馮 洋 王泉波 高同福 韓薛云 李穎濤
(陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司延長氣田采氣一廠,陜西 延安 716000)
延安氣田常用排水采氣技術(shù)有泡排、速度管柱、柱塞排水等多種技術(shù)措施。
泡排的原理主要是通過向井內(nèi)加入起泡劑,在天然氣流動攪拌下與井筒積液充分混合,產(chǎn)生大量低密度含水泡沫,從而改變井筒內(nèi)流體流態(tài),大幅提升氣井的帶水能力,把地層水舉升到地面[1-2]。泡沫排水采氣技術(shù)在研究區(qū)適用于產(chǎn)液量較低、油套壓差約2MPa左右、產(chǎn)氣量比原來減少20%且具有一定自噴能力、產(chǎn)水量不大的氣井。但對于產(chǎn)水量很大或產(chǎn)能嚴(yán)重不足的氣井,投入泡排棒效果較不理想,即使可恢復(fù)攜液,也需要以較高的頻率投放泡排棒,使得作業(yè)成本大幅上升,經(jīng)濟效益變差。
速度管柱是指在原生產(chǎn)油管中下入直徑較小的連續(xù)油管(φ38.1mm)充當(dāng)生產(chǎn)油管,當(dāng)?shù)貙恿黧w在天然能量或者外部能量的驅(qū)動下進入油管時,由于過流面積比原生產(chǎn)油管小,使得較小過流截面上的流速增加,高速流體對井底出液有較強的攜持能力,可以減小液體的滑脫損失,減緩氣井見水時間,實現(xiàn)較長時間的正常生產(chǎn)[3-4]。
柱塞排水在研究區(qū)適用于日產(chǎn)水大于1m3/d的易積液井,井深小于3000m的氣井。原理是將柱塞作為氣液之間的機械界面,起分隔與密封作用,利用氣井自身能量或外部補充能量推動柱塞在油管內(nèi)上下移動進行舉液,可以極大地阻止液體回落和氣體上竄,減小氣液間的“滑脫”效應(yīng),起到助排的效果[5]。該工藝的缺點是間歇生產(chǎn)、壓力波動大、無法進行壓力測試、一般適用于井下無節(jié)流器氣井。
根據(jù)研究區(qū)目前應(yīng)用的排水采氣工藝可總結(jié)出目前工藝存在的問題有以下幾點:
1)氣井整體看來產(chǎn)量低、地層能量不足,不能依靠自身能量攜液生產(chǎn)。
2)產(chǎn)出物中氣水共存,泡排等排水方式效果較差,尤其是節(jié)流器上方積液。
3)產(chǎn)出液量少,不利于深抽排液工藝。
4)速度管柱工藝費用較高、適用選井條件嚴(yán)苛、經(jīng)濟效益低。
5)節(jié)流器上方積液嚴(yán)重,對地層傷害嚴(yán)重等。
以上種種因素致使井內(nèi)積液無法及時排除,影響氣井的順利生產(chǎn)。因此,要保持氣田的正常生產(chǎn),同時提高氣田的開發(fā)水平和效益,需要根據(jù)研究區(qū)自身低產(chǎn)低效和積液的特點,探尋適宜延安氣田的排水采氣技術(shù)。
針對延安氣田氣井低產(chǎn)出液及低產(chǎn)低效的特點,2018年開始試驗了氣井抽汲排液采氣工藝。該工藝操作簡單、設(shè)備靈活、收益快、不受產(chǎn)出液性質(zhì)影響,是低產(chǎn)低豐度儲層排液方式應(yīng)用比較廣泛的排液方式。
抽汲排液的原理是以地面打撈車為動力,將高強度油管抽子接在鋼絲繩上后下入井筒,在油管中作上、下往復(fù)運動。當(dāng)上提抽子時可在極短時間內(nèi)將抽子以上的積液抽汲到油管內(nèi),并使油管內(nèi)的液面高于油套環(huán)空的液面[6]。然后上提抽子至井口,降低液柱對氣層產(chǎn)生的回壓,使氣層流體進入井內(nèi),達到降低井筒中液柱高度的目的,依此反復(fù)作業(yè)直至氣井恢復(fù)正常生產(chǎn)[7]。
1)工藝操作簡單、設(shè)備靈活、收益快;
2)相比氣舉減少了對地層的傷害,經(jīng)濟效益強于氣舉;
3)不受產(chǎn)出液性質(zhì)影響;
4)對于節(jié)流器上方積液具有很好的應(yīng)用效果;
5)工藝設(shè)備成本低,對儲層傷害較小。
為了使效益最大,針對不同排液方式均總結(jié)了適用于本研究區(qū)域的井。總結(jié)歸納可得到抽汲排水工藝一般適用于:
1)低產(chǎn)低能,積液速度較慢的易積液氣井;
2)泡排等排水方式無法激活,無法自噴井;
3)尤其適應(yīng)于高壓集輸井及井下節(jié)流器上方積液的低產(chǎn)井;
4)抽汲深度<3000 m;日產(chǎn)水<1m3。
從2018年研究區(qū)開始在采氣井開展抽汲排水至今共計開展抽汲排水15井次,解決積液井9井次,解決節(jié)流器打撈失敗井2井次,累計增產(chǎn)540萬m3,經(jīng)濟效益可觀。
以XX井為例,2018年12月18日進行了抽汲作業(yè),抽汲2次后將該井恢復(fù)生產(chǎn),累計排出液量62.5m3。抽汲完成后,油壓上升了0.19MPa,套壓從5.7 MPa上升到12.25 MPa,日產(chǎn)氣從1.8×1104m3上升到 3.6×104m3,累計增產(chǎn)347.8768×104m3,增產(chǎn)效果明顯。見表1、表2。

表1 XX井抽汲作業(yè)前生產(chǎn)參數(shù)統(tǒng)計

表2 XX井抽汲作業(yè)后生產(chǎn)參數(shù)統(tǒng)計
實施抽汲排水后,不僅達到了增加氣井?dāng)y液能力的目的,而且?guī)碇T多直接經(jīng)濟效益。與放噴排液相比,每次施工完成可節(jié)約3400元,且作業(yè)效率較高,對于節(jié)流器上方積液處理極為有效;與氣舉排液相比,作業(yè)5天可節(jié)約7.88萬元,且對地層基本不造成傷害;與速度管柱作業(yè)相比,速度管柱作業(yè)一次性投資高達46.8萬元/井,選井條件嚴(yán)苛,而抽汲排水設(shè)備方便靈活,投入較少,具有比較可觀的經(jīng)濟效益和操作性。因此建議該技術(shù)后期可在延安氣田進行廣泛應(yīng)用。
1)抽汲排液設(shè)備成本低、投資較少,見效快、工藝流程簡單、可操作性強、不受產(chǎn)出液性質(zhì)影響。
2)抽汲排液采氣工藝適用于低產(chǎn)低能、積液速度較慢的井,尤其對節(jié)流器上方積液具有很好的應(yīng)用效果。
3)抽汲排液目前在延安氣田應(yīng)用范圍較小,建議在研究區(qū)氣井上進一步推廣使用,評價其應(yīng)用效果。
4)該技術(shù)在應(yīng)用時,需解決安全、環(huán)保等問題,并制定安全預(yù)案,配備消防器材,防止火災(zāi)事故發(fā)生。