周超
(中國(guó)五環(huán)工程有限公司,武漢 430223)
某公司煤制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行約14 月后,其凈化裝置變換工序的低壓蒸汽過熱器換熱管發(fā)生泄漏,對(duì)泄漏管兩端封焊堵管后繼續(xù)使用,在后續(xù)運(yùn)行的16 個(gè)月內(nèi)又先后泄漏4 次,均進(jìn)行了堵管,總共堵管39 支。 隨后該設(shè)備報(bào)廢更換一臺(tái)新設(shè)備(采用原設(shè)計(jì)),投運(yùn)20 個(gè)月內(nèi),又泄漏3 次堵管188 支。頻繁的泄漏嚴(yán)重地影響了裝置的正常運(yùn)行。
換熱器參數(shù)見表1。

表1 換熱器基本參數(shù)Table 1 Basic parameters for the heat exchanger
為確定換熱管的泄漏位置,將報(bào)廢的換熱器的殼程筒體切割下來,殼程筒體切割下之后的管束整體情況見圖1。目視檢查管束,發(fā)現(xiàn)分程隔板附近一根換熱管,靠近管板側(cè)可見明顯裂口,疑似爆管,裂口形貌見圖2a,可能為早期因泄漏而堵過的換熱管編號(hào)為1#。
從管程進(jìn)行水壓試驗(yàn)。當(dāng)水壓升至8 MPa 時(shí),發(fā)現(xiàn)管束多處有水直接噴出來,噴水位置主要集中于低壓蒸汽入口附近靠近底部鞍座側(cè)。將最外側(cè)的兩支噴水管,編號(hào)為2#,3#。
在噴水區(qū)域進(jìn)行割管,將1#,2#,3#管割下,并在該區(qū)域增加割取換熱管約10 支,外觀檢查,肉眼發(fā)現(xiàn)一支管有兩條明顯裂紋(見圖2c),另一支管上有一個(gè)明顯孔洞(見圖2e),將其分別編號(hào)為4#,5#。
將1#,2#,3#,4#,5#管送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行失效分析。
對(duì)1#,2#,3#管壁厚測(cè)量,結(jié)果如表 2 所示,正常位置處厚度基本為原始壁厚,破裂處的厚度數(shù)值超過 1.8 mm,說明未發(fā)生明顯的均勻腐蝕減薄,泄漏并非因整體均勻腐蝕減薄所致。