進行高壓解堵等施工作業。
工作溫度:-30℃~80℃;額定工作壓力:70 MPa;工具長度:2 123 mm;中心管外徑:74.5 mm;中心管內徑:43 mm;橡膠皮碗外徑:80 mm;驗封插桿長度:2 000 mm;過流孔長度:30 mm;過流孔寬度:10 mm。

圖3 油管刮壁器結構示意圖

圖4 高壓轉換工具工作示意圖
1.4.1 結構簡單
頂部直接通過法蘭連接至機抽井口R35法蘭上,底部設計抽油桿母扣懸掛(見圖5)抽油桿,解封桿式泵,可將井內抽油桿懸掛至井口,實現快速啟抽恢復生產[5]。
1.4.2 密封性能可靠
密封部分采用雙向皮碗橡膠密封,材質為氫化丁晴橡,密封性能可靠,使35 MPa井口承壓提高至70 MPa,有效降低井控風險。設計專門驗封插桿和驗封結構,使用前可試壓確保密封效果。
1.4.3 配套完善
專門設計油管刮壁器,清除油管內壁上殘留的鐵銹雜質,確保皮碗橡膠密封一次性成功。由于存在高壓作業期間可能需要泄壓、開井生產,常規機抽生產流程可能超壓等問題,因此現場專門配套70 MPa管匯流程。

圖5 抽油桿懸掛示意圖
2012年9月份以來,機抽井口高壓轉換工具在塔河油田A1、B2等146口井成功進行了稠油解堵、注氣、酸化等施工,成功率100%,節約作業成本1 525萬元,取得了滿意效果[6]。
A1井2013年2月因稠油上返堵塞油管,安裝機抽井口高壓轉換工具后實施打壓解堵作業,現場最高施工壓力達54 MPa,施工過程井口未出現異常情況,解堵成功[7]。
B2井2016年9月井實施注氣作業,該井為35 MPa機抽井口,直接安裝機抽井口高壓轉換工具后實施高壓注氣,井口最高壓力達39 MPa,現場應用成功。注氣后燜井時間長達35 d,期間工具密封性能良好[8]。
1)檢查高壓轉換工具橡膠皮碗是否完整,無劃痕。
2)上吊車解封桿式泵,拆原井口二級密封和雙閘板防噴器,倒扣光桿、下放。
3)采用油管刮壁器對雙公短接上下2 m反復進行清洗、刮壁3~5次,確保油管內壁干凈。
4)對扣上提抽油桿,倒扣出2根抽油桿,吊裝高壓轉換工具,將井內剩余抽油桿與高壓轉換工具底部母扣連接后懸掛至井口,中心管從R35法蘭部位穿入油管中,確保橡膠皮碗無損傷。
5)送入驗封插桿,正打壓70 MPa試壓,不滲不漏,穩壓30 min為合格。
6)取出驗封插桿,實施稠油解堵、注氣三次、酸化等高壓作業。
下步隨著塔河油田稠油開發規模不斷深入,該裝置在降成本、提時效方面將有廣闊的應用前景。
1)針對部分稠油井高壓解堵施工過程中頻繁上修井機穿換井口的問題,研發的機抽井口高壓轉換工具具備試壓、正注、懸掛抽油桿功能,較好滿足現場施工要求。
2)應用機抽井口高壓轉換工具,可實現機抽井口承壓級別由35 MPa提高至70 MPa,避免兩次上修井機穿換井口,有效降低井控風險,單井次節約時間3 d,有效提高解堵施工時效。
3)現場應用實踐證明,機抽井口高壓轉換工具安全可靠,工藝成熟,操作方便,單井次節約成本11萬元,建議在稠油解堵、注氣、酸化等高壓作業中推廣應用。