管文龍,周春榮,馬國興,姜書丹
(1.南方水泥有限公司,浙江 杭州 311100;2.江山南方水泥有限公司,浙江 江山 324103)
江山南方水泥有限公司是國家“一五”時期投資興建的浙江省第一家大型水泥企業,于2007年加入南方水泥,現有2500 t/d和5000 t/d熟料生產線各一條,年產260萬t熟料。
隨著企業的發展,江山本地優質石灰石資源日趨枯竭,公司使用的石灰石大部分外購于玉山,石灰石成本高。為降低石灰石成本,提高企業競爭力,江山南方從2011年開始開發使用用自備北蕉礦石灰石,北蕉礦石灰石具有MgO含量高、CaO含量低的特點,屬于低品位高鎂石灰石。
公司礦區位于江山市大陳鄉早田村坂村。根據1995年的地質勘探報告,礦區擁有劣質石灰石資源量約5340萬t。勘探結果表明,北蕉石灰巖屬水泥原料Ⅱ級品,其他主要化學成分見表1。

表1 北蕉石灰巖化學成分 %
北蕉石灰石CaO含量低,MgO含量高,如單獨作為水泥生產的石灰石原料,不能滿足水泥標準中對MgO含量小于6%的要求,并且會降低水泥熟料的易燒性,熟料28d強度會下降。因此,為保證水泥熟料的質量穩定性,需搭配摻加其他優質的石灰石,調整生料配料方案,保證煅燒的熟料質量符合國家各項要求。
江山南方從2011年開始摻入北蕉石,摻入比例20%左右,熟料MgO含量在2.0%~2.5%左右,熟料3d強度31MPa左右,28d強度60MPa左右。由于外購石灰石資源供應緊張的問題日益突出,2015年開始逐年提高北蕉石灰石使用比例,至2018年,北蕉礦石灰石使用比例達到65%。當熟料MgO含量小于2.5%時,對窯內煅燒和熟料質量沒有大的影響。隨著北蕉礦石灰石使用比例的逐步提高,當熟料MgO含量大于4.0%時,影響較大。
本公司的生產情況證明:MgO在礦物中的固溶總量只能在2.5%左右。適當的MgO含量能降低液相的出現溫度并增加液相量,會降低液相的表面張力,從而促進C2S對CaO的吸收,有利于煅燒。當熟料MgO含量大于4.0%時,熟料液相表面張力大幅度下降,煅燒溫度要比正常溫度低,煅燒范圍要比正常窄,不利于f-CaO的吸收和晶體發育。主要表現在:f-CaO偏高,窯內易長厚窯皮、易結圈,嚴重時會堵塞預熱器。高鎂原料的耐火性差,操作調整頻繁,溫度高易結圈,溫度低影響熟料強度,特別是原料的不穩定給操作帶來很大的困難。
近幾年公司摻加北蕉石比例和熟料MgO的含量和強度變化情況見表2。可見,隨著北蕉石灰石使用量的增加,熟料MgO的含量增加,熟料3d強度基本維持不變,熟料28d強度明顯下降。

表2 熟料MgO的含量和強度
(1)加強北蕉礦石灰石質量管理,提高入磨石灰石質量穩定性。
制定《北蕉礦石灰石質量管理辦法》,規范礦山爆堆巖粉樣取樣方法,增加礦山巖粉樣取樣檢測頻次,并通過礦山實地取樣和進廠單獨破碎后取樣分析,驗證巖粉樣的代表性,做到石灰石進廠質量有準確預判。
(2)加強原料的預均化,提高入窯生料穩定性。主要通過控制石灰石配料庫位,在石灰石配料庫低于8m時,及時進行補送料,減少石灰石在庫內分級對生料成分波動的影響;增加高硅砂巖配料,實現四組份配料,方便中控員調整;加強設備管理,提高堆取料機設備的可靠性,杜絕預均化堆場石灰石定點堆料,提高石灰石均化能力。
采取以上措施后,2019年入磨石灰石CaO含量45.45%,CaO含量標準偏差0.95%,同比下降0.28%,生料率值合格率和熟料率值合格率均有較大改善,為窯的穩定運行和熟料質量提高提供條件。生料和熟料率值合格率數據對比見表3。

表3 生料和熟料率值合格率
當熟料MgO含量大于2.5%時,熟料的易燒性是隨著MgO含量的增加而下降的,當MgO含量大于4.0%時,方鎂石的形成量增加,導致熟料安定性不良的風險增大。因此,除了通過快速冷卻熟料的煅燒方式外,在配料上宜采用降低石灰飽和系數(KH值),適當提高Fe2O3含量、降低鋁氧率的率值控制方案,見表4。

表4 熟料三率值的調整
提高高溫風機轉速,減少窯內還原氣氛,避免窯內出現結圈,造成窯內通風不良,窯內狀況惡化情況的產生。
調整前后熟料質量數據對比見表5。

表5 調整前后熟料質量數據對比
調整后,2019年北蕉石灰石使用比例達到66.43%,大幅降低了石灰石的成本,同時,熟料質量有較大提高,2019年熟料3 d、28 d強度33.7 MPa、58.6 MPa,同比分別提高1.9MPa、1.7MPa。
企業使用低鈣高鎂石灰石時,只要采取適當的配料方案,加強原料質量的過程控制和管理,合理優化操作參數,可以生產優質熟料。