朱輝輝
(云南電力技術(shù)有限責(zé)任公司,云南 昆明650051)
某水電站生態(tài)機組的單機容量為20MW,發(fā)電機型號為SF20-18/4250,水輪機型式為HLA743-LJ-200,機組額定轉(zhuǎn)速為333r/min,機組的安裝方式為上導(dǎo)軸承支架固定在基坑基礎(chǔ)上的懸式機組。在機組首次啟動后的空轉(zhuǎn)工況時下導(dǎo)X方向擺度430μm,下導(dǎo)Y方向擺度426μm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了規(guī)程GB/T32584-2016《水力發(fā)電廠和蓄能泵站機組機械振動的評定》對于上部軸承支架固定在基坑基礎(chǔ)上的懸式機組驅(qū)動端軸承擺度不超過180μm的要求[1]。
為分析判斷并消除下導(dǎo)擺度超標(biāo)的原因,確保機組的安全運行,主要進(jìn)行變轉(zhuǎn)速試驗,所以首先進(jìn)行了變轉(zhuǎn)速試驗。試驗分別在機組50%額定轉(zhuǎn)速、100%額定轉(zhuǎn)速下進(jìn)行機組振動、擺度測試,針對振擺數(shù)據(jù)規(guī)律進(jìn)行分析并給出解決下導(dǎo)擺度超標(biāo)的方法。試驗中用5個振動傳感器分別測量上機架X向水平/垂直振動、下機架X向水平/垂直振動、頂蓋X向水平振動[2];同時用3個電渦流位移傳感器測量上導(dǎo)X向擺度、下導(dǎo)X/Y向擺度。機組手動開機后在50%額定轉(zhuǎn)速、100%額定轉(zhuǎn)速時的下導(dǎo)擺度原始數(shù)據(jù)見表1。
從表1 50%額定轉(zhuǎn)速和100%額定轉(zhuǎn)速2個工況下的下導(dǎo)擺度測試數(shù)據(jù)可以看出,隨著機組轉(zhuǎn)速倍數(shù)增加,下導(dǎo)擺度值也呈現(xiàn)出倍數(shù)增加的現(xiàn)象,并且下導(dǎo)擺度值增加的趨勢與機組轉(zhuǎn)速的平方有明顯的線性關(guān)系,即下導(dǎo)擺度值由50%額定轉(zhuǎn)速的129μm增加到100%額定轉(zhuǎn)速的430μm,2個工況下的下導(dǎo)擺度值接近4倍的關(guān)系,與機組2倍轉(zhuǎn)速的平方基本吻合,基本符合機組動不平衡的特征,表明機組轉(zhuǎn)動部分存在動不平衡的問題。同時監(jiān)測發(fā)現(xiàn)其他部位的振動、擺度數(shù)據(jù)均在規(guī)程要求范圍以內(nèi),故其余部位的振擺數(shù)據(jù)不再一一列舉。

表1 故障處理前數(shù)據(jù)對比
從圖1至圖3可以明顯的看出在空轉(zhuǎn)工況,下導(dǎo)擺度的主要頻率幅值是以轉(zhuǎn)頻為主,同時50%額定轉(zhuǎn)速和100%額定轉(zhuǎn)速2個工況下的軸心軌跡發(fā)生了明顯的擴張現(xiàn)象,軸心軌跡隨著轉(zhuǎn)速的增加而擴散,表明下導(dǎo)軸承瓦與下導(dǎo)軸頸之間存在受力配合不均勻的可能性,而且這種可能性比較大。

圖1 下導(dǎo)擺度在50%轉(zhuǎn)速下的軸心軌跡

圖2 下導(dǎo)擺度在空轉(zhuǎn)下的軸心軌跡

圖3 下導(dǎo)擺度在空轉(zhuǎn)下的頻譜分析
為了進(jìn)一步驗證下導(dǎo)軸承瓦與下導(dǎo)軸頸之間存在受力配合不均勻的問題,經(jīng)過各方面溝通,進(jìn)行機組軸瓦瓦溫考驗試驗,在新機投產(chǎn)或機組大修后,瓦溫考驗一般進(jìn)行3~4h,最終決定進(jìn)行4h的瓦溫考驗。
經(jīng)過4h的瓦溫考驗后,從生態(tài)機組現(xiàn)地LCU柜模擬量軸承瓦溫可以看出,上導(dǎo)瓦(8塊巴氏合金塊瓦)、水導(dǎo)瓦(2塊巴氏合金筒瓦)、推力瓦(8塊氟塑料瓦)的瓦溫都在正常范圍值之內(nèi),而下導(dǎo)瓦(8塊巴氏合金塊瓦)最高瓦溫3號瓦為59℃(報警瓦溫為65℃),最低瓦溫6號瓦為40℃,兩者溫差為19℃。
綜合上述機組呈現(xiàn)出的特征規(guī)律,初步確認(rèn),下導(dǎo)軸承瓦與下導(dǎo)軸頸的受力配合不均勻和轉(zhuǎn)動部分動不平衡是導(dǎo)致下導(dǎo)擺度值偏大的原因之一。經(jīng)過分析認(rèn)為:第1步先通過下導(dǎo)軸瓦與下導(dǎo)軸頸間隙的調(diào)整,解決下導(dǎo)軸承瓦與下導(dǎo)軸頸的受力配合不均勻的問題;第2步解決機組動不平衡問題。
通過下導(dǎo)軸瓦與下導(dǎo)軸頸間隙的調(diào)整后,再一次進(jìn)行了軸承瓦溫考驗試驗,下導(dǎo)軸瓦瓦溫以及下導(dǎo)擺度見表2和表3。

表2 下導(dǎo)軸瓦間隙調(diào)整以及瓦溫變化情況

表3 下導(dǎo)軸瓦間隙調(diào)整后擺度數(shù)據(jù)
水力機組現(xiàn)場動平衡一般根據(jù)上機架和下機架的振動情況選擇在發(fā)電機轉(zhuǎn)子上下端面進(jìn)行配重,加重位置可以由幅值相位法確定。此次生態(tài)機組上機架和下機架的振動不大,所以本次現(xiàn)場動平衡是根據(jù)下導(dǎo)擺度情況進(jìn)行配重,加重位置也是由下導(dǎo)幅值相位法確定。
試加重塊的計算方法為:
計算公式:P=(5~40)G/n2×r
其中:P-試加重量(kg);
G-轉(zhuǎn)子重量(kg);
n-機組轉(zhuǎn)速(r/min);
r-試加重半徑(m)。
由公式計算可知:P=4.5~35.5kg
根據(jù)表1和表3數(shù)據(jù)分析并結(jié)合現(xiàn)場實際情況,在轉(zhuǎn)子下端面沿鍵相位置逆時針旋轉(zhuǎn)約160°位置加重27.6kg。加配重后再次手動開機至空轉(zhuǎn),機組下導(dǎo)擺度情況如表4所示。

表4 配重后下導(dǎo)擺度數(shù)據(jù)
某水電廠4號生態(tài)機組經(jīng)過軸瓦間隙調(diào)整和配重有效解決了下導(dǎo)擺度超標(biāo)的問題。
通過測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確分析確認(rèn)下導(dǎo)擺度偏大的原因,針對性的調(diào)整下導(dǎo)軸瓦與軸頸之間的間隙,并通過尋找失重角的方法進(jìn)行配重試驗,一次性有效解決了下導(dǎo)擺度偏大的問題,為以后處理水輪發(fā)電機組下導(dǎo)擺度偏大的問題提供了很好的實例。