陳立峰,趙云斐
(包鋼鋼聯(lián)股份有限公司巴潤(rùn)礦業(yè)分公司,內(nèi)蒙古 包頭 014000)
包鋼鋼聯(lián)股份有限公司巴潤(rùn)礦業(yè)分公司擁有多臺(tái)830E-AC自卸卡車(chē)。已經(jīng)運(yùn)行近十年,時(shí)長(zhǎng)發(fā)生液壓泵供壓不足、液壓油溫高、流量放大器損壞、舉升不在浮動(dòng)位、制動(dòng)不緩解導(dǎo)致制動(dòng)盤(pán)嚴(yán)重發(fā)熱,輪馬達(dá)轉(zhuǎn)子軸斷裂等故障。以上故障的產(chǎn)生多是由液壓系統(tǒng)單一部件或閥體出現(xiàn)問(wèn)題或多個(gè)故障相伴產(chǎn)生。我們希望在充分了解礦車(chē)液壓系統(tǒng)原理的基礎(chǔ)上找到問(wèn)題點(diǎn),及時(shí)處理解決。減少運(yùn)礦車(chē)液壓故障率。
運(yùn)礦車(chē)轉(zhuǎn)向、制動(dòng)部分液壓原理如下圖。液壓系統(tǒng)由舉升、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)控制系統(tǒng)組成。它們共用1個(gè)液壓油箱,轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系統(tǒng)共用1柱塞泵(輸出為246L/min,發(fā)動(dòng)機(jī)在1900rpm時(shí)壓力3500psi)向轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及制動(dòng)系統(tǒng)供油。雙聯(lián)齒輪泵輸出為851L/min,發(fā)動(dòng)機(jī)在1900rpm壓力為2500psi)向舉升系統(tǒng)供油[1]。
當(dāng)?shù)V車(chē)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),帶動(dòng)主發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),通過(guò)主發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器帶動(dòng)雙聯(lián)齒輪泵,柱塞泵(含卸荷閥,卸荷周期90s,缷荷壓力為3500psi),液壓油通過(guò)過(guò)濾器(過(guò)濾精度8μm)、排氣歧管、壓力傳感器、儲(chǔ)能器、溢流閥、到達(dá)轉(zhuǎn)向器(中閉式擺線轉(zhuǎn)向閥,額定工作壓力為2300psi),由轉(zhuǎn)向器泵出油流,流量放大器閥,雙向卸載閥進(jìn)入轉(zhuǎn)向油缸,完成轉(zhuǎn)向。另一路通過(guò)雙聯(lián)齒輪泵,經(jīng)過(guò)舉升先導(dǎo)閥控制舉升分配閥實(shí)現(xiàn)箱斗舉升和浮動(dòng)等功能[2]。
當(dāng)箱斗舉升或下降時(shí),雙聯(lián)齒輪泵泵出的液壓油,經(jīng)流量控制閥,在舉升分配閥內(nèi)由通過(guò)舉升先導(dǎo)閥的控制油流控制舉升缸的升降。
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)由柱塞泵、排氣歧管閥,轉(zhuǎn)向安全閥,雙向卸荷緩沖閥、流量放大器、蓄能器、轉(zhuǎn)向閥。司機(jī)操縱轉(zhuǎn)向閥油流經(jīng)過(guò)流量放大器進(jìn)入左右轉(zhuǎn)向油缸,使左右車(chē)輪轉(zhuǎn)向。
當(dāng)液壓油通過(guò)排氣歧管閥,即被分成轉(zhuǎn)向和制動(dòng)兩條油路,制動(dòng)油流從排氣歧管閥,直接供向先導(dǎo)控制閥,前后制動(dòng)儲(chǔ)能器和一個(gè)制動(dòng)供油儲(chǔ)能器和制動(dòng)踏板閥(由雙路制動(dòng)閥、電磁閥、等組成的組合閥)。
(1)830E運(yùn)礦車(chē)液壓系統(tǒng)發(fā)熱是常見(jiàn)故障,這種故障是日積月累形成的。操作不當(dāng),油路堵塞或油液污染是引起系統(tǒng)液壓件損壞并導(dǎo)致液壓系統(tǒng)發(fā)熱的主要因素。
(2)油路污染。70%以上是與液壓油系統(tǒng)受污染有關(guān),因此液壓油污染,是液壓設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理工作的重要環(huán)節(jié),液壓油系統(tǒng)的污染情況一般由于裝配時(shí)造成的系統(tǒng)污染。在車(chē)輛裝配中,留在液壓系統(tǒng)里的鐵屑、破布、塵土、塑料雜質(zhì)、木屑等,使泵,閥體,負(fù)載等壽命縮短,快速報(bào)廢;維護(hù)保養(yǎng)時(shí)進(jìn)入液壓系統(tǒng)的污染物;液壓系統(tǒng)本身產(chǎn)生的系統(tǒng)污染。液壓油管管長(zhǎng)期不更換,導(dǎo)致橡膠管老化脫落,再加之金屬的磨料磨損,使溢流閥,優(yōu)先閥,減壓閥閥芯,常常失效[3]。
(3)液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以及制造工藝都會(huì)影響到液壓系統(tǒng)的密封狀況,導(dǎo)致液壓油泄露的如,液壓缸的質(zhì)量太差,運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)裂縫或破碎等問(wèn)題導(dǎo)致液壓油泄露;密封性能差;閥門(mén)乳化液的質(zhì)量不達(dá)標(biāo)[4]。
綜上所述,液壓系統(tǒng)故障,一方面有液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造原因,以及運(yùn)礦車(chē)工作環(huán)境惡劣,塵土大,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,閥體磨料磨損產(chǎn)生高溫液壓件油膜破壞,而導(dǎo)致閥芯和閥體表面硬性接觸,使液壓系統(tǒng)發(fā)熱;另一方面,液壓油質(zhì)量和標(biāo)號(hào)問(wèn)題,液壓油的粘度下降,泵及閥內(nèi)泄大,導(dǎo)致油壓不夠,喪失功能[5]。加之維護(hù)保養(yǎng)的不及時(shí),不準(zhǔn)確,最終大致運(yùn)礦車(chē)液壓系統(tǒng)惡性循環(huán),故障率高居不下。
(1)轉(zhuǎn)向和制動(dòng)泵(斜盤(pán)式變量柱塞泵)活塞磨損嚴(yán)重,內(nèi)泄大,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力低,高壓上不去,以及系統(tǒng)高溫發(fā)熱。
(2)柱塞泵內(nèi)的卸荷閥ACC反饋口不工作,壓力升降周期短嚴(yán)重小于90s,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力低并發(fā)熱。
(3)舉升分配閥在低怠速下,不在浮動(dòng)位置,導(dǎo)致液壓泵的背壓高,致使系統(tǒng)發(fā)熱。
(4)流量放大器內(nèi)部溢流閥閥芯損壞。導(dǎo)致雙向卸荷閥不工作,致使轉(zhuǎn)向油缸壓力大。
(5)舉升缸內(nèi)泄大,導(dǎo)致舉升過(guò)慢或舉升不起,致使舉升系統(tǒng)壓力低故障。
(6)轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能器壓力不足或內(nèi)泄漏,卸荷周期短,易產(chǎn)生系統(tǒng)發(fā)熱及壓力損失。
(7)停車(chē)制動(dòng)(或工作制動(dòng))電磁閥閥芯犯卡,雙路制動(dòng)閥堵塞或彈簧預(yù)緊力不足致使制動(dòng)不緩解,從而損壞輪馬達(dá)軸或致使制動(dòng)卡鉗磨損嚴(yán)重。
(8)控制舉升分配閥閥芯動(dòng)作油缸的舉升減壓閥閥芯犯卡,舉升減壓閥閥芯不動(dòng)使致舉升不起。
(1)2018年6月,52#車(chē)發(fā)生制動(dòng)不緩解,經(jīng)檢查后,由于雙路制動(dòng)閥內(nèi)彈簧卡塞,導(dǎo)致壓力油泄壓時(shí),彈簧不回位。

圖1 液壓系統(tǒng)工作原理示意圖
(2)2019年7月,48#運(yùn)礦車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)低壓壓力開(kāi)關(guān)報(bào)警,制動(dòng)壓力低,更換柱塞泵后,故障并沒(méi)有消除,系統(tǒng)檢查后,發(fā)現(xiàn)排氣歧管閥同享制動(dòng)油路堵塞,進(jìn)油壓力明顯降低,泵的負(fù)荷過(guò)大。更換新的排氣歧管閥后,故障排除。
(3)2019年7月,44#車(chē)出現(xiàn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)低壓報(bào)警,卸荷周期明顯變小,更換了柱塞泵上的卸荷閥,故障并沒(méi)有消除。經(jīng)檢查轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能器密封損壞,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向壓力低,我們更換了儲(chǔ)能器后,系統(tǒng)正常。
從我國(guó)采礦行業(yè)發(fā)展的實(shí)際狀況來(lái)看,液壓系統(tǒng)故障狀況時(shí)常發(fā)生,從830E重型運(yùn)礦自卸車(chē)液壓系統(tǒng)故障處理看,要迅速定位并排除液壓系統(tǒng)故障,不僅需要要熟練掌握830E運(yùn)礦車(chē)液壓系統(tǒng)工作原理,還要有專(zhuān)業(yè)的工具,熟練的維修經(jīng)驗(yàn)和對(duì)車(chē)況的維修史跟蹤才能準(zhǔn)確判斷,快速處理。如果做不到理論與實(shí)踐的有機(jī)結(jié)合,我們就成了換件工,不管什么原因,只要換新配件,大部分都能修好,導(dǎo)致車(chē)修好了還不知道那壞了的尷尬境地。如此維修人員積累不了維修經(jīng)驗(yàn),維修費(fèi)用增高,車(chē)輛效率也不可能充分發(fā)揮。