王濤 隋旭日 朱玉河


摘 要:當前,在橫梁管焊接作業中,氣孔與未熔合缺陷較為常見。所以本文主要分析這兩種缺陷,本文首先闡述了實驗方法和材料,之后調查2018年4—5月與10—11月的生產現狀。最終確定了兩種缺陷形成原因,并提出一些優化策略,希望能夠為相關人員與單位提供參考。
關鍵詞:動車組;轉向架管;對接結構焊控制
前言:
通常,為了有效確保列車行駛安全,通過借助焊接手段對列車轉向架進行處理,主要由橫梁、側梁和相關附件構成。比如,我國時速在300km/h以上的列車,主要通過橫梁管連接轉向架,并且橫梁管在轉向架中具有重要地位,連接于列車側梁[1]。然而當前,橫梁管焊接無法充分滿足要求,產生氣孔、沒有熔合等,嚴重影響焊接質量,同時影響生產力。
1 實驗方法與材料
轉向架橫梁鋼管與兩個連接座的材質基本上為S355J2+N,對于連接位置接頭主要選擇環狀接頭,在內側坡口方面,以5V形式為主,坡口角度是45°。在外側坡口方面,以10U形式為主,角度為12°,另外,需要保證中間可以預留1.8mm的村邊。見下圖。
另外,在焊接質量方面的要求也較為嚴格,通常,為了確保列車行駛安全性,焊縫質量應該以CPA為標準,完成焊接工作后,應該通過100%射線與100%磁粉對焊縫位置進行探傷處理。開展橫梁管組對工作時,應該確保外坡口的顳部可以均勻分布定位焊,同時在其焊縫長度方面的規定非常明確,通常需要將焊縫控制在50mmm左右。
開展焊接作業前,應該優先打磨焊縫兩側,進行形成45°斜面,之后選擇CLOOS ROMAT310機械手臂優先焊接內側5V,之后進行2道焊接,完成該環節工作后,應該借助打磨機對外側坡口進行清根處理,保證未融透位置全部去除,保證其光滑度。完成清根工作后,應該確保外坡口深度在12.5mm左右。對于10U焊接焊縫焊接工作,應該分為3層進行3道焊接處理,之后100%射線與100%磁粉進行探傷處理。若是此過程發現焊接曲線,應該借助KW-4C數字超聲波射線與儀器配合,進而充分確定焊接缺陷位置、大小與種類,便于返修工作順利開展。
2 分析和討論
2.1調查生產現狀
首先可以對2018年4—5月車間開展的CRH380動車轉向架的橫梁管焊接作業活動進行統計,同時統計前十根完成焊接的產品質量。其次,應該對2018年10月與11月,展開260lm/h動車橫梁管焊接作業活動進行統計,同時追蹤統計前期25根產品的質[2]。對兩階段調查結果進行分析發現,具體使用此類橫梁管雙面環形焊縫時,焊接缺陷較多,并且焊接合格率與規定要求存在較大差距。另外,深入分析兩階段工作后,發現氣孔與沒有熔合是橫梁管焊接主要缺陷,并且在同一處位置會同時出現兩種問題,沒有熔合缺陷發生次數較多,在所有缺陷中出現頻率高達57%,雖然氣孔缺陷發生此處相對較少,然而也達到36%。雖然會出現裂紋缺陷,然而其發生次數較少,屬于意外缺陷,出現頻率僅為3%。
2.2未熔合缺陷分析
未熔合探傷底片見下圖。
其主要具有以下特征:①缺陷概率高,在57%左右,并且經常導致橫梁管報廢;②結合RT底片中未熔合缺陷發生部位,可以確定,母材坡口與焊縫連接位置是主要缺陷部位。③通過超聲波對缺陷深度進行檢測發現未熔合部位與焊縫表面間距在11.5mm左右,為10U焊縫打底層的深度位置,并且在其他深度也會出現此種缺陷。④進行返修后,還會發生缺陷問題。因此,致使橫梁管焊接出現批量未熔合缺陷屬于穩定、持續性因素。
根據現場具體情況分析,焊縫未熔合缺陷可能由以下原因造成:①焊縫外側清根工作不足,完成清根工作后,平面度沒有滿足設計要求,導致機械手無法穩定追蹤焊接電弧。②工藝標準缺少合理性。③工裝同軸度不足,機械手進行焊接處理時,焊槍焊接角度不夠理想。
說明,不僅環境、清根與工裝同軸度會影響未熔合缺陷產生概率,工藝移速也會造成一定影響[3]。未熔合缺陷主要原因就是焊接時,熱輸入沒有達到要求,主要體現在:焊接過程散熱比較快;焊接整體熱輸入不足;局部熱輸入不足。
2.3氣孔缺陷
第一階段氣孔缺陷較少,一般為單一騎扣,并且氣孔頻次與形成位置不夠固定,所以該階段氣孔成因為偶然性因素,應該以基礎工作為切入點。①焊接前借助無紡布與7063清洗液對坡口進行認真處理,保證坡口沒有銹蝕與油污等。②將車間大門與機械手電風扇關閉,對保護氣體的流量進行檢查,確定其是否與規定要求相符。③焊接式借助鋼絲刷將層道間氧化物清除,之后通過毛刷進行清理。
在第二階段中,氣孔缺陷較為頻繁,并且出現了未熔合缺陷,氣孔較為密集。特別在氣候下降之后,車間溫度降低,氣孔產生次數增加,并且具有一定規律性。通過分析確認,該階段氣孔問題主要是由于水蒸氣冷凝之后在工件表面上附著,焊接過程中形成氫氣,與熔池相溶,進而形成密集的氣孔缺陷。
針對氣溫影響,在焊接前以160℃溫度預熱工件,借助預熱處理將焊接區域冷凝水全部去除,降低焊接現場氫含量,對氣孔缺陷進行有效控制。若是氣溫較低,進行焊前預熱時,焊接現場冷凝水會在溫度不斷升高過程中,逐漸降低,保證氫含量得到進一步控制,進行降低氣孔缺陷。
結語:
綜上所述,開展橫梁管的雙面焊接作業時,在U形坡口位置極易形成氣孔與未熔合缺陷問題。未熔合缺陷主要形成原因就是工藝參數缺少合理性,局部熱量不到位。可以通過降低打底層的填充量以及提高焊接層道數方法加以優化。U形坡口應該通過薄層打底與多道填充方法進行焊接。對于氣孔缺陷,主要是焊前清潔工作不到位以及焊接現場溫度低等原因造成,在焊接前需要對坡口進行清理,對層道間污物進行有效處理,若是現場溫度較低,則需要通過預熱方法進行處理。
參考文獻:
[1]李萬君, 劉大明, 王善更. 淺談高速動車組轉向架構架的焊接變形控制方案[J]. 中國化工貿易, 2018, 10(10):227-227.
[2]李萬君, 王善更, 孫維鵬. 淺談高速動車組轉向架管對接結構焊接缺陷控制[J]. 建材與裝飾, 2018.519(10):302-302.
[3]劉大明, 李萬君, 王善更. 高速動車組轉向架構架焊接工藝與變形關系分析[J]. 中國化工貿易, 2018, 10(09):208-208.