李雪梅
摘要:A區(qū)塊是普通稠油區(qū)塊,共投產(chǎn)11口油井,平均原油粘度430.27mpa.s。受油稠影響,11口油井均采用低沖次的生產(chǎn)制度,平均1次/分鐘,沉沒度保持在1000米以上,產(chǎn)能得不到有效利用。同時4口油井運行熱線生產(chǎn),管理難度大,生產(chǎn)成本高,日耗電量達2688度。除此之外,受邊水影響,該塊綜合含水呈上升趨勢,綜合含水從投產(chǎn)初期的33.4%上升76.2%。2019年5月選取其中一口井應用螺桿泵技術(shù)代替抽油機伴熱線的采油方式,實施后該井日產(chǎn)油顯著上升,周圍臨井含水有所下降,區(qū)塊綜合含水由76.2%降至62.2%,同時降低了生產(chǎn)成本和管理難度,實現(xiàn)了增油降本的目的。
關(guān)鍵詞:稠油;熱線;螺桿泵;采油方式
1區(qū)塊概況
1.1地質(zhì)概況
區(qū)塊是2017年通過滾動勘探而發(fā)現(xiàn)的新區(qū)塊,位于茨9塊東南部,是受茨東斷層遮擋而成的背斜構(gòu)造,含油面積0.5237 km2,地質(zhì)儲量79×104t,含油目的層為S1,為巖性構(gòu)造油氣藏。平均孔隙度21.84%,滲透率196.12×10-3μm2,屬于中孔—中滲透儲層。原油屬普通稠油,在50℃時原油粘度平均為430.27mPa·s,含蠟量平均為6.5%,膠質(zhì)+瀝青質(zhì)含量平均為28.9%。
1.2開發(fā)現(xiàn)狀
投產(chǎn)油井11口,開井11口,平均區(qū)塊日產(chǎn)液143.1t,日產(chǎn)油34.1t,含水76.2%,采油速度1.15%,采出程度1.24%。無注水井,核實累產(chǎn)油2.6409×104t,累計產(chǎn)液5.1596×104t。
2區(qū)塊開發(fā)中存在的問題
2.1受原油粘度大影響,采用抽油機舉升伴熱線生產(chǎn)方式,生產(chǎn)成本高
抽油機舉升稠油時由于油稠加大了抽汲上下沖程的載荷,個別嚴重的稠油井應用抽油機舉升時無法正常生產(chǎn)。該區(qū)塊為普通稠油區(qū)塊,平均原油粘度430.27mpa.s,由于油稠油井機械舉升一直存在抽油機光桿下行軟阻現(xiàn)象,為克服這一問題4口油井采用抽油機舉升伴熱線生產(chǎn)方式,日耗電量2688度,生產(chǎn)成本高,管理難度大。
2.2受出砂影響,采用低沖次生產(chǎn),產(chǎn)能得不到有效利用
受地層物性影響,該塊油井較容易出砂,提高液量釋放產(chǎn)能存在著常規(guī)抽油泵砂卡的風險。因此,該塊采用低沖次的生產(chǎn)制度,平均1次/分鐘,沉沒度一直保持在1000m以上,產(chǎn)能得不到有效利用。
2.3受邊水快速推進影響,區(qū)塊綜合含水明顯上升
受邊水快速推進影響,該塊綜合含水呈明顯上升趨勢,綜合含水從投產(chǎn)初期的33.4%上升76.2%。
3.主要對策及做法
針對區(qū)塊原油粘度高、油井易出砂、綜合含水明顯上升的問題,通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)可轉(zhuǎn)變區(qū)塊采油方式,利用螺桿泵抽稠降水的技術(shù)優(yōu)勢,用螺桿泵采油代替抽油機,取消熱線,提高熱量,控制含水上升,降低生產(chǎn)成本和管理難度,實現(xiàn)增油降本。
3.1螺桿泵應用于稠油高含水井的舉升優(yōu)勢
油藏受邊水或注入水影響,油層水淹嚴重,重水淹區(qū)的油井采用抽油機舉升時,由于抽油泵的脈動抽吸造成油流滯后,使得地層孔隙中的油流難以形成連續(xù)流,水相侵入到油流通道,表現(xiàn)到生產(chǎn)上就是高含水。采用螺桿泵舉升時,螺桿泵連續(xù)的抽吸使稠油形成穩(wěn)定的流動油帶,在油帶前緣,油滴被啟動而增溶到油帶中,因此油帶具有良好的流動能力,表現(xiàn)到生產(chǎn)上就是含水下降。
3.2螺桿泵應用于出砂井的舉升優(yōu)勢
出砂或者出泥漿井采用常規(guī)抽油機舉升時,經(jīng)常出現(xiàn)抽油泵進液部分堵塞、砂卡泵、固定凡爾漏失等現(xiàn)象,嚴重影響抽油泵效,導致油井頻繁作業(yè),造成油井免修期短。采用螺桿泵舉升時由于井下螺桿泵的定子是橡膠,轉(zhuǎn)子是鋼,兩者的接觸為軟磨硬,所以泵不易卡。螺桿泵為容積式泵,運動部件少,沒有閥體和復雜流道,工作時只做旋轉(zhuǎn)運動,吸入端以穩(wěn)定流連續(xù)進液,井內(nèi)液體的流動是連續(xù)的,因此攜砂能力強,同時避免了常規(guī)抽油泵的脈動干擾,有利于抑制地層出砂。
3.3螺桿泵采油節(jié)能的技術(shù)優(yōu)勢
3.3.1螺桿泵舉升井下效率高。
螺桿泵由于其工作時穩(wěn)定均勻地進液和向外排液,不存在深井泵的吸入及排出兩個過程帶來的凡爾遲關(guān)、遲開和凡爾漏失現(xiàn)象,也不存在深井泵的單行程供液等系列問題,這些問題是影響泵效的主要原因,因此螺桿泵舉升就理論來講泵效要比深井更高,一般螺桿泵泵效為60%~70%。
3.3.2螺桿泵舉升地面效率較高。
螺桿泵傳動機構(gòu)簡單,一般為兩級減速傳動,同時運動部件的總質(zhì)量較抽油機低,總的傳動效率較高;抽油機舉升傳動節(jié)點多,不但有減速箱的二級減速,還有四連桿傳動和驢頭運動。抽油機地面?zhèn)鲃拥男首畲鬄?0%~75%,而螺桿泵工作時僅是單向旋轉(zhuǎn)運動,而且轉(zhuǎn)向一致,減速箱結(jié)構(gòu)簡單,僅一級皮帶傳動和一級齒輪傳動,機械傳動效率高,地面效率一般在88%~92%,遠遠高于抽油機。
4現(xiàn)場應用效果
2019年5月3日對B井實施螺桿泵采油技術(shù),接井初期60轉(zhuǎn)/分鐘生產(chǎn),日產(chǎn)液與措施前持平,含水下降18個百分點,實現(xiàn)平均日增油1.7噸。逐步上調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)至100轉(zhuǎn)/分鐘,實現(xiàn)油井日增液5.7噸,日增油4.9噸,含水降低了23.5個百分點,累計增油523噸。同時周圍臨井含水也有所下降,區(qū)塊綜合含水由76.2%降至62.2%,同時降低了生產(chǎn)成本和管理難度,實現(xiàn)了增油降本的目的。
5結(jié)論及建議
(1螺桿泵采油技術(shù)在B井是成功實施,起到了提液、增油、降水、穩(wěn)砂四重作用。
(2)可在A區(qū)塊推廣使用螺桿泵采油技術(shù),代替抽油機生產(chǎn),取消熱線,轉(zhuǎn)化采油方式,降低生產(chǎn)成本和管理難度。
參考文獻:
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