尹宏軍,趙自鑫,陳晨,王富亮
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口115007)
高爐爐役后期,需要加入鈦礦或鈦球進行護爐,在高爐爐缸內形成 Ti(C、N),并沉積于爐缸受侵蝕部位的工作面或磚縫 之中,對高爐爐襯起到了保護作用。鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司從2017年開始使用鈦球進行高爐護爐,導致鐵水的鈦含量顯著升高,鐵水平均鈦含量從0.035%提高到 0.120%,最高達到 0.200%,鐵水液面結殼、鐵水罐口粘渣嚴重,增加了煉鋼脫硫扒渣鐵損量和轉爐爐內回硫量,嚴重影響了煉鋼安全生產、成本及質量的控制。據了解,目前國內有的鋼廠采用噴吹過程加入鈉鹽,降低脫硫渣熔點,但效果不明顯[1]。因此,鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部(以下簡稱“煉鋼部”)開展了高鈦鐵水渣鐵分離的研究,研制了一種改性劑,用于鐵水預處理,取得了降低扒損和減少回硫的效果。
煉鋼部有三座鐵水脫硫、扒渣裝置,采用的是德國PLOYSIUS復合噴粉脫硫及扒渣設備。鐵水預脫硫噴吹系統以氮氣作為輸送氣體,采用高壓、濃相、復合噴粉工藝,可以噴吹 CaO+Mg 粉[2]。噴粉槍采用倒T型噴槍,鐵水噴粉脫硫結束后,鐵水罐內有大量的脫硫渣,采用液壓扒渣機對脫硫后的鐵水進行扒渣。工藝流程為:倒罐間測溫取樣(脫硫前)→鐵水罐吊運至運輸傾翻車→傾翻車開至噴吹位→啟動噴槍對鐵水進行噴吹→噴吹結束測溫取樣(脫硫后)→傾翻鐵水罐進行扒渣操作→扒渣結束運輸至吊罐位→鐵水吊運至轉爐。
本文研究了高鈦鐵水對煉鋼工序及指標的影響,具體闡述如下。
高鈦鐵水加入釩鈦礦后,渣系有所變化,低堿度、高TiO2、高鐵損的鐵水渣呈液態,鐵水罐粘罐嘴和結渣情況嚴重,影響脫后渣的扒除,造成轉爐冶煉低硫鋼時爐內產生回硫現象[3],對鐵水罐的運行產生了很大的安全隱患,同時增加了鐵水罐的使用維護難度。
由于高鈦鐵水造成渣鐵粘稠,同時渣鐵不易分離,對煉鋼工序影響較大。統計數據后做出扒損與鐵水鈦含量的關系見圖1。由圖1可以看出,隨著鐵水鈦含量的升高,扒損呈明顯增加趨勢。
扒損方差分析結果見表1。從表1看出,扒損與鐵水鈦含量強相關,與鐵水溫度、鐵水鈦加硅含量相關性不強,其中鐵水鈦含量總貢獻度為64.42%。
對不同脫硫目標值罐次轉爐冶煉過程的回硫進行跟蹤分析發現,隨著鐵水中鈦含量的增加,轉爐冶煉過程的回硫量顯著增加,深脫硫鋼種(目標硫含量在0.005%以下罐次的)轉爐回硫量增加最為明顯,達到0.001%以上。
高鈦鐵水在運輸過程中有 Ti(N、C)等高熔點的物質析出,爐渣的流動性變差,熔化溫度升高。由于脫硫溫度范圍內熔渣的流動性較差,導致渣鐵分離困難,扒渣鐵損高。查閱文獻得知,通過調整脫硫渣的堿度,加入CaF2、Na2CO3等物質改善鐵水渣的物理性能,有利于促進渣鐵分離。因此,在實驗室內對不同堿度、不同F-含量、不同Na2O含量鐵水渣的熔化溫度和粘度進行了測定[4]。根據實驗室測定結果,熔化溫度及粘度最低時對應的鐵水渣成分F-為8%,Na2O為2%,堿度為1.0~1.3。據此計算出鐵水渣改性劑的組分及含量見表2。
為將鐵水渣成分及堿度調整至目標范圍,準備如下:
(1)每罐渣量按3 t計算,其中鐵水渣2.5 t,噴入鈍化石灰粉0.5 t。
(2)鐵水渣中 CaO含量為 21.1%,SiO2含量為10.5%。
(3)為調整目標渣的堿度,加入聚渣劑,聚渣劑中SiO2含量為60%。
(4)改性劑加入量每罐控制在 0.5~0.8 t,聚渣劑加入量控制在0.5 t。
噴吹前向鐵水罐內加入500 kg改性劑,將鐵水渣成分及堿度調整至目標范圍,降低鐵水渣的熔點和粘度,促進渣鐵分離。
鲅魚圈的鐵水條件有兩種,見表3所示。
根據鲅魚圈的實際生產情況確定改性劑的成分及熔點見表4。

表4 改性劑的成分及熔點Table 4 Compositions and Melting Point of Modified Agent
鐵水罐進脫硫站后開至噴吹位,因改性劑與爐渣反應會有部分白煙外溢,因此要將脫硫除塵和氮封裝置打開,之后利用電葫蘆吊將500 kg改性劑加入鐵水罐內。
加入改性劑前后的鐵水扒渣效果對比見圖2。由圖2可見,加入改性劑后,扒渣板粘渣較少,說明鐵水渣粘度降低,渣鐵易于分離,由此看出,改性劑效果較好。取樣對比分析加入改性劑前后的渣樣成分及堿度,結果見表5。由表5看出,加入改性劑后,渣中全鐵由26.14%降至8.66%,降低了17.48%;堿度由2.468降至1.448,降低了41.3%。

圖3 加入改性劑前后的鐵水扒渣效果對比Fig.3 Comparisons of Hot Metal during Slag Removal before and after Adding Modified Agent

表5 加入改性劑前后渣樣成分及堿度Table 5 Compositions and Basicity of Slag Specimen before and after Adding Modified Agent
相同鋼種加入改性劑后,扒損由原來的4.81 t/罐降至3.69 t/罐,降低了1.12 t/罐;爐內回硫量由0.004 8%降至0.003 7%,降低了0.001 1%,可以生產成品硫含量0.008 0%以下的超低硫鋼種。
高爐爐役后期加入釩鈦礦后渣系有所變化,導致鐵水渣粘、渣鐵分離困難。向鐵水罐中添加改性劑后,能夠有效降低鐵水渣粘度,解決了渣鐵分離困難、液面結殼及鐵水罐口粘渣等問題,轉爐脫硫扒損降低了1.12 t/罐,回硫量降低了0.001 1%,可以生產成品硫含量0.008 0%以下的超低硫鋼種。