(廣東電網(wǎng)有限責任公司梅州供電局,廣東 梅州 514021)
110 kV某站為戶外敞開式變電站,共2臺主變,110 kV為Ⅰ段母線。主接線圖如圖1所示。
110 kV某站110 kV系統(tǒng)運行方式:#1主變、#2主變正常運行。110 kV華興線、110 kV華汕線正常運行。

圖1 一次主接線圖
2019年11月,某巡維中心值班人員發(fā)現(xiàn)110 kV某站#2主變有載調(diào)壓開關(guān)下方鵝卵石有油漬,通過高處觀察發(fā)現(xiàn)#2主變有載調(diào)壓開關(guān)頂蓋有大片油漬,初步懷疑是#2主變有載調(diào)壓開關(guān)頂蓋滲漏油。
#2主變壓器本體油位異常,現(xiàn)場本體油枕油位表指針指向“0”刻度,后臺有#2主變本體油位異常告警。
此次缺陷的主變廠家是廣州某高壓電器有限公司,型號為SZ10-40000/110,生產(chǎn)日期2009年11月01日,投運日期2009年12月28日。調(diào)壓開關(guān)廠家是MR,型號為VⅢ 350Y-76-10193WR;本體油枕為膠囊式油枕。
一般情況,調(diào)壓開關(guān)油位異常升高主要有以下幾個方面的原因:一是油位表出現(xiàn)故障導致指示油位不準確;二是主變運行環(huán)境溫度驟變升高導致油位因為熱脹冷縮而上升;三是油路被堵塞,出現(xiàn)假油位的現(xiàn)象;四是油箱出現(xiàn)滲漏,導致本體油箱內(nèi)絕緣油滲入到了調(diào)壓開關(guān)切換室內(nèi),從而導致油位升高。
質(zhì)量問題、維護不到位以及密封墊出現(xiàn)老化都有可能使得切換開關(guān)室與本體油箱間出現(xiàn)滲漏點。由于變壓器調(diào)壓過程中的電弧燃燒,產(chǎn)生了H2和C2H2等氣體和污垢,會導致變壓器故障。如果切換開關(guān)室壓力高于本體油箱壓力,氣體和污垢通過滲漏點進入變壓器本體油箱內(nèi),導致變壓器油絕緣強度受到影響。這種情況可對主變本體進行油色譜進行分析,以此結(jié)果來判斷缺陷程度;如果切換開關(guān)室壓力低于本體油箱壓力,則變壓器本體油會進入切換開關(guān)室,從而導致油位升高,所以直接通過調(diào)壓開關(guān)油位的變化可以判斷缺陷情況。綜上所述,結(jié)合色譜分析法和油位變化情況,可以判斷切換開關(guān)室是否有滲漏缺陷。
某站#2主變的投運時間是2009年12月,于2019年底已運行10年。在正常的運行環(huán)境下,有載調(diào)壓開關(guān)的密封膠圈長期處于高溫、高壓環(huán)境,膠圈已老化,密封性能下降。本體油枕油位計檢查發(fā)現(xiàn),浮球材料是不銹鋼焊接而成。變壓器油從焊縫進入浮球內(nèi)部,導致浮球浮力不足,無法帶動連桿動作,指示實際油位。
在某站#2主變的缺陷處理過程中,同時還暴露出以下問題:一是運行年限較長的設(shè)備在膠圈密封處容易出現(xiàn)老化,密封不良,出現(xiàn)滲漏;二是油枕油位計的浮球不是采用一體成型的工藝,是不銹鋼焊接而成。在充油設(shè)備中運行時間長,油容易從焊縫進入浮球內(nèi)部,導致浮球浮力不足,油位指示出錯。
接到缺陷通知后,檢修一班立即安排人員做好準備工作。2019年12月10日到達現(xiàn)場后,通過觀察發(fā)現(xiàn)油漬較多,初步判斷是調(diào)壓開關(guān)頂蓋滲漏油,其滲漏油原因是運行時間長,因自然環(huán)境因素導致密封膠圈老化,導致滲油。
在主變本體瓦斯繼電器排氣口處,對本體油枕進行油位測量。經(jīng)測量,油枕內(nèi)部還有變壓器油,油位不應該為0,初步判斷本體油枕油位表損壞。
根據(jù)以上檢查結(jié)果初步判斷,工作人員對#2主變的2個缺陷進行了進一步地處理。
在正式處理缺陷前需要進行準備工作。先是記錄修前運行的檔位,測量各檔位高壓繞組直流電阻;然后再測量開關(guān)切換波形以及過渡電阻值;最后退出有載重瓦斯出口壓板。
將開關(guān)調(diào)至檢修位置,排清全部開關(guān)油至舊油桶,拆除電動機構(gòu)與開關(guān)水平傳動軸,拆除開關(guān)頭部接地聯(lián)結(jié),做好各部分的定位標識后,松開頭蓋螺絲,拆除頂蓋。對調(diào)壓開關(guān)吊芯檢查,查看是否有內(nèi)部故障導致滲漏油,經(jīng)檢查調(diào)壓開關(guān)本體一切正常。用合格開關(guān)油沖洗油室,并用干凈白布擦凈油室內(nèi)壁。拆除與本體連接的上蓋,檢查本體與上蓋之間的膠圈,上蓋和頂蓋之間的膠圈,發(fā)現(xiàn)兩處的膠圈都老化嚴重,因此決定更換膠圈。復裝與本體相連的上蓋后,對本體油枕膠囊充氮氣至0.03 MPa保持10 h,檢查油室及上蓋是否有滲漏點,發(fā)現(xiàn)無滲漏后復裝調(diào)壓開關(guān),緊固各蓋板后對其注油至適當油位。電動檢查動作是否順暢,操作無異常后,對調(diào)壓開關(guān)油室及其油枕進行熱油循環(huán)1~2 h。恢復原主變相應運行檔位,調(diào)整有載調(diào)壓開關(guān)油枕溫度值油位。在開關(guān)頂蓋排氣塞進行排氣,恢復開關(guān)瓦斯繼電器信號觸點至運行狀態(tài)。
同時需要聯(lián)系試驗班組進行如下的試驗項目,包括各檔位高壓繞組直流電阻;測量繞組所有分接的電壓比;開關(guān)切換波形和過渡電阻值;取開關(guān)油樣化驗,外狀、pH值≥4.2;主變本體及分接開關(guān)絕緣電阻試驗;輔助回路絕緣試驗。其中,具體油實驗項目以及要求見表1。

表1 油實驗項目及要求
本體油枕油位計檢查的準備工作有:退出本體重瓦斯出口保護壓板;打開本體排油閥,將主變本體油位降至油枕以下。
準備工作結(jié)束后,將油位表的二次線拆除,再將油位表與油枕前蓋板的固定螺絲拆除;取出油位表的連桿和浮球,檢查;檢查發(fā)現(xiàn),油位表連桿完好,浮球損壞進油。更換相同型號的油位表浮球,按照拆裝次序復裝油位計。根據(jù)油溫曲線,補充變壓器油至標準油位,檢查后臺信號正常。
1)該類缺陷在較新的設(shè)備中不常見,在老舊設(shè)備中較容易出現(xiàn),因此在今后應密切關(guān)注運行超過10年的注油設(shè)備。
2)在日常巡視及運維過程中應更加注意各法蘭連接處的檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題并向部門反饋。
3)嚴格遵照《電力設(shè)備檢修試驗規(guī)程》中的規(guī)定,對到期檢修的設(shè)備進行相關(guān)項目的檢修,及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。
4)向油位計廠家提議,將油枕油位計的浮球采用一體成型的設(shè)計工藝,避免運行過程中油進入浮球內(nèi)部。
5)加強巡視,做好油位記錄,關(guān)注油位變化,需要密切關(guān)注絕緣油可能的滲漏方向,對出現(xiàn)的異常情況,包括假油位、油位過高、調(diào)壓開關(guān)滲漏油等情況,及時檢測分析,排除危害。
6)注意檢查主變?yōu)V油機工作是否正常。在缺陷消除前,避免對#2主變進行調(diào)壓操作,如果必須進行操作,也盡可能采用投切電容器等方式來操作調(diào)壓,確保安全。
本次針對110 kV主變本體油位異常及有載調(diào)壓開關(guān)的缺陷處理取得了不錯的效果,也為今后處理同類缺陷問題積累了寶貴的經(jīng)驗。油位表出現(xiàn)故障、環(huán)境溫度驟變、油路被堵塞、油箱出現(xiàn)滲漏都會造成油位異常,因此在判斷時,一定要結(jié)合現(xiàn)實情況進行分析處理。在檢測過程中,可以按照先易后難、由簡到繁的檢查順序,在主變本體不放油的情況下先對滲漏油的部位進行檢測處理,有助于處理效率的提升。同樣,在日常的運行維護過程中,同樣要做到仔細、負責,對缺陷現(xiàn)象的發(fā)生保持一定的敏感,尤其是對老舊設(shè)備,要及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。