(深能合和電力(河源)有限公司,廣東 河源 517000)
某燃煤電廠發電機氫氣系統配備一臺XFG-1F吸附式氫氣干燥器。通過氫氣干燥器的運行,可以連續排出發電機機內氫氣所含有的水分,從而達到降低氫氣濕度的作用。干燥器由2個干燥塔組成,塔內裝填有高性能干燥劑和加熱元件,一個工作時,另一個加熱再生。每個塔內都裝有1臺循環風機,連續工作。工作塔內的風機用以加大氣體循環量并使氣體在干燥劑內分布均勻;再生塔內的風機用以循環再生氣體,迫使再生氣體經過冷凝器、氣水分離器等,使干燥劑內吸附的水分分離出來。氫氣濕度高,既不安全也不經濟,一方面,由于氫氣中濕度大、水分大,使氣體密度增大,增加了發電機通風損耗,降低了發電機的運行效率。另一方面,氫氣濕度越大,氫氣中水分越大,氣體的介電強度越低,定子繞組受潮,降低絕緣電阻,從而降低了絕緣表面放電電壓,容易發生閃絡和絕緣擊穿事故,氫氣濕度高也會造成發電機轉子護環產生應力腐蝕。發電機說明書中要求發電機氫氣濕度應在-25 ℃~-5 ℃。
某廠#2發電機氫氣濕度高于-5 ℃,查閱曲線發現發電機氫氣濕度為緩慢上升。發電機氫氣濕度高主要有以下幾個原因:制氫站來氫濕度大,且超過氫氣干燥器的正常處理能力。由于該廠2臺機組補氫來源都是一樣的,而#1發電機氫氣濕度正常,可排除氫站來氫濕度大的原因。由于氫氣與密封油系統直接接觸,如果密封油帶水過大,也會導致氫氣濕度高,近段時間密封油系統運行正常,并沒有密封油帶水的情況出現。另外一種可能,是氫氣干燥器不能正常除濕,水份一直存在于發電機氫氣中。
為確認氫氣干燥器故障原因,進行了如下工作:確認吸附塔內的氫氣干燥劑是新更換,遠未達到3年的使用壽命,氫氣干燥劑失效的可能性不大。檢查氫氣干燥器吸濕塔和再生塔自動正常切換,且再生塔加熱溫度在正常范圍之內,排除加熱器故障。考慮干燥器再生流量過大,氫氣中的水分冷凝效果會變差,無法排出干燥劑中的水分,減小氫氣干燥器再生流量控制閥開度,觀察1個循環周期,發現氫氣濕度無明顯變化。氫氣干燥器自動疏水閥檢查,就地檢查自動疏水閥底部沒有水流痕跡,檢查發現自動疏水閥浮球有輕微銹蝕卡澀現場。清理后灌入自來水試驗,確認疏水閥可自動疏水,將自動疏水閥回裝后,檢查發電機氫氣濕度無明顯好轉。檢查氫氣干燥器冷卻器,開啟冷卻器冷卻水回水管路疏水門W3,水流較大,但水溫較高,明顯高于冷卻器出口門W2后水管溫度,可判斷W3處的水流是由開式水母管回流而來,而不是氫氣干燥器冷卻器出口來的水。檢查冷卻器入口門W1與出口門W2之間溫度較高,比入口門W1前管道和出口門W2后管道都高,判斷冷卻器內部的冷卻水是不流動的死水,在氫氣的持續加熱下溫度升高,冷卻器前后水管沒有氫氣加熱,溫度會低一些。而冷卻器冷卻水不流動的原因,一定是冷卻水管或者冷卻器堵塞。
1)清理干燥器冷卻器,拆開入口門W1后法蘭,開啟出口門W2對冷卻器進行反沖洗,水較渾濁且有鐵銹等雜質,但水流暢通,說明冷卻器內部沒有堵塞,清理完畢關閉出口門W2。
2)開啟冷卻器入口門W1,檢查法蘭拆開處無水流出,用銅扳手敲擊入口門W1前管道,法蘭處仍沒有水流。在入口門W1后安裝臨時管道,連接氮氣瓶,用氮氣反吹冷卻水入口管道,逐步提高氮氣壓力至1.8 MPa,檢查冷卻水管依然堵塞。由于冷卻水管與氫冷器開式水回水管連接,無法隔離,需等待停機處理。
3)由于堵塞水管暫無法處理,為保證氫氣濕度,需使用臨時措施保證干燥劑再生效果(見圖1)。

圖1 臨時措施示意圖
(1)關閉氫氣干燥器冷卻器開式水入口門W1。
(2)拆開氫氣干燥器冷卻器開式水入口門W1后法蘭,將冷卻器側法蘭通過臨時管接至排水槽。
(3)通過開啟氫氣干燥器冷卻器開式水出口門W2,冷卻水倒流至冷卻器后,進入臨時管排水至排水槽。
(4)由于所用的冷卻水為氫冷器回水管上的開式水,有一定的水溫,如果氫氣濕度仍不滿足要求,需更換其他合適的水源。
4)機組停機檢修時,割開氫氣干燥器冷卻器開式水入口管,發現管子堵塞嚴重,無法疏通,更換管子。
經觀察,采取臨時措施后,經過1個再生周期后,#2發電機氫氣濕度明顯下降,氫氣濕度穩定在-10 ℃附近,使用氫冷器回水管上的冷卻水也能滿足氫氣干燥器的再生要求。
對換下來的堵塞管子分段割開,確定堵塞位置在管路本身的焊口處,管子焊口外表面處能看到焊口后有較大位置的錯口,見圖1所示。管子尺寸為25 mm×3 mm的碳鋼管,管子內徑較小,而焊口位置錯口量較大,進一步減小了管道的流通面積,如果由于系統運行狀態改變導致水流速度變慢,開式水中雜質容易在焊縫錯口處沉積,再加上管道為碳鋼材質,管道內壁已吸附有一定程度的雜質,日積月累下整個管子就被完全堵塞,冷卻水無法通流。
針對本次故障,提出以下改進措施:一是保證循環水旋轉濾網正常投運,確保開式水水質干凈;二是加強管道焊接質量驗收,確保管道焊口無錯口,也可考慮將冷卻水管更換為不銹鋼管;三是增加氫氣干燥器冷卻器每半年清理一次的定維工作,由于氫氣干燥器冷卻器冷卻水走向呈U型布置,雜質容易在U型底部位置沉積,通過定期清理雜質,保證水流速度,降低管道堵塞的風險。