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集中控制技術(shù)在煤礦供熱鍋爐系統(tǒng)中的應(yīng)用

2020-06-21 08:17:42范新芳
機電工程技術(shù) 2020年5期
關(guān)鍵詞:煤礦設(shè)備系統(tǒng)

范新芳

(大同煤礦集團晉華宮礦,山西大同 037003)

0 引言

煤礦鍋爐系統(tǒng)是供熱系統(tǒng)中的核心部分,是供熱系統(tǒng)安全高效運行的重要保障。然而,國內(nèi)多數(shù)煤礦建井年限長,煤礦鍋爐設(shè)備相對落后,在使用中出現(xiàn)精確度低、可操作性差及集中控制自動化水平低等技術(shù)難題[1],落后的鍋爐供熱系統(tǒng)已不能滿足現(xiàn)代化煤礦供熱需求。為了進一步提高煤礦供熱系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,實現(xiàn)鍋爐設(shè)備集中控制目的,對煤礦鍋爐系統(tǒng)進行優(yōu)化,安裝一套PLC(編程邏輯控制器)集中控制系統(tǒng)。

1 PLC集中控制系統(tǒng)組成

1.1 PLC硬件系統(tǒng)組成

(1)鍋爐本體設(shè)備。晉華宮礦一座年產(chǎn)量為800萬t的大型礦井,現(xiàn)已安裝4臺40 t的鍋爐。

(2)鍋爐房公共設(shè)備。給水泵、水處理機構(gòu)、引風機、鼓風機、操作臺、變頻柜、鍋爐自檢系統(tǒng)。

(3)鍋爐控制系統(tǒng)。控制系統(tǒng)主要有可編程邏輯控制器(下位機)與操作站(上位機)兩部分。為了使PLC系統(tǒng)之間能夠形成冗余備用,分別為鍋爐本體及公共設(shè)備各單配1臺上位機;為了使4臺40 t的鍋爐形成PLC系統(tǒng)冗余備用,4臺鍋爐共同使用4套編程邏輯控制器;公共設(shè)備同樣配備1臺編程邏輯控制器[2]。

(4)軟件操作系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用的上下位機主要由性能先進的硬件及功能強大的軟件組成,采用最先進的操作系統(tǒng),能夠?qū)Ω鞣N通訊方式和通訊協(xié)議進行支持,同時系統(tǒng)接口能夠?qū)Ω鞣N數(shù)據(jù)進行交換,可以實現(xiàn)多任務(wù)共同完成的操作平臺。

(5)通訊方式。編程邏輯控制器與操作站能夠利用分散型控制系統(tǒng)快速地對各類通訊數(shù)據(jù)進行響應(yīng),而且由于使用5類雙絞線,可以具備較高的抗干擾性[3]。

2 PLC集中控制功能及優(yōu)點

2.1 主要功能

(1)鍋爐監(jiān)控系統(tǒng)能夠?qū)崟r對鍋爐內(nèi)的汽溫、壓力、膛溫、負壓、排煙溫度、排煙壓力、給水壓力、水位、給水量、蒸汽量以及各類水箱水位進行實時監(jiān)測。

(2)在鍋爐的實際供熱中,PLC可以按照技術(shù)人員預(yù)先設(shè)定好的程序進入自動控制模式,在該模式下,鍋爐如果發(fā)生故障,系統(tǒng)可以根據(jù)操作者的需求自動切換到手動操作[4]。

(3)操作臺可以在顯示屏上對鍋爐的燃燒情況及汽水系統(tǒng)形成流程圖進行顯示,同時還可以對系統(tǒng)供電、設(shè)備運行情況、各類實時參數(shù)進行顯示,方便工作人員查看。

(4)系統(tǒng)還可以自動將鍋爐內(nèi)的汽溫、壓力、膛溫、負壓、排煙溫度、排煙壓力等參數(shù)進行收集,并儲存于數(shù)據(jù)庫。

(5)系統(tǒng)會根據(jù)程序員預(yù)先設(shè)定好的順序,對鍋爐輔助設(shè)備以及公用設(shè)備進行控制。

(6)如鍋爐發(fā)生故障,系統(tǒng)會自動發(fā)出報警,同時將設(shè)備運行情況及故障類型進行分析,方便工作人員及時了解事故原因。此外,該系統(tǒng)還可以在線對數(shù)據(jù)修改及系統(tǒng)維護,大大縮短了事故的處理時間。

(7)該系統(tǒng)與礦內(nèi)交換機進行聯(lián)網(wǎng),設(shè)備運行的情況及參數(shù)可以實時通過環(huán)網(wǎng)傳至指揮中心。

2.2 優(yōu)點

(1)穩(wěn)定性強。PLC集中控制系統(tǒng)主要采用工業(yè)以太網(wǎng)進行設(shè)備之間的信號傳輸,信號傳輸穩(wěn)定性強、受干擾率低,可實現(xiàn)長距離集中控制,與傳統(tǒng)信號線傳輸相比,解決了系統(tǒng)敷設(shè)線路的困擾,降低了系統(tǒng)成本費用。

(2)應(yīng)用效果好。PLC集中控制系統(tǒng)可將供熱鍋爐設(shè)備進行聯(lián)鎖控制作用,通過控制室可對所有設(shè)備運行狀態(tài)、故障情況等進行實時監(jiān)控,解決了傳統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)備分布區(qū)域廣、監(jiān)控效果差、故障率高等技術(shù)難題。

(3)降低勞動作業(yè)強度。安裝PLC集中控制系統(tǒng)后,所有設(shè)備可集中監(jiān)控,出現(xiàn)故障時系統(tǒng)自動報警,與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比,降低了施工人員對設(shè)備檢修的勞動作業(yè)強度,同時避免了人工檢修時誤差率大,以及設(shè)備在運行時故障率高等技術(shù)難題。

3 控制方式

3.1 汽包水位三沖量

汽包水位的穩(wěn)定性是判斷鍋爐運行是否正常的重要指標之一。在實際生產(chǎn)中,操作人員可以通過采取各種措施控制鍋爐內(nèi)汽包水位的穩(wěn)定。目前來看,三沖量控制方法是最有效的控制方式。該方法采用串級加前饋方式,可以將鍋爐內(nèi)給水量與供汽量的變化通過顯示器顯示出來。鍋爐給水流量、汽包水位以及蒸汽流量分別作為供熱系統(tǒng)的副調(diào)回路、主調(diào)回路以及前饋量克服虛假水位[5]。鍋爐在使用三沖量控制以后,能夠?qū)㈠仩t內(nèi)的穩(wěn)態(tài)控制在±5 mm。

3.2 恒壓供水

在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)會由于各種原因造成鍋爐內(nèi)汽量不勻,特別是鍋爐高峰和低谷供汽流量變化比較大。為了解決這個問題,操作人員采用變頻泵對鍋爐進行供水,這樣可以確保供水壓力隨著供汽壓力改變而變化,確保鍋爐恒壓供水[6]。

3.3 汽壓-燃燒調(diào)節(jié)

鍋爐內(nèi)的蒸汽壓力主要是通過調(diào)節(jié)排轉(zhuǎn)速、鼓風量進行控制。因此在主汽壓力燃燒設(shè)計時,可以將鍋爐內(nèi)的蒸汽壓力檢測值和設(shè)定值通過對比,再將數(shù)據(jù)偏差信號輸入到控制器內(nèi),控制器經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后,根據(jù)控制器輸出信號調(diào)整鼓風變頻器頻率和爐排轉(zhuǎn)速[7]。為了保證鍋爐系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定,方便工作人員操作變頻器,系統(tǒng)將蒸汽流量作為前饋信號,如圖1所示。

圖1 汽壓-燃燒控制原理圖

3.4 其他控制方式

(1)顯示屏可以實時顯示鍋爐的運行參數(shù),鍋爐主要參數(shù)可以通過單獨的顯示器進行操作。

(2)次要參數(shù)主要通過巡檢方式進行循環(huán)顯示,比如鍋爐的鼓風量、引風量均可通過手動進行調(diào)節(jié)[8]。

(3)系統(tǒng)給水控制回路能夠?qū)崿F(xiàn)手動、自動切換功能。

(4)鍋爐內(nèi)的汽包水位、汽包壓力直接與報警裝置聯(lián)鎖,必要時可以直接對鍋爐進行停爐操作,還可以將鍋爐內(nèi)給水量和蒸汽量的瞬時值和累計值進行顯示。

(5)為了能夠更好地對鍋爐內(nèi)的給水壓力進行實時監(jiān)測,操作人員預(yù)先在水處理系統(tǒng)中安裝一套控制器。

(6)系統(tǒng)能夠分類對鍋爐內(nèi)蒸汽母管壓力、各類水箱水位計流量以及輔助設(shè)備的啟停信息進行顯示。

4 實際應(yīng)用效果

2018年7月20日,對礦供熱鍋爐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化改造,在原系統(tǒng)安裝一套PLC集中控制系統(tǒng),9月18日,整個系統(tǒng)改造完成;2018年10月1日,對礦區(qū)及井下進行供熱,2019年5月1日停止供熱。通過7個月的實際應(yīng)用效果觀察發(fā)現(xiàn),供熱鍋爐設(shè)備安裝PLC集中控制系統(tǒng)后,設(shè)備供熱效率由原來的72%提高至93.2%以上,熱量流失降低至7%以下;設(shè)備故障率降低至5%以下,減少設(shè)備維修費用達42萬余元;同時,安裝該系統(tǒng)后,所有供熱設(shè)備實現(xiàn)了集中控制作用,在遠程操控室內(nèi)只需1人即可對整個系統(tǒng)進行操作、監(jiān)控,與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比,降低了人員對設(shè)備檢修的勞動強度,全年可降低勞動成本費用達21.7萬元。

5 結(jié)束語

對煤礦鍋爐設(shè)備安裝PLC集中控制系統(tǒng)后,通過實際應(yīng)用效果觀察發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)具有壽命長、精確度高、可操作性強及靈敏度高的特點,優(yōu)化后的鍋爐供熱能力已經(jīng)能夠滿足全礦的供熱需求,提高了鍋爐的安全性、高效性、穩(wěn)定性。

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