林成傳,慕仲錕,陳建春
(中國水利水電第十六工程局有限公司,福建 福州350000)
津巴布韋卡里巴南岸擴機工程,位于贊比亞和津巴布韋兩國交界處——贊比西河上的卡里巴水庫南岸津巴布韋境內,在原安裝6×12.5萬kW混流式機組基礎上,擴機2×15萬kW混流式機組,調速器油壓系統由2臺螺桿泵及各種功能電磁閥組集成,安裝在集油箱上面,工作壓力6.4MPa,互為主備用,在調速系統管路中安裝有SFD-125事故配壓分段關閉裝置閥組,本閥組將事故配壓閥和分段關閉閥組集成于一體,用于水輪發電機組的調速系統中,防止機組過速和水錘,為水輪發電機組的正常運行提供安全可靠的保護。
首臺機組在2017年12月進入調試,在調試過程中,發現2臺油泵啟動越來越頻繁,油溫從23.4℃逐步上升到51℃。
原因分析排查:
1)首先排除接力器內部開關腔是否竄油。把2個接力器開關腔的4個進油檢修閥門全部關閉,發現壓油罐油壓還是下降很快,油泵啟動頻繁,排除接力器內部竄油。
2)排油檢查回油箱內部管路的連接密封情況,發現無滲漏。
3)對調速器、組合閥組、事故配壓分段關閉閥組檢查,發現聯接分段關閉閥組的回油腔5的回油管發熱。說明由此分段關閉閥組竄通回流到回油箱,如圖1所示。拆開分段關閉閥組檢查,發現密封圈3已損壞,密封圈在槽內打麻花而扭損。現場測量檢查發現分段閥活塞密封槽與使用的O型密封圈不匹配,密封槽太寬。

圖1 SFD-125事故配壓分段關閉閥組
因現場處理條件限制,為了不影響調試,保證發電目標實現,項目部采取以下處理措施:
1)更換相應的備品密封圈3。
2)與監理工程、設計代表協商討論,修改停機流程。原設計停機流程,機組停機時兩段關閉都投入,修改為只有在事故情況下,兩段關閉投入,正常停機兩段關閉不投入,減少兩段關閉活塞動作次數。
經處理后,設備正常使用,機組于2017年12月24日投產發電。
在2019年11月20日,業主發現機組調速器回油箱噴油,請求中水電現場檢查,查詢事件發生前后監控運行日記,7號機組在11月18日22:20左右停機,停機過程一切正常。查監控日記在19日10:40左右報調速器回油箱油溫高報警,并且調速器控制柜報PLC綜合故障報警(注:PLC綜合故障定義指壓油罐油位高、油位低、油壓高、油壓低、回油箱油位高、油位低、回油箱油溫高及油混水等信號時,均報綜合故障)。
值班操作人員到現場查看,2臺油泵均在自動運行狀態,發現油泵啟動后,約幾秒鐘油泵就停止工作,并且是輪換運行輪換停止,運行人員切除了油泵。由于分段關閉閥組竄油,壓油罐中的壓力油經過調速器油管路系統、兩段關閉閥組回油腔5經回油管竄流到回油箱,由于油泵切除到停止狀態,壓油罐中油位一直下降,導致壓油罐中的壓縮氣體竄入調速系統,經兩段關閉閥組回油腔5到回油管,高壓氣體沖入回油箱,使回油箱中的油噴起來。
根據兩段關閉閥組密封圈損壞引起竄油現象,項目部高度重視,邀請廠家技術人員到現場進行分析討論,采取相應的措施,做了各種可能導致密封圈損壞的試驗,最后發現是閥體和活塞配合的斜面1尺寸偏大,導致活塞2投入時密封圈3跟隨活塞會移動到閥體配合孔退刀槽4附近,當活塞2往復運動時,密封圈3和退刀槽4邊沿往復摩擦導致密封圈3損壞,這就是密封圈3損壞的根本原因。
(1)為消除密封圈損壞隱患,采用了加長活塞2小端10mm的方案,讓活塞2投入時密封圈3遠離退刀槽4邊緣,從而避免密封圈3損壞,徹底解決密封圈3損壞的原因。
(2)改變活塞密封圈的結構形式:由“O”型丁腈橡膠密封圈改成兩件式密封圈,外圈由尼龍制成,內圈由丁腈橡膠制成,經優化后密封結構提高了耐磨性,并能夠承受更高的壓力等級。
(3)根據現場檢修更換密封圈3安裝經驗,發現活塞2回裝經過回油腔5時,密封圈容易被切掉損傷,因此建議廠家加工時擴大回油腔5的直徑(增加2mm),便于檢修時安裝。
經過對分段關閥優化改造,在廠內進行了幾十次動作、保壓試驗,結論動作和保壓效果良好。
(1)產品出廠時缺少檢驗,沒有校核活塞尺寸,且密封槽加工尺寸與擬采用密封圈不匹配。設計部門對零部件設計時要考慮現場檢修時工藝要求,防止活塞回裝時損壞密封條。
(2)對回油箱噴油事件分析,雖然表現看是噴油,但是造成原因是多方面的,運行現場應急處置不當也是一個重要原因,如果切除油泵自動運行時,關閉壓力油罐主供油管和控制油管閥門,就不會造成氣體竄入回油箱。
(3)分段關閉閥組2次竄油故障處理結果,發現第1次處理沒有找到密封圈損壞根本原因,所以機組運行一段時間后,故障重復出現?,F場發生的各種故障現象要綜合考慮,只要分析出故障關鍵原因,這樣處理起來就會做到有的放矢,事半功倍。
(4)對于故障設備要及時維修處理,否則將造成事故進一步惡化,本次兩段關閉竄油“帶病”運行,造成油溫升高變質、調速器油泵不正常運行,以及空氣竄入回油箱,造成噴油等事故。
(5)針對本次回油箱噴油事件現場運行人員的應急處置,發現運行人員對設備運行原理還不夠熟悉,我們在輸出中國裝備時,也要有責任把中國先進技術傳授給當地雇主,加強對運行人員運行、維護培訓,進一步提高運行維護人員對產品工作原理的認識,為電站安全運行提供保障。