章宇斌
(南京合創工程設計有限公司,江蘇南京 210000)
甲烷氯化物是重要的化工原料,截止至2018年底,其生產能力已達到5870kt[1]。甲烷氯化物除了可作溶劑、脫脂劑、萃取劑等外,還是醫藥中間體、農藥、塑料、有機硅和有機氟等重要產品的生產原料[2]。
氯甲烷(一氯甲烷)是甲烷氯化物系列產品之一,它是生產有機硅的原料,同時也是其他甲烷氯化物生產的中間體。目前國內外氯甲烷的生產基本采用甲醇氫氯化法,該法甲醇總轉化率≥99%。甲醇氫氯化法又分為氣固催化法和氣液催化法。根據下游配套的不同,國內多數甲烷氯化物裝置采用甲醇氣固相催化法生產氯甲烷中間體,供下游使用;大多數有機硅廠則采用氣液相催化法,更高純度的氯甲烷可供下游有機硅裝置使用。
本文針對國內某160kt/a 年甲烷氯化物裝置氯甲烷生產工藝進行分析,通過優化氯甲烷工藝流程,達到節約能耗、降低消耗、減少設備投資及延長裝置使用壽命的目的。
該裝置甲烷氯化物總產能為160kt/a,分四期建設,單線生產能力40kt/a,單線配套氯甲烷生產能力22.5kt/a,采用甲醇氣固相催化,年操作時間為8000h。目前該裝置已建設三期,采用的氯甲烷工藝流程如圖1。
220℃的甲醇蒸汽與過量氯化氫混合后進入固定床反應器,在活性氧化鋁的作用,~300℃、~0.3MPa(G)的條件下,生成氯甲烷和水,該反應為放熱反應,反應熱通過導熱油熱媒移除。反應產物進入激冷塔,塔底產生的21%鹽酸經冷卻后送至中間罐區,塔頂氣相經循環水冷卻后,進入氣液分離器,液相返回激冷塔,氣相經除沫后進入水洗塔。在水洗塔中,除去氯甲烷中的大部分氯化氫,底部產生10%鹽酸,頂部氣相進入堿洗塔,進一步除去氯甲烷中殘余的氯化氫,底部產生的含鹽堿廢水送至污水處理場處理。頂部氯甲烷進入硫酸干燥塔,除去大部分的水、二甲醚及甲醇。干燥采用98%的硫酸,從塔頂加入,塔底送出88%硫酸。干燥后的氯甲烷加壓至0.95MPag,經循環水冷凝、-35℃R22冷凝后送至氯甲烷中間罐緩沖后,再送至下游氯化單元氯甲烷氣化器。
該工藝中,得到的產品純度≥99%,水分≤0.15%,滿足下游工序的需求。
該裝置的原料及輔助材料消耗見表1。

表1 22.5kt/a氯甲烷裝置原輔材料消耗
該裝置公用工程消耗見表2。

表2 22.5kt/a氯甲烷裝置公用工程消耗
注:蒸汽潛熱2104kJ/kg。
該裝置廢液排放見表3。

表3 22.5kt/a氯甲烷裝置廢液排放量
根據該裝置運行情況,氯甲烷產品質量較高,但存在如下問題:
(1)產品質量雖高但酸度及含水量達不到商品級氯甲烷要求,不能作為最終產品外賣。
(2)氯甲烷產品含水率較高,與氯化氫形成的鹽酸對后續工段中設備及管道造成腐蝕較重,影響裝置的連續生產及使用壽命。
(3)需消耗燒堿、工業水,每年產生約4000t 的高含鹽、含堿、含COD 廢水難以處理。
(4)能耗仍存在可優化之處。
針對現有裝置存在的問題,本工藝方案改進著重從降低含水量、降低消耗、減少能耗等方面考慮,工藝改進后的方案見圖2。

圖240 kt/a甲烷氯化物裝置氯甲烷生產工藝流程簡圖(改進后)
與原有工藝流程比較:
(1)取消水洗、堿洗及相關設備;考慮到水洗堿洗主要是除去氯甲烷中的氯化氫,而在甲烷氯化物裝置中,含氯化氫的氯甲烷對后續工藝及最終產品質量并無影響。
(2)增加二級硫酸干燥及配套設備,原硫酸干燥塔改為二級硫酸干燥塔,采用上部泡罩塔板,下部填料的結構。增加一級硫酸干燥塔,采用填料塔型式。
(3)取消氯甲烷壓縮機后的冷卻,深冷及儲存,采用氯甲烷直供后續氯化單元的方式,根據后續單元操作壓力,氯甲烷壓縮機壓力可降至0.85MPag,比原工藝降低0.1MPag,節約電耗。
經過工藝改進后,氯甲烷產品純度≥97%,氯化氫含量約2.5%,水分≤0.01%,仍可滿足下游工段需求。改進后的原料及輔助材料消耗見表4。

表4 22.5kt/a氯甲烷裝置原輔材料消耗(改進后)
改進后的公用工程消耗見表5。:

表5 22.5kt/a氯甲烷裝置公用工程消耗(改進后)
注:由于氯甲烷直供氯化單元,該單元氯甲烷汽器化可取消,蒸汽可減少627.4kg/h,折算至本單元。
此外,由于工藝改進,取消了堿洗,因此整個裝置沒有廢液產生。
通過對工藝改進前后對比分析,結果如下:
1)工藝改進后,產品純度≥97%,氯化氫含量約2.5%,不影響后續氯化工藝及最終產品質量。
2)改進后,增加二級硫酸干燥,含水量小于10×10-6,可減少鹽酸的形成,減小對后續工段設備腐蝕,延遲了設備及裝置使用壽命。
3)輔助材料,公用工程消耗有所減少,詳見表6。:

表6 工藝改進前后輔助材料及公用工程消耗對比表
經上表可知:10%燒堿消耗年減少3012.8t,較原工藝降幅達100%;硫酸消耗年增加72t,較原工藝增加4%;循環水年節約552.6kt,較原工藝減少19.6%;冷量減少1448500.0kcal/h,降幅達100%;低壓蒸汽年減少5019.2t,降幅達58.3%;工業水年節約2520t,降幅達100%,節能效果明顯,年節約運行費用超過150萬。
4)工藝改進后廢液實現零排放,較原工藝減少3902t/a 年。
5)工藝改進后,減少水洗、堿洗、冷凝等相關設備15臺,增加硫酸干燥等相關設備3臺,可降低15%左右的建設投資。
通過對某甲烷氯化物裝置現有氯甲烷工藝分析,對工藝流程進行改進,得到如下結論:
1)經工藝改進,產品純度雖有所降低,但能滿足下游工藝的原料進料要求,不影響后續單元穩定生產及最終產品質量。
2)經工藝改進,產品中含水率大幅降低,減小了可能形成的鹽酸對設備的腐蝕,延長了設備及裝置使用壽命。
3)與原工藝相比,能耗可大幅降低,蒸汽降幅達58.3%,循環水降幅達19.6%,且不用消耗R22冷媒、工業水及燒堿,不產生廢液。
4)取消了部分設備,降低了整個氯甲烷裝置造價。
5)此工藝優化方案切實可行,可應用于甲烷氯化物裝置的氯甲烷生產。