曾建華,趙悅涵,蔡佐君,劉克成
(上海船舶設備研究所,上海 200031)
汽輪機是高速旋轉設備,當機組轉速一旦超過允許的轉速范圍,就會造成設備的嚴重事故。為了防止機組超速產生的嚴重后果,汽輪機須設計超速保護裝置來保護機組的安全。汽輪機的超速保護裝置具有多種不同的結構型式,本文討論的某型汽輪機的超速保護裝置采用超速脫扣的結構,該型汽輪機在連續的超速脫扣試驗中經常出現試驗不成功、超速保護失敗等現象。通過分析其結構,找到試驗失敗的原因,并提出優化改進建議,以提高其可靠性。
圖1給出了該型超速脫扣裝置的連桿結構,圖2給出了危急遮斷器的結構。此種超速脫扣裝置由危急遮斷器及超速脫扣連桿組成,其中連桿機構與機組速關閥的閥桿聯鎖,危急遮斷器則安裝在轉子軸上的垂直孔中。

圖1 超速脫扣連桿簡圖

圖2 危急遮斷器簡圖
速關閥全開后,可被脫扣連桿的結構作用鎖?。磼煦^),從而保證速關閥的可靠打開;當機組一旦發生超速情況時,危急遮斷器中的飛錘在離心力作用下迅速飛出,擊打在脫扣連桿的外側懸臂桿,使圖中連桿順時針轉動,使連桿結構的掛鉤狀態瞬間松脫,速關閥即在速關彈簧的作用下瞬間關閉,達到超速保護的功能和目的。
根據相關圖紙,超速脫扣連桿的掛鉤重疊度約為 2 mm,懸臂連桿與轉子軸外圓面的初始間隙為0.8 mm~1.0 mm。危急遮斷器飛錘的最大飛出位移為 2 mm,實際飛錘飛出撞擊的距離只有1 mm,和2 mm的掛鉤重疊度相差1 mm。理論上,超速脫扣裝置不一定能實現有效脫扣,特別是當機組轉速無限緩慢增加時,客觀上極大削弱了危急遮斷器飛錘的飛出沖擊作用。
該汽輪機在進行超速脫扣試驗時,操作人員有意控制了機組轉速的升速率,轉速上升非常緩慢,當轉速超出機組的超速范圍時,仍未能實現連桿脫扣,即超速保護功能異常。但細究其因,這個現象與上述原因相對,反映了此種超速脫扣裝置的潛在缺陷,進行超速試驗的方法必須有所改進。
另外,連桿裝置掛鉤處的毛刺,稍微增大了掛鉤脫扣所需的沖擊力,非主要原因和必然原因。當然,毛刺情況也不符合零件的加工要求。
對該型汽輪機的超速脫扣裝置,根據圖紙要求,其超速脫扣的轉速范圍為 10 648 r/min~10 658.648 r/min,本文選取n=10 548 r/min作為估算的基準轉速。
當危急遮斷器的飛錘離心力與彈簧預緊力相平衡時,可將此時的機組轉速稱為“飛錘起動轉速”;當轉速超出飛錘起動轉速時,飛錘即加速飛出。機組實際的飛錘起動轉速可在超速脫扣試驗中進行調整,以符合機組超速范圍的要求。根據該型汽輪機零部件的結構數據計算[1],假設飛錘起動轉速為n=10 548 r/min,當n以30 r/s~40 r/s的升速率上升并超過10 548 r/min時,飛錘受到的徑向力瞬間即可達到并超過1.5 N,待飛錘飛出1 mm時,其線速度可達約8 m/s,對超速連桿的瞬間沖擊造成的沖擊力應不小于4 N,對該汽輪機的超速脫扣裝置來說,足以完成連桿的脫扣動作,確保實現超速保護功能[2]。
鑒于該型汽輪機超速脫扣裝置的結構特點、動作原理及存在的缺陷,超速脫扣裝置裝配和試驗應進行下述改進[3]。
1)危急遮斷器的飛錘擊出距離被限制為2 mm,可能不滿足裝配質量較差時的沖擊力需求,應適當增加。
2)超速連桿在制造和裝配時,應特別注意位置精度,確保掛鉤的作用方向通過連桿的轉軸中心,不可誤差過大。
3)超速脫扣試驗為人工模擬機組的飛車過程,從而精細整定機組的超速脫扣轉速。試驗時應小心謹慎,但也應保證機組轉速在超速范圍時的升速率不低于30 r/s~40 r/s,以回避此型裝置的原理缺陷。
該型汽輪機按上述建議進行了現場處理,對脫扣裝置的掛鉤處進行細微修配及去毛刺,然后進行不少于 9次的超速脫扣試驗,并注意保持10 648 r/min附近的轉速升速率為30 r/s~40 r/s,試驗均獲得了成功。
本文對某型汽輪機的超速脫扣裝置的結構特點及工作原理進行介紹,分析了超速脫扣裝置試驗失敗的可能原因,計算了危急遮斷器飛錘的沖擊力。鑒于該型汽輪機超速脫扣裝置的結構特點、動作原理及存在的缺陷,提出了相應的改進措施:
1)適當增加危急遮斷器的飛錘的擊出距離,滿足裝配質量較差時的沖擊力要求。
2)提高超速連桿的位置精度,確保掛鉤的作用方向通過連桿的轉軸中心。
3)超速脫扣的試驗過程中,應保證機組的升速率不低于30 r/s~40 r/s。