張偉海,劉順東
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司熱軋部,河北唐山 063210)
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司2250 熱軋產(chǎn)線層流冷卻系統(tǒng)的電氣部分采用日本TMEIC 控制系統(tǒng)。層流冷卻系統(tǒng)安裝在精軋機(jī)輸出輥道區(qū)域,通過層冷噴淋的方式將帶鋼從終軋溫度冷卻到卷取溫度。由于工藝上的需求,層冷設(shè)備與輸出輥道上的高溫帶鋼近距離接觸,造成設(shè)備處于高溫烘烤、高溫水汽侵蝕以及機(jī)械振動(dòng)沖擊等惡劣環(huán)境當(dāng)中;且由于工藝設(shè)定不同鋼種所需水量不同,造成部分層冷設(shè)備長時(shí)間不進(jìn)行噴水動(dòng)作,導(dǎo)致水梁內(nèi)水溫過高,對冷卻效率產(chǎn)生較大的影響,并且加劇了氣動(dòng)閥的故障及噴水嘴的銹蝕。
2250 生產(chǎn)線層流冷卻系統(tǒng)由15 組粗調(diào)區(qū)和2 組微調(diào)區(qū)兩部分組成,現(xiàn)場設(shè)備包括上集水裝置、下集水裝置、側(cè)噴裝置、輸出輥道裝置。其中每個(gè)粗調(diào)區(qū)單元由4 個(gè)上集水和4 個(gè)下集水組成,每個(gè)集水管由1 個(gè)電磁閥控制1 個(gè)氣動(dòng)開閉閥實(shí)現(xiàn)冷卻水的開關(guān)。每個(gè)微調(diào)區(qū)單元由8 個(gè)上集水和8 個(gè)下集水組成,同樣每個(gè)電磁閥控制1 個(gè)開閉閥。2250 層冷區(qū)域輸出輥道共有9組386 根輥,每根輥長度約2.3 m。
層流冷卻水由輔助部門對水質(zhì)進(jìn)行處理后,通過加壓泵站輸送到層冷高位水箱中。當(dāng)帶鋼通過層流冷卻系統(tǒng)時(shí),電氣控制按照二級(jí)設(shè)定指令開閉部分氣動(dòng)碟閥,將冷卻水噴淋到帶鋼表面,對帶鋼進(jìn)行降溫。冷卻帶鋼的水進(jìn)入地溝,返回到水處理部門,完成一次循環(huán)。但是當(dāng)帶鋼跟蹤移開輸出輥道后,二級(jí)設(shè)定消失,層流冷卻閥發(fā)出關(guān)閉指令(圖1),層冷設(shè)備在軋鋼間隙無法得到有效的降溫處理。
圖1 原層冷水控制時(shí)序
通過長期對生產(chǎn)線中層流冷卻系統(tǒng)的觀察統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)層冷設(shè)備在運(yùn)行過程中出現(xiàn)以下3 種問題:
層冷輥道長期直接與700 ℃左右?guī)т摻佑|(正常的生產(chǎn)狀態(tài)過鋼時(shí)間約為110 s,過鋼間隙約為15 s)。在過鋼間隙期間,輸出輥道得不到有效的冷卻,致使輸出輥道輥面平均溫度高達(dá)140 ℃。輥面耐磨性、抗腐蝕性受高溫影響很大,造成輥面老化和磨損情況加劇。同時(shí)在輸送帶鋼過程中容易造成帶鋼表面劃傷,使帶鋼合格品率降低。
由于軋鋼工藝上要求不同種的鋼所需冷卻水量不同,導(dǎo)致部分層冷開閉閥長時(shí)間不進(jìn)行開閉及噴水動(dòng)作,長期經(jīng)受帶鋼的高溫烘烤使層冷開閉閥本體溫度高達(dá)95 ℃,而且外部環(huán)境有大量高溫水蒸氣對設(shè)備進(jìn)行侵蝕,導(dǎo)致開閉閥閥體、閥塊、電磁線圈等設(shè)備故障率升高。若開閉閥出現(xiàn)故障時(shí),導(dǎo)致開閉閥出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,在輸送帶鋼時(shí)由于開閉閥關(guān)不嚴(yán)滴到帶鋼表面容易造成帶鋼質(zhì)量問題。
層冷上集水管長期處于高溫帶鋼的烘烤、高溫水汽侵蝕以及機(jī)械震動(dòng)沖擊的惡劣環(huán)境當(dāng)中;且由于二級(jí)設(shè)定部分層冷設(shè)備長時(shí)間不進(jìn)行噴水動(dòng)作,導(dǎo)致水梁內(nèi)水溫過高,對冷卻效率產(chǎn)生很大的影響,并且加快了噴水嘴的銹蝕情況。
以上各種失效形式都是由于設(shè)備長期處于高溫狀態(tài)下造成的,因此采用層流水對輸出輥道及閥體等設(shè)備進(jìn)行冷卻,以達(dá)到對層冷設(shè)備降溫的目的。在2 塊帶鋼間隙打開所有的層冷水閥,使層冷輥道設(shè)備得到充分冷卻,防止設(shè)備長期處于高溫狀態(tài)而加速損壞,并能保證層冷輥道溫度,降低輥道變形、輥面磨損老化及閥體、集水管的損壞率。
在程序設(shè)計(jì)中,當(dāng)帶鋼進(jìn)入層冷區(qū)域時(shí),要嚴(yán)格按照二級(jí)設(shè)定進(jìn)行開關(guān)水閥,不能影響正常的噴水時(shí)序控制,以免造成帶鋼性能不合格甚至軋廢。只有在卷取機(jī)卸載、精軋無咬鋼信號(hào)且層冷軌道上無帶鋼跟蹤信號(hào)時(shí),將層流冷卻水閥全部打開,當(dāng)下一塊板坯進(jìn)入精軋機(jī)且產(chǎn)生咬鋼信號(hào)時(shí),水閥全部關(guān)閉,然后按照正常的二級(jí)設(shè)定對水閥進(jìn)行控制。
綜合以上問題,在原有閥體控制的基礎(chǔ)上,對原程序進(jìn)行優(yōu)化。
根據(jù)軋鋼工藝要求制定輥道冷卻措施:當(dāng)在急停、快停等情況下層冷集水梁進(jìn)行抬起時(shí),層冷水閥嚴(yán)禁執(zhí)行打開命令;在軋鋼間隙進(jìn)行噴水時(shí),相應(yīng)的側(cè)噴水及下集水不執(zhí)行打開動(dòng)作,因?yàn)閭?cè)噴水的開啟,容易使電機(jī)的運(yùn)行環(huán)境變的非常惡劣,對降低設(shè)備故障率十分不利。
按照要求對功能的投入連鎖條件進(jìn)行設(shè)定。此條件中包含精軋機(jī)組無咬鋼信號(hào),層冷1~9 組輥道無帶鋼跟蹤信號(hào),層流冷卻水處于自動(dòng)控制模式下,且考慮到輥道停車狀態(tài)下不需要噴水的情況,將輥道速度不等于零加入到此連鎖條件當(dāng)中。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,考慮到存在2 塊帶鋼進(jìn)入輸出輥道時(shí)間間隔較長的情況,在程序中加一個(gè)開水10 s 的時(shí)間限制,在能夠徹底降溫的前提下盡可能節(jié)省用水成本。
考慮到用水成本及達(dá)到降溫效果,多次試驗(yàn)得出間隙3 塊帶鋼進(jìn)行1 次噴水即可達(dá)到有效的降溫作用,因此在運(yùn)行條件中增加了3 塊軋鋼間隙觸發(fā)1 次開水命令。為了方便投入此功能,且在特殊條件要求下及時(shí)屏蔽此功能,特意在操作畫面上增加了功能選擇按鈕及軋鋼間隙數(shù)量,用于操作人員根據(jù)生產(chǎn)需要對軋鋼間隙噴水功能進(jìn)行調(diào)整。具體軋鋼間隙噴水控制時(shí)序如圖2 所示。
圖2 軋鋼間隙噴水控制時(shí)序
自軋鋼間隙層冷自動(dòng)噴水降溫功能開發(fā)投入以來,層冷輸出輥道溫度普遍降為80 ℃左右,層冷區(qū)域未再出現(xiàn)因輥道高溫造成的輥?zhàn)訌澢拜S承卡阻等問題,同時(shí)因輥道問題造成的帶鋼表面劃傷隱患的停機(jī)事故也有效降低。不經(jīng)常開啟的層冷集水管內(nèi)部的水也能在軋鋼間隙進(jìn)行排除,達(dá)到對集水管進(jìn)行降溫以及提高換熱效率的作用。同時(shí)軋鋼間隙自動(dòng)噴水降溫功能投入以來,帶鋼的表面劃傷率大大降低,連續(xù)幾個(gè)月未出現(xiàn)劃傷缺陷的鋼卷,使帶鋼的成材率有所提升。
通過對熱軋層冷區(qū)域易出現(xiàn)的故障原因進(jìn)行分析,并通過優(yōu)化層冷控制時(shí)序,利用軋鋼間隙進(jìn)行噴水達(dá)到對層冷設(shè)備進(jìn)行降溫的作用。實(shí)際應(yīng)用效果顯著,對程序進(jìn)行改進(jìn)后,避免了因?qū)永湓O(shè)備溫度高造成的非計(jì)劃停機(jī),保障了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,提高了生產(chǎn)效率。