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淺析發(fā)電機(jī)氫氣濕度高的處理措施

2020-05-20 09:44:48
技術(shù)與市場(chǎng) 2020年5期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

(深能合和電力(河源)有限公司,廣東 河源 517000)

1 設(shè)備概況

某燃煤電廠發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)配備一臺(tái)XFG-1F吸附式氫氣干燥器。通過(guò)氫氣干燥器的運(yùn)行,可以連續(xù)排出發(fā)電機(jī)機(jī)內(nèi)氫氣所含有的水分,從而達(dá)到降低氫氣濕度的作用。干燥器由2個(gè)干燥塔組成,塔內(nèi)裝填有高性能干燥劑和加熱元件,一個(gè)工作時(shí),另一個(gè)加熱再生。每個(gè)塔內(nèi)都裝有1臺(tái)循環(huán)風(fēng)機(jī),連續(xù)工作。工作塔內(nèi)的風(fēng)機(jī)用以加大氣體循環(huán)量并使氣體在干燥劑內(nèi)分布均勻;再生塔內(nèi)的風(fēng)機(jī)用以循環(huán)再生氣體,迫使再生氣體經(jīng)過(guò)冷凝器、氣水分離器等,使干燥劑內(nèi)吸附的水分分離出來(lái)。氫氣濕度高,既不安全也不經(jīng)濟(jì),一方面,由于氫氣中濕度大、水分大,使氣體密度增大,增加了發(fā)電機(jī)通風(fēng)損耗,降低了發(fā)電機(jī)的運(yùn)行效率。另一方面,氫氣濕度越大,氫氣中水分越大,氣體的介電強(qiáng)度越低,定子繞組受潮,降低絕緣電阻,從而降低了絕緣表面放電電壓,容易發(fā)生閃絡(luò)和絕緣擊穿事故,氫氣濕度高也會(huì)造成發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕。發(fā)電機(jī)說(shuō)明書中要求發(fā)電機(jī)氫氣濕度應(yīng)在-25 ℃~-5 ℃。

2 故障分析

某廠#2發(fā)電機(jī)氫氣濕度高于-5 ℃,查閱曲線發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)氫氣濕度為緩慢上升。發(fā)電機(jī)氫氣濕度高主要有以下幾個(gè)原因:制氫站來(lái)氫濕度大,且超過(guò)氫氣干燥器的正常處理能力。由于該廠2臺(tái)機(jī)組補(bǔ)氫來(lái)源都是一樣的,而#1發(fā)電機(jī)氫氣濕度正常,可排除氫站來(lái)氫濕度大的原因。由于氫氣與密封油系統(tǒng)直接接觸,如果密封油帶水過(guò)大,也會(huì)導(dǎo)致氫氣濕度高,近段時(shí)間密封油系統(tǒng)運(yùn)行正常,并沒(méi)有密封油帶水的情況出現(xiàn)。另外一種可能,是氫氣干燥器不能正常除濕,水份一直存在于發(fā)電機(jī)氫氣中。

為確認(rèn)氫氣干燥器故障原因,進(jìn)行了如下工作:確認(rèn)吸附塔內(nèi)的氫氣干燥劑是新更換,遠(yuǎn)未達(dá)到3年的使用壽命,氫氣干燥劑失效的可能性不大。檢查氫氣干燥器吸濕塔和再生塔自動(dòng)正常切換,且再生塔加熱溫度在正常范圍之內(nèi),排除加熱器故障。考慮干燥器再生流量過(guò)大,氫氣中的水分冷凝效果會(huì)變差,無(wú)法排出干燥劑中的水分,減小氫氣干燥器再生流量控制閥開(kāi)度,觀察1個(gè)循環(huán)周期,發(fā)現(xiàn)氫氣濕度無(wú)明顯變化。氫氣干燥器自動(dòng)疏水閥檢查,就地檢查自動(dòng)疏水閥底部沒(méi)有水流痕跡,檢查發(fā)現(xiàn)自動(dòng)疏水閥浮球有輕微銹蝕卡澀現(xiàn)場(chǎng)。清理后灌入自來(lái)水試驗(yàn),確認(rèn)疏水閥可自動(dòng)疏水,將自動(dòng)疏水閥回裝后,檢查發(fā)電機(jī)氫氣濕度無(wú)明顯好轉(zhuǎn)。檢查氫氣干燥器冷卻器,開(kāi)啟冷卻器冷卻水回水管路疏水門W3,水流較大,但水溫較高,明顯高于冷卻器出口門W2后水管溫度,可判斷W3處的水流是由開(kāi)式水母管回流而來(lái),而不是氫氣干燥器冷卻器出口來(lái)的水。檢查冷卻器入口門W1與出口門W2之間溫度較高,比入口門W1前管道和出口門W2后管道都高,判斷冷卻器內(nèi)部的冷卻水是不流動(dòng)的死水,在氫氣的持續(xù)加熱下溫度升高,冷卻器前后水管沒(méi)有氫氣加熱,溫度會(huì)低一些。而冷卻器冷卻水不流動(dòng)的原因,一定是冷卻水管或者冷卻器堵塞。

3 故障處理

1)清理干燥器冷卻器,拆開(kāi)入口門W1后法蘭,開(kāi)啟出口門W2對(duì)冷卻器進(jìn)行反沖洗,水較渾濁且有鐵銹等雜質(zhì),但水流暢通,說(shuō)明冷卻器內(nèi)部沒(méi)有堵塞,清理完畢關(guān)閉出口門W2。

2)開(kāi)啟冷卻器入口門W1,檢查法蘭拆開(kāi)處無(wú)水流出,用銅扳手敲擊入口門W1前管道,法蘭處仍沒(méi)有水流。在入口門W1后安裝臨時(shí)管道,連接氮?dú)馄浚玫獨(dú)夥创道鋮s水入口管道,逐步提高氮?dú)鈮毫χ?.8 MPa,檢查冷卻水管依然堵塞。由于冷卻水管與氫冷器開(kāi)式水回水管連接,無(wú)法隔離,需等待停機(jī)處理。

3)由于堵塞水管暫無(wú)法處理,為保證氫氣濕度,需使用臨時(shí)措施保證干燥劑再生效果(見(jiàn)圖1)。

圖1 臨時(shí)措施示意圖

(1)關(guān)閉氫氣干燥器冷卻器開(kāi)式水入口門W1。

(2)拆開(kāi)氫氣干燥器冷卻器開(kāi)式水入口門W1后法蘭,將冷卻器側(cè)法蘭通過(guò)臨時(shí)管接至排水槽。

(3)通過(guò)開(kāi)啟氫氣干燥器冷卻器開(kāi)式水出口門W2,冷卻水倒流至冷卻器后,進(jìn)入臨時(shí)管排水至排水槽。

(4)由于所用的冷卻水為氫冷器回水管上的開(kāi)式水,有一定的水溫,如果氫氣濕度仍不滿足要求,需更換其他合適的水源。

4)機(jī)組停機(jī)檢修時(shí),割開(kāi)氫氣干燥器冷卻器開(kāi)式水入口管,發(fā)現(xiàn)管子堵塞嚴(yán)重,無(wú)法疏通,更換管子。

4 分析及總結(jié)

經(jīng)觀察,采取臨時(shí)措施后,經(jīng)過(guò)1個(gè)再生周期后,#2發(fā)電機(jī)氫氣濕度明顯下降,氫氣濕度穩(wěn)定在-10 ℃附近,使用氫冷器回水管上的冷卻水也能滿足氫氣干燥器的再生要求。

對(duì)換下來(lái)的堵塞管子分段割開(kāi),確定堵塞位置在管路本身的焊口處,管子焊口外表面處能看到焊口后有較大位置的錯(cuò)口,見(jiàn)圖1所示。管子尺寸為25 mm×3 mm的碳鋼管,管子內(nèi)徑較小,而焊口位置錯(cuò)口量較大,進(jìn)一步減小了管道的流通面積,如果由于系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)改變導(dǎo)致水流速度變慢,開(kāi)式水中雜質(zhì)容易在焊縫錯(cuò)口處沉積,再加上管道為碳鋼材質(zhì),管道內(nèi)壁已吸附有一定程度的雜質(zhì),日積月累下整個(gè)管子就被完全堵塞,冷卻水無(wú)法通流。

針對(duì)本次故障,提出以下改進(jìn)措施:一是保證循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)正常投運(yùn),確保開(kāi)式水水質(zhì)干凈;二是加強(qiáng)管道焊接質(zhì)量驗(yàn)收,確保管道焊口無(wú)錯(cuò)口,也可考慮將冷卻水管更換為不銹鋼管;三是增加氫氣干燥器冷卻器每半年清理一次的定維工作,由于氫氣干燥器冷卻器冷卻水走向呈U型布置,雜質(zhì)容易在U型底部位置沉積,通過(guò)定期清理雜質(zhì),保證水流速度,降低管道堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。

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