趙麗華
(山鋼股份萊蕪分公司生產管理部,山東 濟南271104)
近年來,隨著原燃料質量的持續下降,萊鋼型鋼高爐原有料制和操作參數難以適應爐況變化,導致頻繁出現爐墻結厚、壓差高、透氣性指數偏低甚至懸料等不良現象。在深入分析總結的基礎上,萊鋼型鋼高爐采用以疏松邊緣、適當抑制中心、減少礦焦角差等布料制度調整,最終較好地適應了當前的冶煉條件,爐況穩定性顯著提高。
萊鋼型鋼1 880 m3高爐于2018年大修進入二代爐役后,生產穩定順行。2019年第一季度后,隨著環保限產、裝備升級改造等影響,原燃料質量呈下降趨勢,尤其是焦炭供應短缺,由自產焦80%+外購焦20%過渡到自產焦60%+外購焦40%,且外購焦質量遠低于自產焦標準,導致爐況逐漸失常。2019年主要外購焦與自產焦質量指標統計見表1。

表1 主要外購焦品種與自產焦冷、熱態典型性指標 %
長期以來,萊鋼高爐的操作思路是低品位、大渣比,對高爐熱量、操作者水平的要求較高,因此焦炭質量劣化對高爐爐況影響是全方面的。之前大礦批、中心發展型料制越發地難以適應,導致壓差升高、透氣差、邊緣局部管道頻出、爐墻結厚等。
1)爐墻結厚分析。爐墻結厚的根本原因在于兩股氣流分布不合理,邊緣氣流弱,即煤氣流帶來的熱量和還原氣氛不足,導致邊緣的軟熔過程不穩定。其次,邊緣不透氣性也造成了氣流通道受阻,典型的就是小管道氣流頻出,且無方向性。
2)中心氣流分析。之前高爐采取的是中心加焦和發展中心的操作思路。在前期高爐失常處理中,一直通過增加附加焦來引導和增強中心氣流,中心氣流長期寬而散,沒有達到預期效果:一是煤氣通路沒有打開,中心氣流旺盛代表絕大多數煤氣流和熱量沿中心逃逸,邊緣進一步向涼,加劇了爐墻結厚;二是長期附加焦炭,導致中心死焦堆積越來愈大,使爐缸有效工作容積進一步縮小,引起爐缸堆積[1];三是煤氣利用率持續降低,高爐消耗居高不下。
3)高壓差分析。在高壓差的制約下,風量、煤量等調劑手段都無法實施,所以應首先解決高壓差,關鍵還是在于料柱的透氣性改善,從這個角度出發,發展邊緣氣流勢在必行。另外長期的高壓差使爐缸壓力劇增,導致死料柱壓實,極大延緩了焦炭置換速度,對恢復爐況非常不利。
4)上部調整與下部調整的關系。爐況失常必然會帶來爐缸堆積。前期通過螢石、錳礦等進行洗爐作業,效果不明顯。分析原因:一是洗爐料低熔點特性造成爐缸熱量下降,洗后引發二次堆積;二是上部沒有處理好,結厚和崩料頻發,時刻為爐缸堆積提供了發展條件,因此不治理上部氣流而單純洗爐是本末倒置。
基于以上分析,在布料調整方面確定以下幾點方向:1)減輕各檔焦炭負荷。2)邊緣錯檔布料改為同檔布料,發展環形邊緣氣流。3)適當抑制中心,取消中心附加焦,有附加焦時改為正常多環布料。4)用邊緣氣流沖刷爐墻結厚,最終通過形成完整的環狀氣流帶,杜絕結厚發生。5)適當降低頂壓,配合氣流分布,降低下部壓差。6)暫停洗爐。
根據調整思路,分幾次逐步進行。調整前平均礦焦角差由1.22°減到了-0.20°。邊緣由單獨礦改為單獨焦,以適應發展邊緣的要求。料制調整統計如表2所示。

表2 料制調整統計
1)縮短鐵間隔,實施零間隔出鐵。2)及時減風,控制壓差。憋鐵狀態未消除前,高爐嚴禁加風。3)加強鐵水溫度控制,高溫是保證爐渣流動性的前提和基礎,要求堵頭溫度>1 510℃。
頂壓風量比(頂壓/風量)由原來的0.050 kPa/m3降到0.045~0.048 kPa/m3,根據風量壓差的接受程度調整。
1)經過一段時期的調整,高爐壓差有效降低,透氣性指數24~25,風量恢復至正常水平。2)煤氣利用保持在48%左右,焦比由380 kg/t降到350 kg/t左右,燃料比520~525 kg/t,平均爐溫[Si]0.45%。3)爐前結厚基本不再發生,邊緣可見環形氣流。4)爐缸堆積現象自然消除,出鐵時間穩定達標。
1)在處理爐況過程中,首先要對原因有清晰地判斷,措施要有力到位。料制的調整以原燃料條件和爐況表現為基礎,任何一個料制不是萬能的,同時出現上下部問題時,應以上部氣流為先。爐缸解決的條件是風量、風速、動能,有了這些條件,爐缸問題自然就會解決。
2)在追求經濟指標階段,因為有良好的原料條件支撐,高爐的操作偏向大礦比、高煤氣利用、高頂壓等強化冶煉操作。在原燃料質量劣化的時期,就要以保證穩定順行為主,以減少爐況波動帶來穩定效益,抵充部分經濟指標帶來的成本壓力,否則一味追求高指標而不顧基礎條件得不償失。