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某電廠9E余熱鍋爐高壓給水泵故障處理方法

2020-04-26 01:33:41邱桂洲
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2020年11期

邱桂洲

摘? 要:文章簡要介紹西非某燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠9E余熱鍋爐高壓給水泵在運(yùn)行切換過程中出現(xiàn)電流高的檢修處理方法,通過排查原因,提出預(yù)防措施,對同類型電廠水泵正常運(yùn)行具有一定借鑒作用。

關(guān)鍵詞:1號(hào)高壓給水泵;運(yùn)行電流高;檢修處理

中圖分類號(hào):TK228? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號(hào):2095-2945(2020)11-0137-02

Abstract: This paper briefly introduces the overhaul method of high current of high pressure feed water pump of 9E waste heat boiler in a gas turbine combined cycle power plant in West Africa, and puts forward preventive measures by investigating the causes. It can be used as a reference for the normal operation of pumps in the same type of power plants.

Keywords: #1 high pressure feed water pump; high operating current; maintenance treatment

前言

西非某燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電廠,建設(shè)兩套9E燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,燃機(jī)燃料為天然氣和原油,配置兩套由杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的NG-S109E-R型無補(bǔ)燃、雙壓、立式、強(qiáng)制循環(huán)余熱鍋爐。每套余熱鍋爐配有兩臺(tái)KSB公司生產(chǎn)的型號(hào)為HGC4/8的高壓給水泵,高壓給水泵一共有8級(jí)葉輪,一臺(tái)運(yùn)行一臺(tái)備用。高壓給水泵揚(yáng)程870m.H2O,電機(jī)額定電流84A,電機(jī)額度功率750kW,轉(zhuǎn)速2985r/min。

1 事件經(jīng)過

2019年10月15 日 23:15,9號(hào)鍋爐2號(hào)高壓給水泵切換至1號(hào)高壓給水泵運(yùn)行時(shí)電流異常升高,最高達(dá)到96.82A,正常運(yùn)行電流69A左右,運(yùn)行值班員立即停1號(hào)高壓給水泵,停泵后非驅(qū)動(dòng)端軸瓦金屬溫度最高升至76.7℃,正常運(yùn)行軸瓦金屬溫度60℃左右。電廠檢修人員到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)1號(hào)高壓給水泵非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封漏水量大,初步判斷給水泵非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封已經(jīng)損壞。做好安全措施后手動(dòng)盤車,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子卡澀,決定對1號(hào)高壓給水泵進(jìn)行解體檢修。

2 處理方法

2.1 解體

發(fā)現(xiàn)高壓給水泵非驅(qū)動(dòng)端啟停裝置兩個(gè)推力軸承保持架磨損,軸瓦迷宮環(huán)(油封)磨損,機(jī)械密封動(dòng)、靜環(huán)密封面磨碎,平衡盤和平衡盤座接觸面磨損嚴(yán)重,平衡盤座12根M12*35固定內(nèi)六角螺栓全部折斷。第7級(jí)葉輪和導(dǎo)葉(施工人員按水流逆方向標(biāo)記),第3級(jí)、4級(jí)、6級(jí)葉輪和導(dǎo)葉之間有厚*寬=4*6mm,長度分別為40mm、45mm、90mm、115mm、128mm金屬異物5件,經(jīng)光譜分析金屬異物材質(zhì)為:316L。第7級(jí)葉輪和導(dǎo)葉磨損。(如圖1)

2.2 修前數(shù)據(jù)測量

(1)驅(qū)動(dòng)端油擋間隙:0.80mm。(2)驅(qū)動(dòng)端軸瓦間隙:0.16mm,非驅(qū)動(dòng)端軸瓦間隙:0.15mm。(3)泵總竄:1、

6.68mm,2、6.71mm,3、6.77mm,平均值:6.72mm。(4)驅(qū)動(dòng)端抬量:0.80mm,非驅(qū)動(dòng)端抬量:0.85mm。(5)各級(jí)葉輪與口環(huán)的間隙經(jīng)測量符合說明書要求。(6)平衡盤座與節(jié)流襯套間隙0.34mm,符合說明書要求。(7)葉輪與軸的配合間隙符合說明書要求。(8)軸的彎曲度,最大值0.0125mm,符合要求。(9)葉輪跳動(dòng)參考值(葉輪與轉(zhuǎn)子間隙配合),最小0.02mm,最大0.05mm。

2.3 復(fù)裝

對所有葉輪,導(dǎo)葉,泵殼進(jìn)行清理干凈后開始復(fù)裝,更換第7級(jí)葉輪,由于導(dǎo)葉無備件,按照廠家建議用車床對第7級(jí)導(dǎo)葉磨損部分進(jìn)行加工修復(fù),考慮到受力原因,將第2、7級(jí)導(dǎo)葉安裝位置進(jìn)行調(diào)換,更換新平衡盤和平衡盤座,更換非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封,更換啟停裝置2個(gè)推力軸承,更換非驅(qū)動(dòng)端迷宮環(huán),對非驅(qū)動(dòng)端軸瓦進(jìn)行修復(fù),開始復(fù)裝。

2.4 修后數(shù)據(jù)測量

(1)總竄:1、7.12mm, 2、7.16mm,3、7.16mm,平均7.14mm(說明書要求6.8-8.0mm)。(2)半竄:3.58mm(將葉輪推至驅(qū)動(dòng)端,往回退3.58mm)。(3)葉輪與口環(huán)的間隙0.37-0.40mm。

(4)如圖2所示調(diào)整節(jié)流襯套, 通過計(jì)算a1=91.12,SL1=0.8-1.2mm,C1=11.88mm,b1max=78.04mm,b1min=78.44mm,實(shí)測節(jié)流襯套長度:78.00mm(節(jié)流襯套間隙合格可用)。

(5)新平衡盤座與節(jié)流襯套間隙:平衡盤座內(nèi)徑

104.03mm,節(jié)流襯套外徑:103.70mm,間隙0.33mm(說明書要求0.32-0.39mm)。

圖3為新的平衡盤與平衡盤座的接觸情況。

(6)非驅(qū)動(dòng)端軸瓦總抬量:1.00mm 半抬:0.45mm 驅(qū)動(dòng)端總抬量0.90mm 半抬:0.45mm 軸瓦間隙測量:驅(qū)動(dòng)端:0.15mm 側(cè)隙:左0.07mm 右0.07mm;驅(qū)動(dòng)端由端:0.15mm 側(cè)隙:左0.07mm 右0.07mm。

(7)修后聯(lián)軸器中心偏差:軸向0.01mm,徑向0.025mm,(標(biāo)準(zhǔn)≤0.03mm)。

2.5 修后給水泵試運(yùn)行

試運(yùn)8小時(shí),各參數(shù)良好,非驅(qū)動(dòng)端軸瓦溫度比修前下降6℃。

(1)驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值,單位mm:◎0.008 ⊥ 0.008? - 0.025,軸瓦溫度60.5℃;(2)非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值,單位mm:◎0.005⊥ 0.010? - 0.012,軸瓦溫度53.6℃(修前60℃);(3)泵出口壓力:9.5MPa,電機(jī)電流69A。

3 原因排查及預(yù)防措施

3.1 原因排查

本次高壓給水泵電機(jī)電流高、非驅(qū)動(dòng)端軸瓦溫度異常升高的原因是給水泵進(jìn)入金屬異物,金屬異物卡住葉輪和導(dǎo)葉所致。

(1)檢查泵進(jìn)口濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)完好無損,濾芯和濾筒安裝良好,排除異物來自進(jìn)口濾網(wǎng)及濾網(wǎng)前端設(shè)備。檢查泵進(jìn)口法蘭原金屬纏繞墊完好無損。(如圖4)

(2)檢查檢修記錄和工作票,該給水泵自投產(chǎn)后未解體及更換泵進(jìn)、出口側(cè)金屬纏繞墊記錄。金屬異物光譜分析材質(zhì)為316L,長度測量換算為直徑以及寬度和厚度測量,和帶內(nèi)加強(qiáng)筋金屬纏繞墊片內(nèi)加強(qiáng)筋尺寸吻合,且內(nèi)加強(qiáng)筋內(nèi)徑比泵進(jìn)口法蘭略小,推斷曾經(jīng)使用不合適金屬纏繞墊片,金屬纏繞墊片內(nèi)加強(qiáng)筋損壞后掉進(jìn)泵進(jìn)口側(cè)所致。

3.2預(yù)防措施

(1)嚴(yán)格按照廠家圖紙,泵進(jìn)出口側(cè)安裝合適金屬纏繞墊片。

(2)檢修做好防止異物進(jìn)入泵內(nèi)安全措施。

(3)泵進(jìn)口濾網(wǎng)清洗時(shí),拆開濾網(wǎng)端蓋后,先檢查濾網(wǎng)內(nèi)是否有異物,確認(rèn)無異物后再把濾網(wǎng)從濾筒抽出清理。防止異物進(jìn)入泵內(nèi)。

參考文獻(xiàn):

[1]陳冰.前灣燃機(jī)電廠M701F機(jī)組余熱鍋爐故障分析[J].技術(shù)與市場,2017,24(07):161-162+164.

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