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核電廠主給水泵油質(zhì)惡化問題分析及處理

2020-05-08 09:33:32楊全超鄭嘉榕
設(shè)備管理與維修 2020年7期

徐 強(qiáng),楊全超,鄭嘉榕

(福建福清核電維修一處,福建福州 350318)

0 引言

某核電廠1、2 號(hào)機(jī)組為M310 型百萬千瓦核電機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組有3 列主給水泵組,每列泵組包含主給水前置泵、電機(jī)、液力耦合器、壓力級(jí)泵及其附屬設(shè)備,各設(shè)備共用一套油系統(tǒng)。2015 年5 月,電廠維修人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢發(fā)現(xiàn)1APA301PO(1 號(hào)機(jī)組C 列主給水前置泵)軸承室回油視窗有大量泡沫,取樣結(jié)果為水分16210-6、顆粒度NAS12 級(jí)(標(biāo)準(zhǔn)為水分20010-6/顆粒度NAS 8 級(jí)),水分偏高,顆粒度超標(biāo)。經(jīng)在線濾油、更換潤(rùn)滑油處理后,油質(zhì)合格,但在隨后6 月和8 月,再次出現(xiàn)類似油質(zhì)惡化情況(圖1)。

該問題反復(fù)出現(xiàn)且長(zhǎng)期未得到徹底處理,嚴(yán)重威脅設(shè)備和機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。本文通過對(duì)主給水泵油系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理、油質(zhì)惡化現(xiàn)象等過程進(jìn)行對(duì)比,對(duì)油質(zhì)頻繁惡化原因進(jìn)行排查分析,提出針對(duì)性解決方案。

1 主給水泵油系統(tǒng)簡(jiǎn)介

1.1 主給水泵油系統(tǒng)

電廠每列主給水泵組各設(shè)備共用一套油系統(tǒng),包含潤(rùn)滑油和工作油兩部分。其中潤(rùn)滑油經(jīng)油泵加壓、雙列濾網(wǎng)過濾和管殼式換熱器冷卻后,由供油管線分別為前置泵、壓力級(jí)泵、電機(jī)和液力耦合器的軸承進(jìn)行潤(rùn)滑和冷卻,之后經(jīng)回油管線回流至耦合器油箱;工作油經(jīng)工作油泵加壓、管殼式換熱器冷卻后,進(jìn)入泵輪渦輪,通過液力和油量來實(shí)現(xiàn)泵輪渦輪的扭矩傳遞和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),最終和潤(rùn)滑油一起匯入耦合器油箱。

1.2 油系統(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)

油系統(tǒng)與外部(空氣和水)的連接邊界主要有泵軸承室、電機(jī)軸承室、耦合器呼吸器和冷卻器等4 類設(shè)備。

(1)泵軸承室。主要由軸承室、軸承、呼吸器、迷宮式油封、進(jìn)排油管線組成,其中呼吸器、油封處與大氣連通。

圖1 主給水前置泵回油情況

(2)電機(jī)軸承室。主要由軸承室、軸承、呼吸器、迷宮式油封、毛氈密封、進(jìn)排油管線組成,其中呼吸器、油封處與大氣連通。

(3)耦合器呼吸器。主要由濾芯、護(hù)罩和連通管線組成,安裝在耦合器箱體頂部。

(4)冷卻器。每列泵組包括工作油和潤(rùn)滑油冷卻器各1 臺(tái),冷卻器為管殼式結(jié)構(gòu),管側(cè)走水(正常運(yùn)行壓力約0.6 MPa),殼側(cè)走油(正常運(yùn)行壓力約0.3 MPa),若換熱器存在內(nèi)漏,有可能導(dǎo)致冷卻水進(jìn)入油系統(tǒng)。

2 油質(zhì)惡化現(xiàn)象

2015 年5 月,1APA301PO 出現(xiàn)潤(rùn)滑油回油異常情況后,電廠隨即進(jìn)行潤(rùn)滑油取樣檢測(cè),發(fā)現(xiàn)水含量和顆粒度有明顯上漲趨勢(shì),類似情況反復(fù)出現(xiàn)3 次。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)懷疑油系統(tǒng)有異常進(jìn)水,遂排查泵軸承室、電機(jī)軸承室、耦合器呼吸器和冷卻器等4類位置,均未發(fā)現(xiàn)油系統(tǒng)直接進(jìn)水痕跡。為進(jìn)一步排查水分來源,介紹歷次異常現(xiàn)象和處理過程。

2.1 第一次油質(zhì)惡化及處理

4 月17 日,現(xiàn)場(chǎng)巡檢發(fā)現(xiàn)1APA301PO(泵運(yùn)行)自由端軸承室回油視窗有大量泡沫,取樣檢測(cè)(取樣位置為耦合器箱體底部排油閥,后同)發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油顆粒度為12 級(jí),水含量16210-6,后續(xù)處理過程如下。

(1)4 月20 日,開始在線濾油(泵繼續(xù)運(yùn)行),4 月27 日,取樣檢測(cè)發(fā)現(xiàn)水含量為21610-6,顆粒度12 級(jí),濾油效果不佳,繼續(xù)進(jìn)行在線濾油。

(2)4 月29 日,觀察到1APA302PO(同列壓力級(jí)泵)回油視窗上部有水滴。

(4)5 月4 日,停泵后取樣發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油水含量已迅速上漲至274010-6,樣品有大量游離水。

(5)5 月9 日,更換大型濾油機(jī)在線換油,之后取樣檢測(cè)水分降至87210-6,開始進(jìn)行濾油。

(7)6 月8 日,啟動(dòng)1APA301PO 泵,之后連續(xù)3 次(6 月8、9、10 日)取樣檢測(cè),結(jié)果分別為:68.910-6/6 級(jí)、53.310-6/6 級(jí)、60.210-6/5 級(jí),初步判斷潤(rùn)滑油水分和顆粒度已基本穩(wěn)定,缺陷已消除。

2.2 第二次油質(zhì)惡化及處理

6 月12 日,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)1APA31PO 自由端軸承室回油視窗再次出現(xiàn)大量白色泡沫,取樣檢測(cè)水分11910-6/顆粒度12 級(jí),油質(zhì)再次惡化,立即停泵并進(jìn)行在線濾油,后續(xù)處理過程如下。

(1)6 月13 日,濾油10 h 后,測(cè)得潤(rùn)滑油水含量和顆粒度為51.910-6/3 級(jí),油質(zhì)合格,停止濾油。

(2)6 月16 日,對(duì)同列主給水前置泵、壓力級(jí)泵、電機(jī)各軸承室呼吸器進(jìn)行檢查清洗,未發(fā)現(xiàn)明顯異常。

(3)6 月19 日,對(duì)1APA301MO 電機(jī)軸承室進(jìn)行取樣,發(fā)現(xiàn)前置泵側(cè)電軸承室底部排出約100 mL 的游離水,耦合器側(cè)軸承室底部排出約35 mL 的游離水,檢測(cè)結(jié)果確認(rèn)積水并非來自SRI 系統(tǒng)。

(4)7 月8 日,啟動(dòng)1APA301PO 運(yùn)行1.5 h 后發(fā)現(xiàn)泡沫,隨即停泵并取樣,確認(rèn)油質(zhì)為惡化,之后更換耦合器箱體呼吸器濾芯(以消除泡沫)。

(5)7 月15 日,啟動(dòng)1APA301PO 運(yùn)行正常,其后連續(xù)兩周取樣,潤(rùn)滑油油質(zhì)合格且保持穩(wěn)定。

2.3 第三次油質(zhì)惡化及處理

8 月3 日,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)1APA31PO 自由端軸承室回油視窗再次出現(xiàn)大量白色泡沫,取樣檢測(cè)發(fā)現(xiàn)油質(zhì)為12010-6/10級(jí),已有惡化趨勢(shì),立即停泵并進(jìn)行連續(xù)在線濾油,后續(xù)處理進(jìn)展如下。

(1)8 月11 日,檢查各軸承室呼吸器、耦合器呼吸器、耦合器內(nèi)壁和電機(jī)軸承室,未見異常,取樣檢測(cè)發(fā)現(xiàn)油質(zhì)75.910-6/6級(jí),已呈好轉(zhuǎn)趨勢(shì)。

(2)8 月12 日,為徹底消除泡沫,臨時(shí)拆除耦合器箱體呼吸器濾芯。

(3)8 月25 日,啟動(dòng)1APA302PO,檢測(cè)潤(rùn)滑油水分顆粒度為11710-6/10 級(jí),油質(zhì)恢復(fù)到停泵時(shí)水平并呈下降趨勢(shì),未濾油。

2.4 3 次油質(zhì)惡化現(xiàn)象對(duì)比(表1)

表1 3 次油質(zhì)惡化現(xiàn)象對(duì)比

3 油質(zhì)惡化原因分析

對(duì)比發(fā)現(xiàn),第二、三油質(zhì)惡化情況基本類似,都是前期油質(zhì)穩(wěn)定情況下突然出現(xiàn)泡沫并檢測(cè)到油質(zhì)惡化,以下先從這兩次油質(zhì)惡化現(xiàn)象入手,然后根據(jù)結(jié)果對(duì)第一次油質(zhì)惡化現(xiàn)象進(jìn)行推理分析。

3.1 耦合器箱體憋壓原因分析

從第二、三次油質(zhì)惡化的異常現(xiàn)象可以看出,油質(zhì)惡化時(shí)均伴隨有回油視窗充滿大量泡沫,而且泡沫中有明顯的氣流間歇性反涌現(xiàn)象。根據(jù)主給水泵油系統(tǒng)的管路布置,可以判斷泡沫及反向氣流產(chǎn)生的原因在于耦合器箱體憋壓,導(dǎo)致箱體內(nèi)的部分氣體沿回油管路從泵軸承室呼吸器排出,此氣流與回油反復(fù)攪渾從而形成泡沫。導(dǎo)致耦合器箱體憋壓的原因可能有:

(1)油系統(tǒng)進(jìn)水。進(jìn)水使得潤(rùn)滑油水分和顆粒度惡化,并導(dǎo)致耦合器箱體內(nèi)產(chǎn)生的空氣量大幅增加,從箱體頂部呼吸器無法及時(shí)排出,進(jìn)而造成箱體內(nèi)憋壓。

(2)耦合器呼吸器堵塞。堵塞造成耦合器箱體內(nèi)正常產(chǎn)生的空氣無法正常排出,進(jìn)而累計(jì)造成箱體內(nèi)憋壓。

3.2 油系統(tǒng)直接進(jìn)水可能性分析

根據(jù)主給水泵油系統(tǒng)的管線布置,其可能與外界接觸并直接進(jìn)水的位置有油冷卻器、泵軸承室油封、電機(jī)軸承室油封、呼吸器等4 處。

(1)冷卻器。若存在內(nèi)漏,在泵停運(yùn)狀態(tài)下油質(zhì)會(huì)繼續(xù)惡化,但“異常現(xiàn)象4”顯示停泵后反而有逐步好轉(zhuǎn)趨勢(shì),同時(shí)經(jīng)對(duì)工作油和潤(rùn)滑油冷卻器進(jìn)行打壓檢測(cè)合格,未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),故可排除油冷器內(nèi)漏的可能。

(2)泵軸承室油封。若機(jī)封泄漏水飛濺至油封處,則可能造成水進(jìn)入軸承室,經(jīng)檢查機(jī)封疏水管未堵塞,機(jī)封泄漏量極小且一直保持穩(wěn)定,油質(zhì)惡化期間未有突然變化,可排出機(jī)封漏水進(jìn)入軸承室的可能。

(3)電機(jī)軸承室油封。電機(jī)空冷器內(nèi)漏或有冷凝水從電機(jī)內(nèi)部滴入軸承室附近,可能造成水分進(jìn)入軸承室。經(jīng)檢查電機(jī)內(nèi)部未有漏水痕跡,且電機(jī)絕緣檢測(cè)合格,可排除電機(jī)軸承室進(jìn)水的可能。

(4)耦合器呼吸器。現(xiàn)場(chǎng)檢查呼吸器附近未有滴水痕跡,排除呼吸器直接進(jìn)水的可能。

另外油質(zhì)檢測(cè)結(jié)果顯示,第二、三次油質(zhì)惡化具有突發(fā)性,而上述4 種常規(guī)漏水情況無法解釋此種現(xiàn)象,故排除油系統(tǒng)有直接進(jìn)水的可能。

3.3 耦合器呼吸器堵塞可能性分析

根據(jù)主給水泵油系統(tǒng)結(jié)構(gòu)布置,進(jìn)入泵軸承室的潤(rùn)滑油在重力作用下,通過傾斜的回油管線回流至耦合器油箱,回油管段的垂直高度約0.2 m,對(duì)應(yīng)壓力約1 kPa。經(jīng)查耦合器呼吸器廠家運(yùn)行維護(hù)手冊(cè),濾芯壓差限制為5 kPa,濾芯為過濾精度3m 的濾紙型濾芯,吸入油氣后極易發(fā)生堵塞。故呼吸器濾芯存在堵塞可能。

同時(shí)濾油期間拆除耦合器箱體側(cè)面盲板和呼吸器濾芯,發(fā)現(xiàn)回油視窗泡沫立即消失,可確認(rèn)耦合器呼吸器濾芯堵塞會(huì)造成油視窗泡沫。

綜合上述分析,初步判斷耦合器呼吸器堵塞可能造成油回路憋壓,后續(xù)油回路堵塞,導(dǎo)致油質(zhì)惡化的機(jī)理分析。

3.4 呼吸器堵塞導(dǎo)致油質(zhì)惡化機(jī)理分析

耦合器呼吸器濾芯堵塞,會(huì)造成進(jìn)入耦合器箱體內(nèi)壓力升高,進(jìn)入箱體的空氣無法正常排出,只能繞道回油管從泵或電機(jī)軸承室呼吸器排出,回油管中空氣逆流會(huì)抑制潤(rùn)滑油的回流,當(dāng)此空氣量達(dá)到一定程度時(shí)會(huì)造成回油不暢,導(dǎo)致空氣與回油充分?jǐn)嚋喍a(chǎn)生大量泡沫。泵回油管線回油示意見圖2。

泡沫的產(chǎn)生極大增加了空氣與潤(rùn)滑油的接觸面積,使得空氣中的水分和顆粒充分進(jìn)入潤(rùn)滑油(相當(dāng)于潤(rùn)滑油對(duì)空氣中的水分和顆粒進(jìn)行了持續(xù)過濾),如此不停累積,會(huì)造成油系統(tǒng)水分和顆粒度上升。

此推論前提是油系統(tǒng)有空氣進(jìn)入,主給水水泵油系統(tǒng)主要通過泵軸承室呼吸器與油封、耦合器呼吸器、電機(jī)軸承室呼吸器與油封等處與大氣連通。

(1)正常運(yùn)行時(shí)泵軸承室呈正壓,軸承室呼吸器處能觀察到有油煙冒出,可排除泵軸承室呼吸器與油封處進(jìn)入空氣的可能。

(2)正常運(yùn)行時(shí)耦合器箱體呼吸器除有持續(xù)油煙冒出,耦合器箱體一般呈微正壓,故可排除其進(jìn)入空氣的可能。

(3)正常運(yùn)行時(shí)電機(jī)內(nèi)部由于冷卻風(fēng)扇向內(nèi)側(cè)吸風(fēng),造成電機(jī)軸承室內(nèi)的空氣從油封環(huán)處被吸入電機(jī)內(nèi)部,導(dǎo)致電機(jī)軸承室內(nèi)部呈微負(fù)壓狀態(tài),使得外部空氣從呼吸器持續(xù)進(jìn)入軸承室內(nèi)部,此時(shí)部分空氣隨回油進(jìn)入耦合器油箱,造成空氣進(jìn)入油系統(tǒng)。

圖2 泵回油管線回油

3.5 停泵后潤(rùn)滑油含水量突增機(jī)理分析

從異常情況對(duì)比可以看出,第一次油質(zhì)惡化處理期間,壓力級(jí)泵回油視窗上壁發(fā)現(xiàn)水滴,且停泵后取樣發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油水含量急劇升高,分析其機(jī)理如下。

耦合器呼吸器堵塞,造成箱體上部的空氣含水量增加,空氣相對(duì)濕度達(dá)到100%,根據(jù)空氣含水量經(jīng)驗(yàn)公式(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓)如下。

式中 Hs——空氣含水量,kg/kg

Ps——某一溫度下水的飽和壓力,Pa

P——當(dāng)?shù)卮髿鈮海s101 kPa

耦合器箱體上部的空氣容積V 約為2 m3,故停泵后耦合器箱體上部空氣可析出的水量M=(Hs1-Hs2)V=0.58 kg。

同時(shí)在壓力級(jí)泵回油視窗可以明顯觀察到,耦合器箱體內(nèi)壁和回油管線上壁已有部分水汽凝結(jié)形成水滴。綜合導(dǎo)致泵停運(yùn)耦合器箱體溫度降低后,空氣中的水大量析出附著在箱體內(nèi)壁,并逐步滴落至潤(rùn)滑油中,造成停泵后潤(rùn)滑油含水量急劇升高。同時(shí)部分水滴積聚在耦合器油箱底部,形成游離水,造成油系統(tǒng)大量進(jìn)水的假象。

3.6 原因分析小結(jié)

通過上述分析,可確認(rèn)耦合器呼吸器堵塞是造成主給水泵油質(zhì)惡化的主要原因。正常情況下進(jìn)入油系統(tǒng)的水分可通過呼吸器持續(xù)排出,呼吸器堵塞造成油箱壓力持續(xù)升高。當(dāng)油箱壓力大到足以克服回油管段重力時(shí),在回油管線形成大量泡沫,泡沫的形成急劇增加空氣中的水和顆粒與油的接觸面積,導(dǎo)致更多水分進(jìn)入油系統(tǒng)且無法從呼吸器有效排出,并持續(xù)累積,最終導(dǎo)致油質(zhì)惡化。具體形成機(jī)理梳理如圖3 所示。

圖3 形成機(jī)理

4 處理方案

電廠主給水泵液力耦合器呼吸器型號(hào)ISDF-230,折疊濾紙式結(jié)構(gòu),過濾精度為3m,濾芯壓差限值為5 kPa,主要用于維持耦合器箱體內(nèi)氣壓與大氣壓的平衡,確保運(yùn)行過程中箱體空氣及時(shí)排出,停泵時(shí)空氣中大型顆粒雜質(zhì)不被吸入。根據(jù)主給水泵油系統(tǒng)結(jié)構(gòu)布置,進(jìn)入泵軸承室的潤(rùn)滑油在重力作用下,通過傾斜的回油管線回流至耦合器油箱,回油管段的垂直高度約0.2 m,對(duì)應(yīng)壓力約2 kPa。耦合器濾芯吸入油氣后極易發(fā)生堵塞,導(dǎo)致排氣阻力過大,無法實(shí)現(xiàn)其正常空氣流通功能。

為確保主給水泵正常運(yùn)行,電廠臨時(shí)拆除耦合器油箱呼吸器濾芯,之后長(zhǎng)期觀察油質(zhì)恢復(fù)正常且保持穩(wěn)定,初步驗(yàn)證上述推論的正確性。

為徹底解決主給水泵濾芯堵塞和油系統(tǒng)油質(zhì)惡化問題,電廠提出技改,更換了呼吸器濾芯。將原過濾精度為3m折疊濾紙型濾芯,更換為過濾精度50m 濾布式濾芯(圖4,安裝結(jié)構(gòu)尺寸不變),以增加防油煙堵塞能力。2016 年,電廠對(duì)液力耦合器呼吸器濾芯實(shí)施技改換型,至今未再出現(xiàn)回油視窗油質(zhì)問題,且取樣水分均保持合格且較低水平。

圖4 呼吸器濾芯

5 結(jié)語

油質(zhì)惡化是電廠轉(zhuǎn)機(jī)設(shè)備油系統(tǒng)的常見問題之一,但是因油箱呼吸器濾芯堵塞導(dǎo)致的潤(rùn)滑油水含量升高的現(xiàn)象,在電廠設(shè)備中尚屬罕見。該問題曾困擾了某電廠長(zhǎng)達(dá)半年之久,即便已鎖定呼吸器濾芯堵塞為主要原因后,仍未敢輕易下定結(jié)論。2016 年,電廠對(duì)呼吸器濾芯進(jìn)行改進(jìn)換型后,進(jìn)行長(zhǎng)達(dá)3年的觀察驗(yàn)證,期間未再出現(xiàn)油質(zhì)惡化問題,充分印證了分析推理的正確性。本文介紹某電廠主給水泵油系統(tǒng)油質(zhì)惡化問題的異常現(xiàn)場(chǎng)、推理過程和處理方案,僅供相關(guān)行業(yè)類似問題分析處理參考借鑒。

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