石 強
(潞安集團高河能源有限公司,山西 長治 046000)
水文觀測鉆孔在礦井防治水工作中具重要作用,如其出現破碎涌水,會給礦井安全生產帶來嚴重威脅。廣大防治水專業技術人員結合礦井涌水鉆孔的實際情況,對鉆孔封堵進行了研究,靳子棟[1]針對峰峰礦區高水壓大流量鉆孔的封堵進行了研究,總結了高水壓、大流量鉆孔施工及封堵技術;白利明[2]提出適合井下帶壓水文鉆孔的封堵治理方案;王卓[3]制作了出水鉆孔封孔裝置,利用水泥漿和骨料結合間歇注入的方式,成功封堵了該鉆孔;高春芳和李沖[4]采取“三步走”的封堵方案對出水鉆孔實現了封堵,封堵率達到100%。
高河礦奧灰水文觀測1#鉆孔位于+450 m水平東翼進風大巷內,自2010年9月28日開始施工,于2010年10月27日竣工。鉆孔孔深466.5 m;一開孔徑Ф159 mm,下入Ф146 mm套管20 m;二開孔徑Ф133 mm,下入Ф127 mm套管84 m,固管注水泥1.5 t;三開孔徑Ф113 mm,下入Ф108 mm套管150 m,固管注水泥2.5 t;換徑Ф94 mm至終孔466.5 m,為裸孔。
2019年9月3日,該水文觀測孔附近E1306巷段向工作面輔設回填,輸送管路Ф325 mm×25 mm耐壓實驗時,發生縱向應力集中,微彎曲點心薄弱截面破斷,應力釋放徑向強大的瞬間爆射力,直接巧合摧毀間距約200 mm的奧灰水文觀測1#鉆孔連接口,可控閘閥、三通明顯向幫側傾斜,連接口絲扣斷裂,孔內水直接涌出,根據現場測量漏水量為8 m3/h,鉆孔出水量為45 m3/h,水壓1.6 MPa。
通過現場勘查需解決以下問題:①孔口封堵設施達到承載壓力的3.5倍;②各級套管環狀間隙涌漏水需徹底封堵;③封堵期間,需控制漿液向通道內擴散,最大限度地減低污染。
奧灰水觀測鉆孔封堵施工順序為:①孔口地面處理;②截取套管安裝閥門;③安裝孔口安全倉及注漿系統;④鉆孔探查、觀察孔內情況;⑤孔內下入止水器;⑥鉆孔注漿;⑦孔口回填,見圖1。

圖1 封堵施工方案剖面
具體施工方法步驟如下:
(1)采用袖珍式高精度可視探測儀,探查鉆孔內情況。
(2)圍繞奧灰水文觀測1#鉆孔,開挖長1.2 m、寬0.9 m、高0.3 m的施工坑,查看奧灰水文觀測1#鉆孔涌漏水的具體狀況。
(3)取下孔口閥門,將孔口打開,放水降低水壓;利用割管器將孔口切取相對平面且達到封閉要求,安裝閥門,孔內出水流經距孔口30 m處堵水墻(長4.5 m×高1 m×寬0.3 m),由其下方兩趟4寸排水管排入東輔大巷排水溝,自流進入中央水倉,預計最大涌水量45 m3/h。
(4)安裝孔口注漿系統,并測試符合注漿封孔要求。
(5)安裝孔口安全倉,將安全倉安裝在閥門上部,并安裝進入奧灰50 m段的Φ90 mm止水器,連接止水輸入管,(止水輸入管為Φ10 mm鋼管;Φ90 mm止水器材質為鋁合金、長1.5 m、重量15 kg,抗壓10 MPa),并打開閥門及安全倉,利用手動調直下管器,將連接好止水輸入管的止水器下入套管內;之后關閉安全倉,使止水輸入管和鉆孔達到密封效果,然后進行孔內懸空止水封堵。
(6)進行止水器上部50 m段高的注漿充填,待凝固達到預期效果及側壓滿足上部段的注漿要求,進行孔底上翻注漿模式。
(7)待漿液進入孔口再進行孔口高壓向內壓入模式。
(8)漿液飽和密實,直達孔口并符合要求,進行漿液凝固后的測試,測試壓力達到水壓的3倍,即9 MPa。
(9)封堵注漿結束,拆除無關設備,坑道回填。
每次注漿前需進行壓水試驗,在通道正常的情況下,注漿應依據,先稀后稠再稀的原則,后期采用純水泥漿液,特殊情況下結合細微的變化調整;注漿結束4小時后進行壓力測試,壓力瞬間上升說明注漿成功,間隙上部沒有空隙;注漿結束4小時壓力測試達不到要求,進行二次補注漿。
二次補注漿工藝如下:在水泥漿中按比例加入5‰的膨脹劑,首次注漿達到6.0 MPa后凝固30 min再次注漿,如果壓力瞬間達到6.0 MPa即可停止注漿,或壓力緩慢上升,壓力達到6.0 MPa時停止注漿;凝固60 min后再次注漿,如果壓力瞬間達到6.0 MPa即可停止注漿,或壓力緩慢上升,壓力達到6.0 MPa時停止注漿,凝固120 min后再次注漿;若壓力無法瞬間達到6.0 MPa,繼續凝固120 min,再次注漿直到注漿壓力能夠瞬間上升至6.0 MPa。
采用以雙液漿、水泥、水玻璃或水泥添加劑混合漿,必要時實施化學漿液;采用孔口壓注方式。
在注漿過程中出現漏漿時,可采用間歇注漿的方式,利用漿液自身凝固對一些細小的漏漿通道進行封堵;漏漿較大時,可在水泥漿內添加0.3‰~5‰的水泥快速沉降聚凝劑,或者3‰~5‰的膨脹劑,以在短時間內封堵漏漿通道;漏漿嚴重無法有效封堵時,也可采用化學漿液進行封堵。
(1)注漿過程需安排專人進行安全觀察。在注漿過程中對注漿管路、注漿區頂板、底板及兩幫進行觀測,發現問題應及時停止注漿施工,并放漿泄壓;且觀察人員需與孔口注漿人員保持聯系,時刻掌握注漿情況。
(2)注漿過程中需對孔口注漿管路進行固定,并且禁止人員在孔口管正對方向進行站立、走動;注漿施工過程中,注漿泵等設備的操作人員不得離開各自崗位。
(3)注漿閥門需滿足注漿壓力需要,使用后要進行及時清理和保養;注漿施工中注漿閥門應處于良好狀態,出現損傷滲漏時禁止使用;且其密封墊也應滿足相關技術要求。
通過對破損鉆孔涌水情況分析,采用以上封堵技術方案對奧灰水文觀測1#鉆孔進行了封堵施工,自設備入場可正常運轉開始,凈施工工期為7天,注漿壓力達到6 MPa,使用注漿水泥50.4 t。漿液凝固24h后對鉆孔進行了檢查,水泥漿液凝固良好,注漿閥門打開無出水現象,取得了良好的應用效果。
水害是礦井五大災害之一,在礦井生產過程中應將防治水工作擺在重要位置。通過分析高河礦奧灰水文觀測鉆孔破損問題,制定了相應的封堵施工技術方案,并確定了注漿技術工藝參數;封堵注漿后管路無出水現象,表明該封堵技術方案封堵效果良好,預防了礦井涌水事故,保證了礦井安全開采,可為同類破損鉆孔涌水封堵提供參考借鑒。