艾 舉,陳太康
(海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)
海油建滔化工有限公司年產(chǎn)60 萬噸甲醇裝置采用德國LURGI 工藝,以高含CO2、N2的天然氣為原料生產(chǎn)甲醇,該裝置精餾塔產(chǎn)生的工藝水由工藝水泵P03004A/B 輸送到中壓工藝鍋爐,用于產(chǎn)生工藝蒸汽。因精餾塔產(chǎn)生的所有的工藝冷凝液不必外輸,在裝置內(nèi)完全用作中壓工藝鍋爐給水,用于產(chǎn)生工藝蒸汽,提高了整套裝置的總體經(jīng)濟性,并節(jié)省了用于水處理的化學(xué)藥品,也提高了整套裝置的環(huán)保性。
工藝水泵P03004A/B 為多級離心式泵,共有14級葉輪,由大連蘇爾壽有限公司制造,采用電機驅(qū)動,主要性能如下表1:
2017年8月,年產(chǎn)60萬噸甲醇裝置工藝水泵P03004B 出現(xiàn)出口壓力低、流量不足的現(xiàn)象,該泵在當時工況下,正常工作時的出口壓力為5.1MPa,流量約為13.5t/h,驅(qū)動電機電流為95A,而當時,該泵的出口壓力僅有4.0MPa,流量約為12t/h,驅(qū)動電機電流為110A,泵體振動、溫度正常,軸端密封無明顯泄漏。因工藝水泵P03004B 出口壓力和流量不足,該泵已經(jīng)無法滿足工藝使用要求。
工藝水泵P03004B 在運行過程中出現(xiàn)的主要問題是出口壓力和流量低于正常值,造成多級離心泵出口壓力和流量低的主要原因有:①入口壓力不足;②入口濾網(wǎng)堵塞;③軸端密封泄露;④泵體內(nèi)部口環(huán)脫落;⑤泵體內(nèi)部摩擦嚴重;⑥葉輪或殼體損壞;⑦驅(qū)動電機故障等。
根據(jù)可能的原因,檢修人員對設(shè)備進行排查,檢查工藝水泵P03004B 入口壓力正常,入口濾網(wǎng)清洗干凈,無堵塞;軸端密封無明顯泄漏,設(shè)備盤車靈活,無卡澀,轉(zhuǎn)子與定子之間無摩擦,電機單試正常。結(jié)合工藝水泵P03004B 在運行時驅(qū)動電機電流高于正常運行時電流的現(xiàn)象,說明此時P03004B泵消耗的能量大于正常運行時消耗的能量,在無其他外部故障的情況下,泵做功也應(yīng)多于正常運行時,但出口壓力和流量卻小于正常值,輸出的能量減少,據(jù)此分析,認為泵體內(nèi)部存在高壓側(cè)介質(zhì)回流到低壓側(cè)的現(xiàn)象,從而造成泵體出口壓力低和流量不足,根據(jù)以上分析,決定對工藝水泵P03004B進行整體拆卸檢查。
通過對工藝水泵P03004B 的解體檢查,發(fā)現(xiàn):
1)位于高壓側(cè)軸端的平衡轂表面嚴重腐蝕,最大腐蝕深度9mm,平衡轂直徑55mm,腐蝕寬度29mm,總寬度51mm,腐蝕長度達到總圓周長度的4/5。如圖1所示。

圖1 平衡轂腐蝕情況
2)第14 級(末級)導(dǎo)葉端面整體腐蝕脫落,第12 級、第13級導(dǎo)葉嚴重腐蝕失效。如圖2所示。

圖2 第14級(末級)導(dǎo)葉端面整體腐蝕脫落
3)第14 級泵殼端面多處腐蝕穿孔,最大穿孔尺寸為30mm×20mm,第12級、第13級泵殼端面腐蝕出現(xiàn)較深凹坑,除前4級泵殼外,其他各級泵殼端面也有不同程度的腐蝕,泵殼安裝位置壓力越高,腐蝕越嚴重。如圖3所示。

圖3 第14級泵殼端面多處腐蝕穿孔
4)葉輪與軸無明顯缺陷,泵體兩端封頭、軸承座完好,各位置配合尺寸符合要求。
通過對工藝水泵P03004B 的解體檢查,發(fā)現(xiàn)造成工藝水泵P03004B 出口壓力低、流量不足的根本原因是:第12、13、14級導(dǎo)葉嚴重腐蝕失效,第14級泵殼端面腐蝕穿孔,導(dǎo)致這三級葉輪無法起到提高介質(zhì)流量和壓力的作用,而真正能夠做功的葉輪只有前邊11級,從而造成了工藝水泵P03004B 在電機電流高出正常值的情況下,出口壓力和流量依然無法滿足工藝使用需求。
工藝水泵P03004A/B 作為60萬噸甲醇裝置主流程上重要的兩臺多級離心泵,對裝置的穩(wěn)定運行起著非常重要的作用,在P03004B 泵無法正常使用的情況下,如果P03004A 發(fā)生故障,裝置就將被迫停車。因P03004B 無法正常使用,工藝水泵由一開一備變成了單泵運行,對裝置的安全穩(wěn)定運行產(chǎn)生巨大的隱患,因此,在P03004B 泵無備用泵可換的情況下,需要對其盡快進行修復(fù),使其恢復(fù)性能。
根據(jù)拆卸檢查情況和設(shè)備備件情況,對設(shè)備進行如下修復(fù):
1)對于腐蝕失效的葉輪導(dǎo)葉,以及機封、軸承,和其他輔助密封件,更換新備件;
2)軸、葉輪、軸承座,以及泵體兩側(cè)封頭,外觀檢查良好,尺寸符合要求,無明顯缺陷,繼續(xù)使用;
3)對14級泵殼進行測繪,將腐蝕嚴重的泵殼端面用車床車除,按照切口尺寸及泵殼端面厚度,選用10mm 厚度304不銹鋼板,加工成新的泵殼端面,使用氬弧焊、不銹鋼焊條進行焊接,待焊接后泵殼冷卻后,在車床上去除焊接高點,加工泵殼口環(huán)安裝孔,使用黃銅加工泵殼口環(huán),安裝在泵殼上。如圖4所示;

圖4 修復(fù)后第14級泵殼
4)對第12、13級泵殼端面腐蝕點進行打磨,使用氬弧焊進行補焊,增加腐蝕點強度,防止回裝后短時間內(nèi)發(fā)生腐蝕穿孔。因焊接熱影響,進行局部補強焊接的第12、13級泵殼口環(huán)發(fā)生變形,為保證口環(huán)的配合尺寸,將12、13級泵殼原有的口環(huán)拆除,在車床上將口環(huán)安裝孔車圓,然后根據(jù)車床加工的口環(huán)安裝孔尺寸,使用黃銅加工新的口環(huán),進行回裝;如圖5所示;

圖5 修復(fù)后第13級泵殼
5)對于其他各級腐蝕不嚴重的泵殼端面,在確認不影響使用后,未做處理。
經(jīng)過以上步驟修復(fù)后,對工藝水泵P03004B 進行回裝、試車,設(shè)備一次開車成功,振動、溫度正常,出口壓力、流量均符合工藝要求,驅(qū)動電機電流降低到90A,較P03004A泵電流值低5A,說明修復(fù)后的P03004B 泵效率高于P03004A泵,修復(fù)后的P03004B 泵已能夠滿足工藝使用要求,此次多級離心式工藝水泵修復(fù)工作取得成功。
工藝水泵P03004B 在長期運行中,受到高壓介質(zhì)的不斷沖刷腐蝕,造成高壓側(cè)幾級泵殼和導(dǎo)葉受到嚴重損壞,造成設(shè)備出口流量不足,無法滿足工藝正常使用要求。為使該泵盡快恢復(fù)性能,并投入使用,在泵殼無備件更換的情況下,檢修人員根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)和工作原理,合理制定修復(fù)方案,成功完成了泵殼的修復(fù)工作,使設(shè)備在短時間內(nèi)恢復(fù)性能,重新投入生產(chǎn)使用,為整套裝置的安全穩(wěn)定運行提供了堅實、可靠的保障。