高楠楠
(同煤集團四老溝礦,山西 大同 037028)
四老溝礦,設計能力為300萬噸/年,屬低瓦斯礦井。根據(jù)礦井煤層自然發(fā)火傾向性鑒定結果可知,四老溝礦首采的石炭二疊系3-5#煤層為自燃煤層,煤層自然發(fā)火期最短為85天。由于礦井采用綜采低位放頂煤的綜合機械化采煤工藝開采工作面,致使采空區(qū)留有大量的遺煤,存在遺煤自然發(fā)火隱患。四老溝礦3-5#層8106工作面設計長度904/1016 m,傾向長度200 m,平均煤層厚度為7.22 m,煤層傾角2°~9°。8106工作面因頂板較差、周期來壓頻繁和夾矸影響導致推進緩慢,工作面采空區(qū)CO濃度呈上升趨勢,工作面采空區(qū)存在自然發(fā)火嚴重隱患,為控制采空區(qū)CO濃度上升趨勢,四老溝礦制定了專項治理方案和措施,使采空區(qū)CO濃度上升的隱患得到有效控制。
通過連續(xù)觀察8106工作面回風流氣體變化情況,比對采空區(qū)氣體化驗分析結果,發(fā)現(xiàn)8106工作面回風流一氧化碳氣體濃度在2019年4月1日至5月2日期間逐漸上升,最大為29 ppm,采空區(qū)CO氣體濃度在這個期間內(nèi)同樣逐漸升高,最大為237 ppm(見表1、圖1)。根據(jù)煤層氣體產(chǎn)物與溫度的量化關系,可確定采空區(qū)遺煤已經(jīng)發(fā)生劇烈氧化反應,其溫度已經(jīng)達到了100℃左右,即將達到煤層自然發(fā)火的拐點,因此必須采取措施抑制煤層的劇烈氧化。
四老溝礦8106工作面2019年3月份推進41 m,2019年4月份推進33 m,工作面頂板較差、周期來壓頻繁及夾矸影響導致工作面推進緩慢,同時采空區(qū)進、回風側冒落不好,漏風嚴重,可以確定這是造成這次采空區(qū)自然發(fā)火的主要原因。

表1 四老溝礦8106工作面防滅火情況表(部分)

圖1 8106工作面回風流及采空區(qū)CO濃度變化統(tǒng)計
根據(jù)以上分析,采空區(qū)目前已經(jīng)存在劇烈氧化的浮煤,而且高溫浮煤的位置位于采空區(qū)氧化帶較深處,根據(jù)8106工作面進回風側氣體情況及采空區(qū)30 m和60 m處束管監(jiān)測CO氣體濃度數(shù)據(jù)析可確定采空區(qū)的高溫點位于采空區(qū)40~60 m的氧化帶,因此必須迅速將采空區(qū)氧化帶的氧濃度降到7%以下,才能達到抑制采空區(qū)浮煤的繼續(xù)氧化的目的。所以,8106工作面采取的主要防火策略為:加強采空區(qū)的堵漏風;加大采空區(qū)氧化帶進風側注氮流量。
通過每天對采空區(qū)進行堵漏減少采空區(qū)的漏風,具體措施為:
(1)每天在工作面上、下隅角壘珍珠巖絲袋或粉煤灰絲袋,對工作面上、下隅角進行堵漏風。
(2)因8106工作面采空區(qū)的回風側冒落不好,每天將采空區(qū)回風側未冒落空間用珍珠巖絲袋充填,防止采空區(qū)回風側的大量漏風。
在封堵過程中,根據(jù)現(xiàn)場實際情況發(fā)現(xiàn)了采用珍珠巖粉堵漏風效果最好,珍珠巖粉為輕型堵漏材料,每立方米僅重170 kg,在施工時1個工人可以手提兩袋進行壘墻,減輕工人勞動強度。珍珠巖粉成本較低,每立方米不到200元,從運費和施工費綜合計算,實際上比粉煤灰還便宜。由于容易施工,可以大大縮短在采空區(qū)的壘墻時間,有利于施工安全。
通過調(diào)整工作面的通風方式及進、回風順槽的風量來減少采空區(qū)的漏風,具體采取的措施為:
(1)減小8106工作面的風量,將8106工作面風量調(diào)整至正常風量的50%。
(2)目前工作面的一進兩回的通風方式造成了工作面采空區(qū)的大量漏風,由于采空區(qū)瓦斯涌出量不大,因此可以封閉瓦斯排風巷,工作面實施一進一回的U型通風。
(3)通過減少工作面的進、回風壓差來減少工作面采空區(qū)的漏風。工作面實施開區(qū)均壓通風。在8106工作面回風順槽附近的進風聯(lián)絡巷設置1臺2×30 kW的局扇,將局扇風筒拉到工作面上隅角前2~5 m處,用局扇向8106工作面回風順槽供風,保證風量為200 m3/min,進風順槽風量保持在700 m3/min左右,回風順槽風量可達到900 m3/min,這樣可減少工作面的進風量,從而減少采空區(qū)的漏風(見圖2)。采用這種通風方式還可以解決工作面下隅角缺氧,為工人創(chuàng)造一個好的作業(yè)環(huán)境。

圖2 8106工作面開區(qū)均壓通風系統(tǒng)
(1)注氮技術參數(shù)
a、氮氣純度及惰化指標
根據(jù)煤礦安全規(guī)程,采空區(qū)防火注氮的氮氣純度定為≥97%,采空區(qū)氧化帶防火惰化指標為O2濃度為≤7%。
b、注氮流量
采空區(qū)合理的防滅火注氮流量根據(jù)理論計算和礦井工作面防滅火注氮實踐考察而確定。根據(jù)氧含量計算防火注氮流量:

式中:Q0為采空區(qū)氧化帶內(nèi)漏風量,工作面風量為800 m3/min,取Q0為8 m3/min;C1為采空區(qū)內(nèi)氧化帶平均氧含量,取為15%;C2為采空區(qū)氧化帶防火惰化指標,取為7%;Cn為注氮防火時氮氣純度,取為98%;k為輸?shù)苈窊p失系數(shù),為1.1~1.2,取為1.1r為煤層自然發(fā)火期,1~3個月為1.1故取為1.1;e為防滅火用途,防火取1,抑制高溫浮煤自燃取為3。

根據(jù)氧含量計算四老溝礦防火注氮流量為2787 m3/h,抑制采空區(qū)高溫浮煤自燃所需注氮流量取為2800 m3/h。
(2)氮氣防滅火系統(tǒng)
礦井的氮氣防滅火系統(tǒng)由制氮機、輸?shù)苈泛筒煽諈^(qū)埋管組成。目前礦井共有井下制氮機1臺,流量為1000 m3/h,實際產(chǎn)氮氣流量為750 m3/h;在地面有流量為2300 m3/h地面制氮機2臺,實際供氮能力為2088 m3/h。地面制氮機和井下制氮機全運轉,可向采空區(qū)注入2800 m3/h流量氮氣,可以滿足工作面采空區(qū)抑制高溫浮煤自燃的需要。
(3)輸?shù)苈芳白⒌攸c
a、輸?shù)苈?/p>
①礦井的地面輸?shù)苈分鞴苓x取為Φ219 mm的無鏠鋼管1趟。
②井下制氮機的輸?shù)苈愤x直徑為Φ108 mm無鏠鋼管1趟。
b、注氮地點
氮氣由采空區(qū)進風側氧化帶注入,可以由進風向回風擴散,隋化整個氧化帶,不留死角,起到好的防火效果。目前礦井在采空區(qū)60 m處有注氮埋管1趟,如果將2800 m3/h的氮氣全部從此處注入,則形成瓶徑效應,阻力太大,不能將全部氮氣有效注入采空區(qū),因此還必須增加采空區(qū)的注氮氣地點,采取的方法為:工作面每推進20 m,都必須在下隅角埋設Φ108 mm鋼管一趟,同時注氮的埋管為下隅角以里20 m、40 m、60 m處3趟管路同時注氮氣,一直注到80 m時則斷掉此注氮埋管。
為實現(xiàn)對采空區(qū)遺煤進行降溫阻化,在進行汽霧阻化措施的基礎上,對頂抽巷后方遺煤實施阻化劑溶液灌注。8106頂抽巷通向采空區(qū)方向為下山巷道,通過鉆孔灌注使之自流進入采空區(qū)。
在回風順槽里程340 m處施工鉆孔并套管,鉆孔直徑為Φ50 mm,打通8106頂抽巷煤壁后將管路與鉆孔之間間隙封嚴實,于鉆孔處回風順槽中設置阻化劑液箱和泵站,每天檢修班對頂抽巷灌注阻化劑溶液,生產(chǎn)班對頂抽巷灌水。工作面頂抽巷每天阻化劑灌注劑量不低于650 kg(見圖3)。

圖3 8106工作面瓦斯排放巷阻化劑灌注系統(tǒng)
8106工作面在2019年5月1日開始實施上述措施,2019年5月16~20日連續(xù)5天對8106工作面采空區(qū)和回風流氣體采樣化驗,采空區(qū)20~100 m處氧氣濃度已降至5%以下,采空區(qū)一氧化碳濃度穩(wěn)定在30 ppm以下,回風流一氧化碳濃度穩(wěn)定在10 ppm以下,表明采空區(qū)一氧化碳上升的隱患得到有效控制。
通過綜合采取采空區(qū)堵漏風、改變工作面通風方式及風量、科學加大采空區(qū)注氮量、瓦斯排放巷鉆孔注阻化劑等措施后,8106工作面采空區(qū)遺煤氧化自燃的隱患得到了有效控制,解決了工作面推進緩慢期間采空區(qū)遺煤自然發(fā)火問題,保障了正常生產(chǎn),避免了因采空區(qū)自然發(fā)火而使工作面設備被封閉的損失,取得了極大的經(jīng)濟效益和社會效益,并為大同礦區(qū)石炭二疊系綜放工作面的安全生產(chǎn)積累了寶貴經(jīng)驗,所以推廣應用前景非常廣闊。