張 濤
(河鋼股份有限公司承德分公司 河北省釩鈦工程技術(shù)研究中心,河北承德 067002)
河鋼承鋼煉鐵事業(yè)部3#高爐有一次和二次兩個爐前除塵系統(tǒng),擔負著該高爐爐前鐵口、鐵溝及渣溝的粉塵、二氧化硫氣體等煙氣的收集及過濾作用。爐前除塵系統(tǒng)屬于布袋除塵,依靠除塵風機吸風產(chǎn)生的負壓將粉塵、二氧化硫氣體等煙氣收集到布袋,收集到粉倉內(nèi),實現(xiàn)除塵。原設(shè)計這套風機通過高壓軟起啟動高壓電機再通過調(diào)速型力偶合器來調(diào)節(jié)風機速度,高壓電機始終處于全速滿負荷運行,而實際風機不需要最大滿負荷下運行(主要集中在高爐鐵口開口和堵鐵口這兩個時段),大部分時間運行在2轅3 額定負荷段上。這樣,爐前除塵系統(tǒng)高壓電機處于全速滿負荷運行,而通過調(diào)速型力偶合器對風機轉(zhuǎn)速進行微量調(diào)整,產(chǎn)生的多余風量被浪費掉。為此在負荷變小的情況下,需要減小風機風量同時降低高壓電機轉(zhuǎn)速,節(jié)省電能,避免高爐在冶煉鐵水生產(chǎn)中能源的浪費以及生產(chǎn)成本的上升。
雖然早期已經(jīng)設(shè)計應用調(diào)速型液力偶合器來調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,有一定的節(jié)能效果;但是其調(diào)速性較差,始終存在轉(zhuǎn)差率,有轉(zhuǎn)差功率損失;輸出轉(zhuǎn)速始終低于輸入轉(zhuǎn)速,且輸出轉(zhuǎn)速不準確;需要附加冷卻系統(tǒng),增加投資費用和運行費用,使用中冷卻系統(tǒng)頻繁故障,加大維護力度;調(diào)速范圍相對較窄。為此,對該爐前除塵系統(tǒng)進行變頻技術(shù)改造,有很多節(jié)能的空間,能夠在滿足高爐除塵環(huán)保的同時,取得更好的經(jīng)濟效益,節(jié)約更多的電能。
變頻器是一種交流電機控制裝置,其將電壓及頻率恒定的電源轉(zhuǎn)換為電壓及頻率可變的電源。其控制對象為通用交流電機。通用變頻器的基本結(jié)構(gòu):整流器,中間直流環(huán)節(jié),逆變器,控制電路;變頻器的基本結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 變頻器的基本結(jié)構(gòu)
高壓電機變頻節(jié)能用于風機調(diào)速的案例較多。風機定律由風機的相似關(guān)系總結(jié)出來,轉(zhuǎn)速n 與風量Q、壓力P、功率N 之間的相互關(guān)系為:
(1)風量比關(guān)系:Q1/Q2=n1/n2,風量變化與電機轉(zhuǎn)速比的一次方成正比關(guān)系。
(2)風壓比關(guān)系:P1/P2=(n1/n2)2,風壓變化與電機轉(zhuǎn)速比的二次方成正比關(guān)系.
(3)軸功率比關(guān)系:N1/N2=(n1/n2)3,功率變化與電機轉(zhuǎn)速比的三次方成正比關(guān)系。
所以,轉(zhuǎn)速適當調(diào)低,電機功率也將同步降低,同時電機的電能消耗也將降低,這就是變頻調(diào)速的節(jié)能原理。
變頻調(diào)速通過改變電動機工作電源頻率實現(xiàn)改變電機轉(zhuǎn)速的目的,綜合效率較高,是一種高效調(diào)速系統(tǒng)。電機變頻調(diào)速特點如下:
(1)電機綜合效率較高,電機跟隨風機降速后,電流降低,發(fā)熱量降低,最終電機能耗低。
(2)對電機及負載機械實現(xiàn)真正的軟啟動,解決了啟動瞬間電流沖擊問題,實現(xiàn)無級調(diào)速且精度高范圍廣。
(3)與液力偶合器調(diào)速等相比,變頻調(diào)速結(jié)構(gòu)簡單,維護量小,不產(chǎn)生轉(zhuǎn)差率損耗。
(4)安全連鎖功能齊全,具有超溫過熱、限流、限壓,失速、減速再啟動、接地保護,并具有故障記錄和運行記錄及報警顯示,能夠與PLC 系統(tǒng)通信鏈接實現(xiàn)遠程監(jiān)控遠程控制。
(5)智能化水平較高,可以根據(jù)PLC 系統(tǒng)發(fā)出的指令,實時調(diào)整電機轉(zhuǎn)速,同時接受反饋信號可以直接閉環(huán)運行,調(diào)速精度高,滿足工藝控制要求。
由此得知,用于風機調(diào)速最高效最節(jié)能的方式是變頻調(diào)速。
公司在變頻器的選型考察上看中品牌的影響力,經(jīng)過慎重考慮,選擇西門子完美無諧波GEN 系統(tǒng)3 高壓變頻器。
根據(jù)高爐爐前除塵的重要性,采用的變頻控制為一拖一方案,即1 臺變頻器拖動1 臺風機電機。當電機需調(diào)速運行時,首先通過合隔離開關(guān)(QSl、QS2)將變頻器投入到高壓回路,而后合真空斷路器(QF)使變頻器得電并啟動變頻器以驅(qū)動電機,電機通過聯(lián)軸器直接連接除塵風機,而不再通過調(diào)速型液力耦合器這個中間環(huán)節(jié)連接。接線如圖2所示。

圖2 變頻器連接圖
在原來的調(diào)速型液力耦合器調(diào)速時,需要將風機風門開度為零和耦合器開度為零后啟動電機,待電機電流穩(wěn)定后再開啟風門然后調(diào)節(jié)液力耦合器到相應的轉(zhuǎn)速,操作相當復雜。變頻改造后,通過調(diào)整變頻器的頻率完成低速到高速的啟動,運行中的根據(jù)實際需要對風機的調(diào)速,操作非常簡單方便,調(diào)速非常準確快捷。
采用高壓變頻器取代高壓軟啟動器和調(diào)速型液力耦合器后,不但實現(xiàn)風機的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)而且電機速度也可調(diào)低,同時風機控制系統(tǒng)設(shè)備簡單可靠;另外啟動時的緩慢升速過程也使整套風機機械設(shè)備的零部件、密封和軸承等的使用壽命大大延長。最主要的是不用液力耦合器調(diào)速,大大減少機械故障,同時降低了檢修工作強度和維護量。
進行高壓變頻調(diào)速改造后,最重要的是獲得重大的節(jié)電效果。改造前電機電流為176 A;改造后電機電流為130 A 以下甚至更低。風機年總用電量分析:將高爐一二次除塵風機變頻改造投入運行成功后,年節(jié)電量如表1 所示:

表1 變頻前后對照表
2 臺除塵風機經(jīng)過變頻改造后,年節(jié)約用電量為1383.9 萬kW·h,節(jié)電率平均約為32豫。
高壓變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)在除塵風機上的應用,是鋼鐵企業(yè)節(jié)能增效的新亮點、新途徑,對于節(jié)約電能、降低維護費用、簡化工藝操作步驟而言效果非常明顯,能夠為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益。