摘要:錦16塊興隆臺油層二層系化學驅經(jīng)過多年開發(fā),已進入驅替后期開發(fā)階段,二層系化學驅驅替后期,驅替效果變差,大部分油井現(xiàn)開采層段水淹嚴重,措施效果差,以及注入井注入狀況變差較為嚴重,在錦16塊興隆臺油層油藏地質(zhì)特征及剩余油分布規(guī)律研究認識基礎上,利用以采調(diào)注的挖潛模式,同時優(yōu)選層位挖潛,在錦16二層系二元驅調(diào)整中取得了較好的效果,通過對剩余油分布的進一步落實,同時結合C/O、吸聚剖面等資料的動靜結合研究,對注入狀況變差的水井進行針對調(diào)整,對高含水井選層挖潛,取得較好效果,值得推廣和借鑒。
關鍵詞:剩余油;驅替后期;以采調(diào)注;
一、油藏基本情況
錦16塊構造上位于遼河裂谷盆地西斜坡南部,歡喜嶺油田中部,南臨鴛鴦溝向斜,東隔鮞灘與歡26塊相望,為一北東向長條狀南傾分布的斷鼻狀構造。1993年錦16塊興隆臺油層整體上報探明原油地質(zhì)儲量3796×104t,含油面積5.5km2,有效厚度39.9m。其中錦采部分原油地質(zhì)儲量2523×104t,含油面積3.92km2,有效厚度39.2m,是我廠最大的稀油區(qū)塊,占我廠稀油產(chǎn)量的73.5%。其中二層系二元驅含油面積1.28km2,地質(zhì)儲量298萬噸,目的層深度1340-1460m。2011年4月開始主段塞注入,2018年4月進入副段塞,目前處于驅替后期。
二、二層系化學驅目前存在問題
1、二層系化學驅驅替后期產(chǎn)量下降。7月底與年初相比:日產(chǎn)液由1879t/d下降到1724t/d,井口日產(chǎn)油由170t/d下降到143t/d,綜合含水由91.0%上升到91.7%,動液面由365m上升到390m,采聚濃度保持在400mg/L的水平上。
2、大部分油井現(xiàn)開采層段水淹嚴重,措施效果差。措施效果分析表明,試驗區(qū)北部興Ⅱ7-8-興Ⅲ1-2各層段均水淹嚴重,即便在未動用井點也是如此,油井表現(xiàn)出高含水高產(chǎn)聚現(xiàn)象,北部的6-A2106井開采興Ⅲ1-2、6-A216和6-AT216單采興Ⅱ7和興Ⅱ8,7-A246單采Ⅲ1-2,2019年7月底又上返單采興Ⅱ7-8;7-A236井上返單采興Ⅱ7-8,開井后均出現(xiàn)高含水高產(chǎn)聚現(xiàn)象。
3、注入井注入狀況變差。平均吸聚厚度持續(xù)下降,高吸聚量井數(shù)持續(xù)增加,層間吸聚差異持續(xù)升高。
4、高含水井普遍存在驅替較差的層,層間矛盾較為突出。
三、對策實施及效果分析
1、酸化解堵等措施調(diào)整驅聚狀況。考慮到目前試驗區(qū)注入狀況,計劃對注入井進行集中調(diào)整,計劃酸化解堵、調(diào)剖、分注、調(diào)驅共計11口,其中酸化1口(6-AT245)已經(jīng)實施,調(diào)剖4口、分注4口、三層系調(diào)驅2口。酸化井主要是在注入井段長期不吸液且井組內(nèi)對應的油井產(chǎn)量相對較高的井組實施,目前選取的6-AT245已經(jīng)施工完畢。
2、儲層非均質(zhì)性強,極差超過3就需要分注。針對儲層非均質(zhì)性強,動用不均的情況,計劃實施分注井3口,丙6-A245,6-A135一級兩段注入,6-A225兩級三段注入。受儲層污染或層間級差大等影響,分注、酸化均無法改善剖面的注入井,封堵高產(chǎn)聚層,計劃實施三口井,封上注下。
3、高含水高產(chǎn)聚油井調(diào)整層系。二層系試驗區(qū)按照油藏方案設計,轉入副段塞注入階段,目前正處于副段塞驅替階段后期、綜合含水持續(xù)回升、產(chǎn)量持續(xù)遞減階段,部分高產(chǎn)井受對應注聚井吸水不均影響,含水上升、液降等,日產(chǎn)油下降明顯,優(yōu)選部分高液量、高含水井進行層系互換。以錦2-丙6-A127為例,該井為目前錦16塊二層系化學驅油井,由高峰時的日產(chǎn)油8t/d降至了0.56t/d,含水由77%上升至了98%,按方案設計,該井為錦16塊二元驅擴大項目一層系注入井,在轉驅前的有利時間,優(yōu)選興Ⅱ5,63號小層進行堵水補層措施,進行頂部挖潛,目前該井日產(chǎn)液34t/d,日產(chǎn)油10.2t/d,含水70%。
四、結論
1、針對二元驅驅替后期開發(fā),層間矛盾為主的以采調(diào)注效果較好,注采聯(lián)動調(diào)整能夠有效改善層間差異,提升油井效果。
2、針對儲層非均質(zhì)性強,層間動用差異較大的注入井,采取偏心分層注聚,分兩級、三級注入,輔以酸化、調(diào)驅等措施,有效改善吸聚不均的問題。
3、加強動態(tài)調(diào)控,通過對部分高產(chǎn)聚、高含水井優(yōu)選層位挖潛等措施,保證水驅及二元驅產(chǎn)量的穩(wěn)定。同時利用動靜結合對重水淹區(qū)挖潛獲得巨大成功,今后老井挖潛了提供經(jīng)驗。
4、利用以采調(diào)注的挖潛模式,同時優(yōu)選層位挖潛,在錦16二層系二元驅調(diào)整中取得了較好的效果,通過對剩余油分布的進一步落實,同時結合C/O、吸聚剖面等資料的動靜結合研究,實施高含水井選層挖潛,取得較好效果。
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作者簡介:
劉鶴(1986-),女,工程師,2011年畢業(yè)于中國石油大學(華東)石油工程專業(yè),現(xiàn)在中油遼河油田公司錦州采油廠地質(zhì)研究所從事開發(fā)地質(zhì)工作。