陳孝銀
(福建省水利水電建設有限公司,福建 福州 350000)
福建省霞浦縣下滸鎮(zhèn)大墘里水庫于2017 年9 月完成施工,2017 年12 月受寒潮影響氣溫驟降,發(fā)現(xiàn)在樁號0+022、0+150(廊道出口)出現(xiàn)兩條橫向裂縫。2018 年1 月13 日,組織有關專家和相關單位,對壩體裂縫產(chǎn)生原因、大壩安全穩(wěn)定和裂縫處理方案等進行論證,一致認為壩體裂縫為溫度裂縫,不影響大壩安全穩(wěn)定,并提出了切實可行的處理方案。
霞浦縣下滸鎮(zhèn)大墘里水庫工程攔河壩型為重力壩,廊道出口底高程42.0 m,如圖1 所示。溢流壩段樁號0+071~0+090.09。大壩設置2 個橫向伸縮縫,位置在樁號0+044.64 和0+090.09,將大壩分成三個壩段,從左到右長度分別為47 m、46 m、99 m,如圖2 所示。
在2017 年12 月27 日檢查中發(fā)現(xiàn)大壩左岸廊道出口(樁號0+022)和大壩右岸廊道出口(樁號0+150.2)位置各有一條不規(guī)則裂縫。左岸裂縫寬度約1~2 mm,從壩頂往下游至廊道拱頂,上游側裂縫從壩頂往下延伸至41.5 m 高程,肉眼可見。右岸裂縫寬度約2 mm,下游側從壩頂?shù)嚼鹊拦绊敚舷掠蚊婵梢姡嫌蚊鎻膲雾斞由斓礁叱?2 m(廊道出口底板高程),裂縫兩側未發(fā)現(xiàn)錯位。之前右岸壩頂裂縫微小,切割后用瀝青灌縫處理,未發(fā)現(xiàn)上下游面裂縫,也未發(fā)現(xiàn)左岸裂縫。

圖1 廊道出口位置橫斷面圖
1)根據(jù)現(xiàn)場察看和查閱相關資料,大壩按施工圖和規(guī)范施工,質量合格,且大壩建基面全部落在弱風化巖面上,按照裂縫處壩體受力情況,不可能存在因基礎差異性造成的不均勻沉降。一致認同本次壩體產(chǎn)生的裂縫為溫度裂縫。

圖2 大壩平面布置圖
2)左、右岸產(chǎn)生裂縫的壩段施工恰逢夏季高溫期,室外溫度高,雖然避開白天高溫時段選擇夜間進行混凝土澆筑,但為連續(xù)施工,白天進行壩面擺石,在陽光爆曬下熱量不易散發(fā),進而加大了壩體的溫度應力。
3)大壩原設計設置了3 條橫縫,在樁號0+123 處由于基礎地質較差,為提高基礎的整體性,設計取消了0+123 處的橫向分縫,使壩段長度增加,也加大了壩體的溫度應力,在受寒潮影響氣溫驟降時,當溫度應力達到一定程度便在壩體薄弱處產(chǎn)生裂縫。
4)從裂縫的分布情況看,現(xiàn)有裂縫不會對壩體穩(wěn)定和安全造成不利影響,主要是壩體滲漏問題,需對裂縫進行處理。
1)沿表面裂縫(包括廊道內裂縫)走向,以裂縫為中心鑿一條深度4 cm,面寬3~4 cm 的“V”型槽。根據(jù)裂縫寬度及長度的不同,沿裂縫騎縫鉆孔,孔深5~6 cm,確保造孔能夠連通裂縫,孔距1~2 m。
2)鉆水平交叉斜孔,孔間距1~2 m,孔深按照穿過裂縫約50 cm 進行控制,確保灌漿孔穿透裂縫,角度以鉆孔和裂縫相交處距壩面不小于0.5 m。鉆孔完畢,用水清洗鉆孔和縫面,進行壓水試驗。
3)鑿槽和鉆孔完成后用清水、高壓風對裂縫進行洗縫,吹干凈槽內的雜物,保證槽內無雜物、粉塵和其它影響封縫粘接的污物。清洗干凈待干燥后用聚氨酯密封膠對“V”型槽進行填平封閉,然后用粘結劑固定注漿管,騎縫埋管。
4)先從騎縫孔進行裂縫表面淺層化學灌漿,用相對較低壓力灌漿,封閉淺層裂縫。灌漿材料選用水溶性聚氨酯等化學材料。
5)當淺層化學灌漿結束后進行深層水泥灌漿,再沿裂縫兩側深層鉆孔,穿過裂縫,間距1~2 m,兩側交錯布置,同時從壩頂往下打2 個騎縫孔,對裂縫進行灌漿。灌漿應至下而上進行,用相對較高壓力進行內部裂縫深層灌漿,灌漿材料選用超細水泥。
6)灌漿結束后,對裂縫上游面2 m 范圍內用2 cm環(huán)氧砂漿進行基面找平,最后采用聚脲防滲涂層進行表面封閉防滲處理,聚脲涂層沿裂縫走向,中心厚度不小于4 mm,邊沿厚度不小于2 mm,平均厚度3 mm。
7)裂縫處理時應在上下游側搭設雙排鋼管腳手架,寬度10 m,高度至壩頂欄桿,支撐牢固,確保安全。
1)基面找平:首先對大壩基面進行鑿毛處理,然后用高壓水槍進行清洗,涂刷聚合物砂漿界面劑,采用厚2 cm 左右的環(huán)氧砂漿沿裂縫2 m 范圍對大壩表面進行找平,基面砂漿施工后養(yǎng)護7~10 d,方可進行聚脲涂層的施工[1]。
2)基面處理:用角磨機對基面砂漿進行打磨,打磨寬度為裂縫兩邊各不少于1 m,用高壓水槍沖洗表面的灰塵、浮渣,待水分完全揮發(fā)后,對壩體表面局部孔洞用環(huán)氧找平膩子填補,膩子要不流淌,并且與壩體粘結良好,待膩子固化后,要求壩體表面平整、堅固、無孔洞[2]。
3)涂刷底層界面劑:底面處理后,在壩體表面涂刷專用潮濕面界面劑,涂刷厚度要求薄而均勻,無漏涂現(xiàn)象。
4)涂刷手刮聚脲:首先待界面劑表干(沾手不拉絲)時涂刷第一遍手刮聚脲,沿裂縫粘貼一層胎基布,間隔3~6 h 后,在前一道涂刷表干后進行下一遍涂刷,直至厚度達到設計厚度2~4 mm,涂刷總寬度為2 m,聚脲涂層厚度要均勻。聚脲刮涂遍數(shù)為4~6 遍左右,間隔時間在24 h 內可直接涂刷,否則應涂刷HM 活化劑后進行下一遍施工。
5)聚脲養(yǎng)護:在涂刷聚脲施工過程中,如果遭遇到大風和下雨,必須立刻停止施工,用帆布等防護材料對聚脲涂層進行遮蓋保護,待雨停后,擦干凈手刮聚脲涂層上的附著物。聚脲涂刷完工后,24 h 內盡量不要有水浸泡,常溫養(yǎng)護。
建議在廊道進口采取適當?shù)谋卮胧员苊獬霈F(xiàn)氣溫驟降時,加大壩體的內外溫差,進而出現(xiàn)新的裂縫。
沿裂縫表面進行鑿槽,深度4 cm,面寬3~4 cm 的“V”型槽。同時沿裂縫騎縫鉆孔,孔深5~6 cm,孔距1.5 m,左、右岸裂縫各打30 個孔[3]。
2018 年1 月22 日開始打淺層化學灌漿孔,在上下游壩面及廊道拱頂,沿裂縫兩側打水平交叉斜孔,間距1.5 m,孔深1.3~1.5 m,以穿過裂縫50 cm 進行控制。左岸打35 孔,右岸打45 孔。
2018 年1 月24 日,進行縫面清洗,壓水試驗,預埋灌漿管等。2018 年1 月28 日,用聚氨酯密封膠對“V”型槽進行填縫封閉,表面用環(huán)氧砂漿填平。2018 年1 月30 日開始淺層化學灌漿,以封閉淺層裂縫,灌漿壓力0.2~0.3 MPa,灌漿材料為水溶性聚氨酯。
2018 年2 月1 日在上游側及壩面開始沿裂縫兩側深層鉆孔,穿過裂縫,間距1~2 m,兩側交錯布置,同時從壩頂往下打2 個騎縫孔,對裂縫進行灌漿。其中打檢查孔各5 個,后期做為灌漿孔,打排氣孔各10 個,灌漿孔左右岸分別18 個、22 個孔。2018 年2 月6 日開始進行內部裂縫深層灌漿,灌漿壓力0.3~0.4 MPa,灌漿材料為超細水泥,灌漿至下而上進行。
2018 年2 月10 日灌漿結束后,對裂縫上游面2 m范圍內用2 cm 環(huán)氧砂漿進行基面找平。采用聚脲防滲涂層進行表面封閉防滲處理,涂層中心厚度4 mm,邊沿厚度不小于2 mm,平均厚度3 mm。
排氣管、灌漿管采用Φ20 橡膠管埋設,灌漿孔堵塞段采用環(huán)氧砂漿回填,灌漿孔孔口采用堵漏王密封。
通氣檢查,灌漿孔和排氣孔采用0.2 MPa 風壓進行試氣檢查。
3.3.1 灌漿效果分析
1)左岸上游側布置12 個灌漿孔,孔深2.6 m,孔徑Φ42,孔與孔之間的串通性較好,純灌時間為29∶26(h∶min),共耗水泥量為282.9 kg,純灌量為247.77 kg。
2)壩頂面布2 孔孔深4.5 m、4 孔孔深3.2 m,孔徑Φ42,灌漿孔與排氣孔串通情況較好。10 個排氣孔中有8 個與灌漿孔串通,具體灌漿成果統(tǒng)計結果具體表現(xiàn)為:上游側1#、上游側2#、上游側3#、上游側4#、上游側5#、上游側6#、上游側7#、上游側8#、上游側9#、上游側10#、上游側11#、上游側12#的孔徑均為42 mm;孔深均為260 cm;純灌時間分別為:1∶28、1∶14、1∶26、0∶57、1∶17、2∶04、2∶17、1∶22、0∶51、1∶48、1∶13、1∶32(h∶min);灌入總 量 分 別 為:3.49、34.38、5.85、2.66、0.04、11.68、3.85、8.65、0、4.84、5.95、28.7(kg);縫面純灌分別為:2.97、34.38、5.72、2.66、0.04、5.58、2.08、5.95、0、2.24、3.25、26(kg)。壩頂1#、壩頂2#、壩頂3#、壩頂4#、壩頂5#、壩頂6#的孔徑均為42 mm;孔深分別為:4.5、4.5、3.2、3.2、3.2、3.2(cm);純灌時間分別為:2∶43、2∶42、1∶02、1∶30、1∶29、2∶31(h∶min);灌入總量分別為:18.9、29.6、17.6、18.4、33.1、55.3(kg);縫面純灌分別為:16.2、27、15、15.8、30.4、52.5(kg)。
該裂縫共布置灌漿孔18 個,排氣孔10 個,共耗灌漿材料超細水泥為282.9 kg,純灌量為247.77 kg,布置排氣孔10 個,有8 個孔口出現(xiàn)返漿現(xiàn)象。從灌漿的灌入量來看,該裂縫已被灌漿材料充填。從布置10 個排氣孔有8 個孔口返漿,排氣孔返漿率達80%,說明排氣孔返漿情況較好。
3.3.2 灌漿效果右岸裂縫分析
1)右岸上游側布置16 個灌漿孔,孔深2.6 m,孔徑Φ42,孔與孔之間的串通性較好,純灌時間為37∶06(h∶min),共耗水泥量為442.6 kg,純灌量為400.66 kg。
2)壩頂面布2 孔孔深4.5 m、4 孔孔深3.2 m,孔徑Φ42,灌漿孔與排氣孔串通情況較好。10 個排氣孔中有9 個與灌漿孔串通,具體灌漿成果表現(xiàn)為:上游側1#、上游側2#、上游側3#、上游側4#、上游側5#、上游側6#、上游側7#、上游側8#、上游側9#、上游側10#、上游側11#、上游側12#、上游側13#、上游側14#、上游側15#、上游側16#的孔徑均為42 mm;孔深均為260 cm;純灌時間分別為:2∶28、1∶21、1∶20、1∶52、2∶17、1∶04、1∶17、1∶21、1∶02、0∶58、1∶13、1∶35、0∶55、1∶25、1∶56、2∶32(h∶min);灌入總 量 分 別 為:56.30、24.37、15.88、22.65、22.65、20.04、11.67、13.85、18.65、18.7、3.71、15.95、0、9.56、12.79、5.98、38.7(kg);縫面純灌量分別為:55.72、24.37、13.73、22.65、18.04、8.57、12.14、16.95、16、2.11、13.25、0、6.86、10.19、4.28、36(kg)。壩頂1#、壩頂2#、壩頂3#、壩頂4#、壩頂5#、壩頂6#的孔徑均為42 mm;孔深分別為:4.5、4.5、3.2、3.2、3.2、3.2(cm);純灌時間分別為:2∶13、2∶32、2∶02、1∶37、1∶20、2∶46(h:min);灌入總量分別為:28.9、19.7、17.6、18.8、23.2、45.6(kg);縫面純灌量分別為:27.2、17.1、15、16.2、20.5、43.8(kg)。
該裂縫共布置灌漿孔22 個,排氣孔10 個,共耗灌漿材料超細水泥442.6 kg,純灌量440.66 kg,布置排氣孔10個,有9 個孔口出現(xiàn)返漿現(xiàn)象。從灌漿的灌入量來看,該裂縫已被灌漿材料充填。布置10 個排氣孔有9 個孔口返漿,排氣孔返漿率達90%,說明排氣孔返漿情況很好。
左岸裂縫純灌時間為29∶26(h∶min),純灌漿量為247.77 kg,排氣孔返漿情況較好,漿液擴散良好,裂縫已被灌漿材料充填,達到了預期目的。右岸裂縫純灌時間為37∶06(h∶min),純灌漿量為440.66 kg,排氣孔返漿情況很好,漿液擴散良好,裂縫已被灌漿材料充填,達到了預期目的。工程驗收后,目前已進行水庫蓄水試運行,未出現(xiàn)壩體滲漏現(xiàn)象。工程實踐表明,通過對霞浦縣大墘里水庫大壩裂縫成因分析并采取科學的處理方法,收到了較好的效果, 保證了大壩的安全正常運行。